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檢修無票作業(yè) 機組斷油燒瓦

【簡述】:

2003年5月31日,某發(fā)電廠因檢修人員無票作業(yè),導致了2號300MW機組斷油燒瓦。

【事故經(jīng)過】:

5月30日17時10分,運行人員巡檢發(fā)現(xiàn)#2機主機冷油器切換閥手輪密封套漏油嚴重,記缺陷,要求檢修消缺。5月31日7時52分,檢修處理后申請驗收該缺陷。5月31日15時09分,運行人員發(fā)現(xiàn)仍然漏油,沒有同意驗收。檢修繼續(xù)處理(網(wǎng)上消缺)。5月31日15時10分左右,檢修人員繼續(xù)處理漏油缺陷。15時42分38秒,#2汽輪機突然跳閘,首出信號潤滑油壓低,主機交、直流潤滑油泵聯(lián)啟,潤滑油壓回升至0.11MPa。高中壓主汽門、調(diào)門、高排逆止門聯(lián)關(guān)。爐MFT動作,A、B一次風機、A、B、C、D磨煤機跳閘,燃油速斷閥關(guān)閉。爐安全門動作。程跳逆功率逆功率保護未動作。5月31日15時43分左右,檢修人員打電話通知運行人員快停#2機,另一名檢修人員跑步去集控室告訴運行人員,同時通知消防隊。15時43分32秒,手啟空側(cè)直流油泵。15時43分06秒,手動將6KV廠用電切至#1啟備變帶。15時43分44秒,手動斷開崤222開關(guān),解列#2發(fā)電機。15時44分18秒,手動啟電泵。15時45分,值班人員發(fā)現(xiàn)主油箱油位急劇下降。從曲線查,15時42分41秒,油位-89mm;15時43分13秒,油位-340mm(熱工測量最低限)。15時44分13秒,主機潤滑油壓開始下降,15時45分37秒,油壓到0MPa。15時45分32秒,轉(zhuǎn)速2500rpm,瓦溫由60℃




開始上升。15時46分02秒,轉(zhuǎn)速2350rpm,瓦溫上升至160℃(滿檔)。15時45分50秒,主機軸承振動至滿檔(150um滿檔),軸承冒煙,立即進行事故排氫滅火,同時充CO2。15時46分24秒,手動開啟真空破壞門,停B真空泵運行,當時轉(zhuǎn)速2256rpm,當時真空88.35KPa(DAS畫面)。關(guān)閉所有通向凝汽器的疏水,因主機真空下降緩慢,退主機汽封。15時46分,值長令拉開崤222甲刀閘,解備廠62A、廠62B開關(guān)。15時48分11秒,氫壓(0.28MPa)開始下降,15時53分05秒,氫壓到零。15時48分35秒,A空側(cè)交流密封油泵聯(lián)啟。15時50分10秒,關(guān)閉電動主閘門。15時50分14秒,A氫側(cè)交流密封油泵聯(lián)啟。15時51分42秒,汽機轉(zhuǎn)速到零。15時54分11秒,空側(cè)密封油壓到零。15時56分,停止直流潤滑油泵、交流潤滑油泵運行。15時58分48秒,停止空側(cè)直流密封油泵、A、B氫側(cè)密封油泵、A、B空側(cè)密封油泵運行。16時36分,停A凝泵運行。16時42分,停A凝升泵。17時30分,切換閥處理完。18時40分,油位補至0位。20時30分,回油窗處理完。20時42分,啟直流潤滑油泵。向系統(tǒng)充油,油箱油位降至-337毫米,同時發(fā)現(xiàn)#9瓦回油管道泄漏,停直流油泵。補油,處理#9瓦管道泄漏。20時56分處理好。油位補至-50mm,啟直流潤滑油泵。21時03分,啟主機交流潤滑油泵,停直流潤滑油泵。21時12分,啟B頂軸油泵,開始手動盤車。6月1日5時34分,轉(zhuǎn)子盤轉(zhuǎn)180度。截至6月2日11時35分,轉(zhuǎn)子已盤轉(zhuǎn)3圈。

【原因分析】:

