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關(guān)于北京東方化工廠“6?27”特大火災(zāi)事故分析

關(guān)于北京東方化工廠“6?27”特大火災(zāi)事故分析

關(guān)于北京東方化工廠“6•27”特大火災(zāi)事故分析

1997年6月27日21時許,北京東方化工廠罐區(qū)發(fā)生了特大的火災(zāi)和爆炸事故,這是一次國內(nèi)外罕見的特大事故。

受北京市人民政府的聘請,由原勞動部推薦部分專家成立了火災(zāi)原因分析專家組,專家組成員中不少是國家安全生產(chǎn)專家組的專家。經(jīng)過專家組的認真調(diào)查、取證和綜合分析,得出了一致的結(jié)論意見。現(xiàn)將本次事故的分析概況、結(jié)論意見及其技術(shù)依據(jù)簡介如下:

一、總的情況

(1)受北京市人民政府的聘請(部分專家由原勞動部推薦),專家組的任務(wù)是查明火災(zāi)事故的原因;

(2)專家組由8個單位的9名固定成員組成,臨時聘請了9個單位的近20名專家參加工作;

(3)專家組從1997年6月30日開始工作至9月10日結(jié)束,共計約二個半月;

(4)專家組分4個專業(yè)組(斷口、能量、工況和質(zhì)量組),其工作分3個階段(現(xiàn)場調(diào)查、專題研究和綜合分析)進行;

(5)1997年8月20日,專家組接到北京市事故調(diào)查組口頭通知,其任務(wù)要求只對乙烯B罐罐體破裂原因進行分析。9月4日,專家組給北京市報出了《北京市東方化工廠“6?27”事故乙烯罐體及C5罐體爆炸和破 裂技術(shù)原因分析報告》。同時,形成了《北京市化工廠“6?27”事故技術(shù)原因分析報告》;這些報告是在專家組二個半月大量調(diào)查研究工作的基礎(chǔ)上形成的,以物證為主要依據(jù),人證為輔。

(6)專家們最終得出結(jié)論認為:

1)“6?27”事故的模式是易燃易爆油氣引起的爆炸、爆燃、燃燒和乙烯B罐的爆沸;

2)乙烯罐區(qū)的球罐罐體、閥門和管線及C5罐體不是“6?27”事故的肇事者,而是受害者;

3)石腦油A罐的滿裝外溢是釀成“6?27”事故的起因。

二、主要診斷依據(jù)

現(xiàn)對上述三點結(jié)論的主要診斷依據(jù)匯報如下:

1.“6?27”事故的模式

1)易燃易爆的石腦油“滿裝外溢”(冒頂);

2)泄漏的石腦油的油氣在大氣中迅速擴散,使某些區(qū)域的濃度達到爆炸范圍(1.2%-6.0%),部分區(qū)域油氣濃度超過爆炸上限(6.0%);

3)遇火源發(fā)生爆炸(1.2%-6.0%)和爆燃(>6.0%),此后,罐區(qū)有油和可燃氣的泄漏部位多處著火,石腦油A、B罐著火,油泵房爆炸(第一聲爆炸),引起乙烯罐區(qū)管線的若干破壞和著火;

4)乙烯B罐A7附近受外部燒灼,發(fā)生高溫塑性破裂,并引起此B罐內(nèi)剩余乙烯的“爆沸”(爆炸);

5)乙烯B罐的爆沸(爆炸),殘骸和乙烯火球向四周拋撒,進一步引起罐區(qū)和管大火。

因此,“6?27”事故的模式是:石腦油A罐“滿裝外溢”蒸發(fā),造成大面積的石腦油的爆炸(石腦油氣濃度在爆炸范圍即1.2%-6.0%內(nèi)),爆燃、燃燒(濃度在爆炸范圍之外即>6.0%),最后引起乙烯B罐的“爆沸”(即爆炸)。

在上述模式中:

1)石腦油A罐“滿裝外溢”(“冒頂”)是整個事故的起因;

2)石腦油的爆炸以及油泵房的爆炸(第一聲爆炸)是使乙烯管線破壞著火的直接原因;

3)乙烯B罐剩余乙烯的“爆沸”是事故后果進一步擴大的重要原因。

可見,乙烯罐區(qū)是受害者,不是肇事源。

2.石腦油A罐“滿裝外溢”(“冒頂”)是“6?27”事故的起因:

1)從石腦油的物性看,大量溢漏是極其危險的。石腦油易揮發(fā),其蒸氣比空氣重,能沿著地面擴散到相當遠的地方,石腦油蒸氣可引起眼及上呼吸道的刺激癥狀,如濃度過高,幾分鐘即可引起呼吸困難、紫紺等缺氧癥狀,吸入大量蒸氣能引起神經(jīng)麻痹;

2)事故當晚20時30分從42節(jié)輕柴油槽車向原料罐卸油,事故調(diào)查中閥門實物證實,此時通向輕柴油A、B罐的總氣動閥門處于關(guān)閉狀態(tài),而通向石腦油A罐的二道氣動閥門卻處于開啟狀態(tài)。

3)石腦油A罐的液位,在事故當晚20時左右已達13.725m,即已經(jīng)達到額定液位(13.775m)的99.64%。如果20時以后,再向石腦油A罐內(nèi)罐裝輕柴油,很容易將石腦油從罐頂呼吸孔口頂溢外流(“冒頂”);

4)當通向石腦油A罐的二道閥門開啟,通向輕柴油的總閥門關(guān)閉時,經(jīng)過31.15分鐘(4臺泵工作)-36.92分鐘(3臺泵工作),石腦油A罐即“滿溢外流”(“冒頂”)。如果按當晚20時30分開始裝灌算起,21時1分9秒到21時6分55.2秒石腦油即開始外溢。這一時間與當時在現(xiàn)場有多人于21時5分嗅到“異味”的時間相符;

