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煤磨2煤磨主袋收塵火災(zāi)事故,共停窯65小時(shí)58分

【基本情況】

一、事故時(shí)間:2016年9月7日16:36

二、事故地點(diǎn):2#煤磨主袋收塵

三、事故傷亡:0

四、事故類型:火災(zāi)

五、事故等級(jí):可記錄事故事件

【案情】

六、事故經(jīng)過:

9月7日16:10,XXX公司二線頂班操作員宋XX接班后準(zhǔn)備開機(jī)煤磨,發(fā)現(xiàn)煤磨主袋收塵CO濃度顯示異常,濃度在138~498ppm之間波動(dòng),系統(tǒng)各溫度正常。16:15,宋XX通知巡檢工蘇XX對(duì)煤磨主袋收塵進(jìn)行檢查,巡檢工蘇XX接到通知后到五樓檢查未發(fā)現(xiàn)異常,16:30蘇XX通知中控可以開機(jī),16:34中控啟動(dòng)各輔機(jī)及主排風(fēng)機(jī),16:36啟動(dòng)磨機(jī)。磨機(jī)啟動(dòng)后約30秒,當(dāng)班班長馮XX緊急匯報(bào)中控:煤磨煙囪冒大量黑煙,要求立即停磨,操作員接到通知后立即將磨機(jī)、主排風(fēng)機(jī)及選粉機(jī)停下,并通知現(xiàn)場(chǎng)開啟二氧化碳系統(tǒng)滅火,16:40馮XX到達(dá)CO2滅火系統(tǒng)控制房手動(dòng)啟動(dòng)滅火裝置對(duì)主袋收塵器進(jìn)行滅火。

16:38,一線中控操作員方XX收到二線煤磨煙囪冒大量黑煙后,立即電話通知當(dāng)班調(diào)度張XX、燒成工藝工程師李XX及向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。當(dāng)班調(diào)度員接到信息后立即通知運(yùn)行部助理經(jīng)理韋XX,韋XX接到信息后馬上到調(diào)度值班室拉響應(yīng)急警鈴,16:39調(diào)度員報(bào)119火警,同時(shí)電話匯報(bào)公司值班領(lǐng)導(dǎo)李XX,并在公司安全微信群匯報(bào)總經(jīng)理及分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)。匯報(bào)完公司領(lǐng)導(dǎo)后韋XX立即趕往現(xiàn)場(chǎng)。

16:41左右,頭、尾煤粉稱相繼跳停,窯止料。

16:42,值班領(lǐng)導(dǎo)李總等相關(guān)管理人員陸續(xù)趕到現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)情況后,李總決定運(yùn)行部助理經(jīng)理韋XX帶領(lǐng)一人進(jìn)磨房檢查著火情況,安環(huán)部安全員現(xiàn)場(chǎng)警戒,其他人員分頭準(zhǔn)備搶險(xiǎn)工具、材料。16:45,韋XX等檢查到四樓時(shí),發(fā)現(xiàn)73B.10/11拉鏈機(jī)未停,馬上叫中控停機(jī),檢查到袋收塵頂部時(shí),發(fā)現(xiàn)袋收塵頂部7#、8#風(fēng)室門已經(jīng)被沖開,并有火星,隨即電話匯報(bào)在一樓指揮的李總。李總接到信息后與設(shè)備、工藝等人員到袋收塵頂部檢查,并安排相關(guān)人員查看二氧化碳滅火裝置情況,發(fā)現(xiàn)二氧化碳滅火裝置已經(jīng)全部啟動(dòng),無剩余,暫時(shí)無法滅火。運(yùn)行部助理經(jīng)理韋XX立即電話詢問在外出差的覃總是否可以用水滅火,覃總了解頭尾倉倉重及CO濃度等情況后,指示先不要冒然淋水,待消防人員到場(chǎng)后再處理。16:55,縣消防大隊(duì)消防車趕到現(xiàn)場(chǎng),并安排兩名消防官兵到袋收塵頂部查看情況。消防人員現(xiàn)場(chǎng)查看后明確可以用水及干冰滅火,但用水滅火后煤粉較濕后序恢復(fù)生產(chǎn)不利,消防車的升降梯不夠高,干冰噴不到收塵頂部。此時(shí)情況較緊急,在現(xiàn)場(chǎng)指揮的李總與消防人員等人商定先用水滅火,同時(shí)把收塵器下面的拉鏈機(jī)后蓋打開排水。17:10消防人員開始用水沖收塵器各風(fēng)室著火點(diǎn),17:25確認(rèn)袋收塵器各風(fēng)室火星全部撲滅后,李總安排部分人員繼續(xù)詳細(xì)檢查各個(gè)設(shè)備,查看是否有火星及設(shè)備受損情況。同時(shí)召集各部門管理人員返回中控樓討論、布置搶修工作。