1.“兩票三制”管理松懈,致使出現(xiàn)無票作業(yè),“打招呼”工作等習慣性違章現(xiàn)象。違反了《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)第二章“熱力機械工作票制度”第70條“在生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢修或安裝工作時,為了能保證有安全的工作條件和設(shè)備的安全運行,防止發(fā)生事故,發(fā)電廠各分場以及有關(guān)的施工基建單位必須嚴格執(zhí)行工作票制度”的要求。對同一項檢修工作兩次無票進行工作,可見“兩票三制”的管理流于形式。

2.缺陷管理存在漏洞。在消缺管理環(huán)節(jié)上分類不明確,責任未落實。缺陷管理粗放,缺陷分析、缺陷處理、缺陷驗收工作流于形式。

3.技術(shù)管理存在盲點,消缺工作不及時。對重要設(shè)備缺陷存在產(chǎn)生的危害缺乏足夠的認識。事故發(fā)生時,逆功率保護裝置拒動。雖然成套逆功率保護、逆功率保護由于原理性缺陷,從機組投產(chǎn)基本沒有正確動作過。對于保護裝置不能正確動作,有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和領(lǐng)導都十分清楚,但對于保護拒動后不能及時解列機組所產(chǎn)生的危害,沒有認真進行分析。更沒有制定技術(shù)措施和培訓運行人員。以至于在低油壓保護動作后,因逆功率保護拒動,擴大了事故。

4.人員責任心差,習慣性違章操作。檢修人員僥幸心理,憑經(jīng)驗工作。違反了《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》第10.2.2條“油系統(tǒng)進行切換操作(如冷油器、輔助油泵、油濾網(wǎng)等)時,應(yīng)在班長的監(jiān)護下按操作票順序緩慢進行操作,操作中嚴密監(jiān)視潤滑油壓的變化,嚴防切換操作過程中斷油”的要求。運行人員現(xiàn)場把關(guān)不嚴,對無票工作不僅未提出質(zhì)疑,加以制止,反而給予默認,無形中慫恿了檢修無票工作。

5.設(shè)備特性不熟,無危險點分析預(yù)控措施。在工作開始前,檢修維護人員只是將切換閥的圖紙找出來看了看,沒有進行細致地研究和分析,無《作業(yè)指導書》,更沒有制定針對性的危險點預(yù)控措施,致使異常擴大,軸瓦燒損。

6.《運行規(guī)程》修改不及時。機組運行后,集控運行規(guī)程還沒有頒布,運行人員仍使用原專業(yè)規(guī)程。且汽機專業(yè)與電氣專業(yè)規(guī)程的某些相關(guān)部分互相沖突,致使事故處理時,專業(yè)之間缺乏一致性,拖延了事故處理的時間。

7.培訓工作缺乏針對性、有效性。運行人員對機組“低油壓保護”的原理不熟悉,在低油壓保護動作,汽輪機跳閘,逆功率保護拒動的情況下,運行人員仍按照習慣倒廠用電,未能作出正確判斷,發(fā)電機被電網(wǎng)拖動運行了66秒,才切開主開關(guān),導致了事故的擴大。

【防范措施】:

1.加強管理,提高人員責任心。對設(shè)備管理、“兩票三制”管理、技術(shù)管理、現(xiàn)場管理要重心下沉、關(guān)口前移,針對現(xiàn)場存在的安全隱患,及時予以消除或者制定相應(yīng)的防范措施,真正做到防微杜漸。實施“一級對一級管理,一級對一級負責”的管理,使安全生產(chǎn)責任制真正落實到位。

2.嚴格執(zhí)行“兩票三制”,杜絕習慣性違章。嚴格按照運行規(guī)程和《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》規(guī)定工作。消除自以為是,僥幸心理,怕麻煩,圖省事的習慣性違章行為。開展反習慣性違章活動,規(guī)范《作業(yè)指導書》和危險點分析卡,使安全生產(chǎn)在控、可控。

3.加強培訓工作,注重培訓工作的針對性、有效性。開展現(xiàn)場考問、事故預(yù)想、反事故演習等多種形式的培訓活動,使檢修人員熟悉設(shè)備構(gòu)造、原理、特性,運行人員熟悉設(shè)備運行特性,加強自身的防范意識,提高把關(guān)能力和事故處理能力。

4.及時制定、修改規(guī)程。要定期進行規(guī)程的修改工作,設(shè)備更新或技術(shù)改造后,要及時修訂運行規(guī)程,使運行人員有章可循,按章辦事。