17:40接到安環(huán)部安全員歐XX匯報(bào),檢查窯尾煤粉倉時(shí)發(fā)現(xiàn)入窯尾煤粉倉膨脹節(jié)已經(jīng)被燒壞,煤粉倉內(nèi)有煙氣冒出,檢測(cè)CO濃度在1500ppm左右,懷疑煤粉倉內(nèi)煤粉已經(jīng)燃燒。李總當(dāng)即安排專人監(jiān)控煤粉倉情況,同時(shí)馬上組織一部分人去找生料粉灌進(jìn)煤粉倉,一部分人恢復(fù)頭尾秤投料排空煤粉。當(dāng)時(shí)頭倉存煤33.5噸,尾倉存煤37.5噸,頭秤復(fù)位后啟動(dòng)不了,尾秤尚可正常開機(jī)。檢查頭秤測(cè)量輪發(fā)現(xiàn)有燒焦的布袋卡堵,掏空后啟動(dòng)很快又跳停,重復(fù)幾次后發(fā)現(xiàn)煤粉排不出來,判斷是給料機(jī)被堵,決定拆下料管檢查清理,拆開后發(fā)現(xiàn)大量濕煤粘結(jié)堵塞,8日4:24濕煤清理完成后裝下料管點(diǎn)火噴煤,噴煤后仍有燒焦布袋卡秤,但頻次已不多,勉強(qiáng)可以排煤入窯。

在處理頭秤期間,尾秤采取間隔短時(shí)噴煤入窯,8日5:36左右尾秤開始出現(xiàn)大量燒焦布袋卡測(cè)量輪,嚴(yán)重影響排煤進(jìn)度。13:30監(jiān)控煤粉倉人員匯報(bào):煤粉倉CO繼續(xù)上升至3600PPM,且防爆閥軟連接處冒煙加大,倉內(nèi)溫度最高達(dá)250度。經(jīng)相關(guān)管理人員研討,確定暫不往倉內(nèi)淋水,但為防意外,通知消防大隊(duì)到現(xiàn)場(chǎng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。16:30,為防止煤粉自燃進(jìn)一步惡化,經(jīng)討論確定對(duì)窯尾煤粉倉實(shí)施間斷淋水,淋水后倉內(nèi)溫度下降至150度左右,CO下降至2000PPM左右,判斷倉內(nèi)煤粉自燃狀況基本得到控制。因原窯尾倉底手動(dòng)閘閥卡死,無法關(guān)閉,故采取通過拆除脫氮稱,從煤粉倉另一下料口進(jìn)行排料。9日9:50左右尾倉存煤全部外排完畢。

在檢查系統(tǒng)設(shè)備損壞情況時(shí),發(fā)現(xiàn)煤磨選粉機(jī)防爆閥局部破損,在搭好腳手架檢查修復(fù)時(shí),發(fā)現(xiàn)防爆閥平行管道內(nèi)部存在大量積煤(約1噸左右),部分煤粉仍在著火燃燒,部分已燒結(jié)。經(jīng)討論認(rèn)為此平行管道在煤磨運(yùn)行過程中存在積煤的可能性,因此決定截除平行管道,改為向上傾斜70度安裝。

9日14:30頭倉噴煤升溫,15:35倉重還剩3.9噸時(shí)開始出現(xiàn)不下煤現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn)倉錐部有大量濕煤結(jié)拱排不出,只能開孔外排,至10日2:00左右清空頭尾倉,并試機(jī)正常?;謴?fù)頭、尾秤體后利用一線磨約8噸石粉入二線窯尾倉,填充脫氮稱下料管。4:10~5:30啟動(dòng)二線磨冷風(fēng)磨煤,之后從一線轉(zhuǎn)煤升溫,10日4:20窯重新升溫,10:39窯恢復(fù)投料。

此次事故造成二線煤磨主袋收塵布袋全部燒損,共停窯65小時(shí)58分。

【評(píng)析】

七、原因分析

(一)、直接原因:

1、煤磨開磨前,因系統(tǒng)存在煤粉自燃點(diǎn)(經(jīng)事后檢查,自燃點(diǎn)分別為磨尾防爆閥平行管道、主袋收塵入口管道),煤粉自燃過程中產(chǎn)生大量CO,中控操作開磨啟動(dòng)磨尾排風(fēng)機(jī)時(shí),主袋收塵器進(jìn)入大量從篦冷機(jī)抽入的新鮮空氣,啟動(dòng)磨機(jī)后,磨內(nèi)煤粉抽到袋收塵,達(dá)到一定濃度,與自燃的煤粉混合,最終引起煤粉及CO在主袋收塵器內(nèi)著火燃燒。

2、袋收塵著火后,中控頂班操作員宋XX應(yīng)急操作處置不熟練,未及時(shí)停下主袋收塵排灰拉鏈機(jī),致使燒損的布袋掉入煤粉倉內(nèi),堵塞頭、尾煤粉秤致相繼跳停,窯止料而無法噴煤,并引燃倉內(nèi)煤粉,造成事故擴(kuò)大及故障停機(jī)時(shí)間增加。

(二)、間接因素:

1、中控頂班操作員宋XX在開磨前發(fā)現(xiàn)主袋收塵器CO濃度異常,僅通知現(xiàn)場(chǎng)檢查,未匯報(bào)工藝主管,匆忙開機(jī),引起事故發(fā)生;

2、工藝管理較薄弱,主管煤磨工藝工程師責(zé)任心不強(qiáng),在9月1日起出現(xiàn)停磨狀態(tài)時(shí)主袋收塵器CO超高(70~500ppm)時(shí),雖接到中控通知,但沒有認(rèn)真組織檢查,僅是通知校正儀表,致使系統(tǒng)煤粉自燃現(xiàn)象一直存在,沒有消除隱患;

3、設(shè)計(jì)不合理:原選粉機(jī)防爆閥管道安裝時(shí)存在一段約4米的平行管道,以致引起積煤出現(xiàn);

4、在5000大卡煙煤轉(zhuǎn)換到5500大卡煙煤過程中,煙煤揮發(fā)份由原來的23%提高到27%左右,煤揮發(fā)份明顯提高,燒成工段及制造部對(duì)煤磨系統(tǒng)安全重視程度不夠,仍按原來的操作及管理方法運(yùn)行,沒有改變?cè)械墓芸卮胧瑫r(shí)取消煤磨副操崗位后,主操重視窯操作,但對(duì)煤磨關(guān)注力度不足,原要求每班匯報(bào)CO濃度制度被簡(jiǎn)化取消,部門對(duì)煤磨安全管控最后防線失效。

八、防范措施

1、整改2#選粉機(jī)防爆閥管道,由原平行段改為向上傾斜70度(9月11日已完成);

2、主袋收塵進(jìn)口管道澆筑人字型澆注料,并開清灰孔,定時(shí)清吹,防止煤粉沉降堆積;

3、建立煤磨主袋收塵及煤粉倉CO濃度數(shù)據(jù)管理制度:不管是停磨還是開磨,煤磨主袋收塵及煤粉倉超過50ppm必須匯報(bào)到部門經(jīng)理,超過150ppm聯(lián)鎖保護(hù)不得啟動(dòng)排風(fēng)機(jī)及磨機(jī),且中控每班在QQ上匯報(bào)CO濃度情況(9月15日已完成);

4、增加磨尾、選粉機(jī)出口、灰斗等區(qū)域管道CO測(cè)量孔,發(fā)現(xiàn)主袋收塵CO異常時(shí),當(dāng)班班長、工段長或工藝主管使用便攜式CO分析儀進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控,以便及時(shí)找到自燃點(diǎn);

5、修改中控操作規(guī)程,明確CO濃度管理制度、應(yīng)急操作制度,并報(bào)公司審核(要求9月20日前完成);

6、10月1日前組織工藝管理人員、中控操作員、巡檢學(xué)習(xí)煤磨安全管理制度及操作規(guī)程并閉卷考試,并以后每年考試2次,合格后方可上崗;每年至少開展兩次二氧化碳滅火系統(tǒng)一對(duì)一現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn),讓員工熟練掌握操作流程。

7、其它監(jiān)控及設(shè)備完善:在中控增加主袋收塵灰斗負(fù)壓監(jiān)控,防止灰斗積料堵料;主袋收塵增加進(jìn)出口快速截流閥門,提高二氧化碳滅火的有效性;將主袋收塵及煤粉倉CO突出顯示,并放到窯操作畫面,便于停磨時(shí)能有效監(jiān)控;煤磨各防爆閥選用鋁質(zhì)板,并刻上十字形溝槽,以確保有效卸壓;一二線CO2滅火系統(tǒng)增加互聯(lián)管道;煤粉倉中下部增開檢修門,便于清粘結(jié)料;

8、煤磨磨房適當(dāng)位置消防栓增配霧化水槍,便于外排煤粉時(shí)降塵并滅火。

【案例52】煤磨爆炸事故

【基本情況】

一、事故時(shí)間:2018年3月29日11:41

二、事故地點(diǎn):1#煤磨主袋收塵器

三、事故傷亡:0

四、事故類型:爆炸

五、事故等級(jí):可記錄事故事件

【案情】

六、事故經(jīng)過:

2018年3月29日上午8:00,制造部窯操作員接班,檢查窯系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù),無異常情況;現(xiàn)場(chǎng)巡檢工譚XX按照管理規(guī)定于8:30現(xiàn)場(chǎng)檢查1#煤磨磨頭、磨尾,現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)異常,磨頭無火星、風(fēng)管無積料現(xiàn)象。11:30,因一線煤粉倉較滿,窯中控操作員江XX按照操作程序停1#煤磨(停機(jī)前系統(tǒng)各參數(shù)顯示均正常)。1#煤磨主電機(jī)于11:40:45停止運(yùn)行,31秒后煤磨袋收塵突然發(fā)生爆炸,現(xiàn)場(chǎng)冒出大量濃煙,煤磨磨頭、磨尾及袋收塵器所有防爆閥均被炸開,煤磨收塵器殼體、管道、布袋、袋籠多處不同程度的受損變形。

【評(píng)析】

七、原因分析

經(jīng)查煤磨煤粉爆炸所需的三個(gè)條件是:1、空間內(nèi)有明火;2、空氣中氧含量大于18%;3、煤塵濃度在30~2000g/m3之間。

根據(jù)以上三個(gè)條件,參會(huì)人員對(duì)此次事故發(fā)生和處理的具體情況進(jìn)行討論分析。此次事故發(fā)生前1#煤磨運(yùn)行曲線各參數(shù)均運(yùn)行正常,現(xiàn)場(chǎng)巡檢工譚XX于8:30現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)也未發(fā)現(xiàn)異常,故可排除人為操作失誤導(dǎo)致事故的發(fā)生。

在此次煤磨修復(fù)過程中發(fā)現(xiàn)磨頭和磨內(nèi)煤粉部分點(diǎn)有燃燒痕跡,估計(jì)爆炸時(shí)有明火存在,符合煤塵爆炸所需條件之一;煤磨用風(fēng)取自篦冷機(jī),而篦冷機(jī)風(fēng)從大氣中抽取,氧含量在21%左右,符合煤塵爆炸所需氧含量大于18%的條件;煤磨停磨時(shí)袋收塵中煤塵濃度逐漸下降,當(dāng)煤塵濃度降至30~2000g/m3之間時(shí)則符合煤塵爆炸條件之三。當(dāng)以上三個(gè)條件同時(shí)具備時(shí)則會(huì)導(dǎo)致煤粉爆炸。

最后參會(huì)人員一致認(rèn)為導(dǎo)致此次1#煤磨袋收塵爆炸事故的主要原因是:煤磨在停機(jī)時(shí)煤塵濃度下降到煤塵爆炸濃度范圍內(nèi)且同時(shí)遇到磨內(nèi)著火的火星,最終引起煤塵爆炸所致。

八、防范措施

1、檢查現(xiàn)有送煤管道和進(jìn)、出磨溜子,要確保送煤管道盡量平滑減少拐彎,避免在管道和磨頭、磨尾堆積煤塊、煤粉。

2、每周定期清理各送煤通道及磨頭、磨尾等處積煤,防止自燃。

3、煤磨中控操作員和現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員每次開、停磨之前現(xiàn)場(chǎng)要仔細(xì)檢查,確認(rèn)磨內(nèi)無明火后中控方可進(jìn)行開、停磨操作,現(xiàn)場(chǎng)人員在檢查確認(rèn)情況后要立即離開磨房。

4、4月5日前對(duì)煤磨主電機(jī)和風(fēng)機(jī)之間做好連鎖保護(hù),主電機(jī)停機(jī)后風(fēng)機(jī)不能同時(shí)停機(jī),必須降頻到10赫茲運(yùn)行一小時(shí)后才可停風(fēng)機(jī)。

5、4月25日前在煤磨袋收塵巡檢通道做小門上鎖,禁止無關(guān)人員入內(nèi),杜絕爆炸傷人的幾率。

6、6月窯檢修期間,在兩臺(tái)煤磨袋收塵器中間增加防爆緩沖隔離擋墻,降低煤磨爆炸時(shí)造成的損失。