5)根據(jù)初步估算,現(xiàn)場火車槽車共45輛,V=60m3/輛,裝料系數(shù)為0.9,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查及檢查結(jié)果,其中4輛被燒毀的槽車按滿槽車估算,其余41輛尚存余油514m3,A罐滿裝需輕柴油1063m3。故泄漏量V泄為637m3;

6)從石腦油A、B防火堤內(nèi)的燃燒情況來看,確有大量石腦油外溢燃燒的證據(jù):

(1)部分地面碎石表面被燒成石灰(包括粉未);

(2)A罐的水泥基的水泥層被燒脫落,內(nèi)部鋼筋外露;

(3)罐區(qū)的管線及保溫鐵皮有明顯的過油燃燒變黑;

(4)罐區(qū)的管線從管墩上掉下,防火堤南堤斷開,西側(cè)堤外傾,有明顯的爆燃的痕跡;

(5)石腦油C-、D罐和輕柴油A、B罐防火堤內(nèi)的情況與石腦油A、B罐防火堤內(nèi)的情況截然不同:地面碎石無燃燒痕跡、罐基礎(chǔ)完好、鍍鋅保溫鐵皮顏色未變、防護堤完整、管線未移位(注:石腦油D罐裝油量為81%,液面高11.50m);

7)根據(jù)事故現(xiàn)場當時死亡人員(共4人)死亡倒地的位置記錄,鄭剛、張偉和王慶和死在油泵房附近,李寶輝死在石腦油A罐西側(cè)小路上。其中張偉和鄭剛是在21時20分左右得知可燃氣體報警后,為檢查泄漏源,從綜合樓出發(fā),路過乙烯罐區(qū)向東,而死在油泵房北側(cè)的??梢?,在第一聲爆炸前,乙烯罐區(qū)并未發(fā)生泄漏。

8)事故發(fā)生后,事故調(diào)查組取證組提供的筆錄匯總材料也可作為證明:

(1)在發(fā)現(xiàn)有異味的人員中,明確認定是“油味”、“油蒸氣味”、“輕柴油味”、“汽油味”、“煤油味”等的有10人;還有5人反映嗅到“從前未聞過的味道”、“聞到特殊的味道”、“聞到氣味”;另有4人未聞到異味(以上共計19人);

(2)在聽到第一聲爆炸的人員中,明確反映“東邊方向著火”(“東邊”是指萬米罐)、“中間大罐著火”、"東北方向著火","東北方向兩個大罐著火",“第一聲響的方向是萬米罐區(qū)”、“東側(cè)”,明確反映“開始起火的不是乙烯A、B罐”的有12人,而反映“壓力容器著火”、“西北方向有大火球”、“乙烯B罐裂,見火球”的有3人。

3.乙烯罐區(qū)的球罐罐體、閥門和管線及C5罐罐體不是“6?27”事故的肇事者,而是受害者

1)乙烯B罐不是肇事者而是受害者的原因:

乙烯B罐發(fā)生了爆炸,殘骸有7片;乙烯B罐和A罐的地面燒損最嚴重,并有2.8 m×2.8m的“三角形”地坑和11m×2.4m的斜地坑;B罐的A11焊縫上有一條長2.8m的沿焊接熱影響區(qū)的斷口;專家組從斷口、能量、工況和質(zhì)量等多方面進行了研究和分析,并根據(jù)下述理由排除了乙烯B罐是肇事源:

(1)沒有發(fā)現(xiàn)有腐蝕、應(yīng)力腐蝕和氫脆等脆性斷口的形貌特征,排除了因制造、工況和環(huán)境等因素引起的斷裂(爆炸)的可能性;

(2)LT50的母材和焊縫具有足夠的強度(焊縫強度大于母材),因此排除了因為強度不夠引起的靜強度破壞的可能性;

(3)雖然焊縫的沖擊功和低溫斷裂韌度很低,但沒有發(fā)現(xiàn)斷口上有“老裂紋”或“舊斷口”以及脆性斷口。

(4)從斷口上沒有發(fā)現(xiàn)疲勞的形態(tài)特征,因此排除了發(fā)生疲勞斷裂的可能性;

(5)從斷口分析得出,B罐的斷口類型有兩類:一類是快速撕裂斷口;一類是A7附近長2.2m的高溫塑性斷口。通過對A11焊縫斷口宏觀和微觀的反復(fù)對比分析,認為它沒有焊接、工藝、裝備和使用缺陷,它也是一種快速撕裂斷口,只不過是沿焊縫熱影響區(qū)斷裂而已;

(6)根據(jù)下述理由分析認為A7附近的裂口是B罐爆炸的第一裂口:

Ⅰ、根據(jù)“T字形原則”;

Ⅱ、根據(jù)殘片飛散的方向;

Ⅲ、它是一種高溫塑性斷口,其斷面收縮率ψ=90%,其加熱溫度估計為600℃-800℃,加熱過程應(yīng)先于快速撕裂過程,即在快速撕裂前承受較長時間的燒灼、加熱,并在內(nèi)壓作用下發(fā)生高溫的塑性變形(斷面收縮)和破裂;

(7)B罐的爆炸模式是爆沸,因為它存在爆沸的基本條件:

Ⅰ、存在過熱狀態(tài)的介質(zhì)——乙烯;

Ⅱ、足夠大的裂口造成突然泄壓;

Ⅲ、氣液相共存,裂口在氣相。

綜上所述,B罐是受害者,不是“6?27”事故的肇事源。

2)乙烯A、C、D罐和C5罐體不是肇事源,也是受害者;

它們的裂口或斷口均為高溫塑性斷口,即在斷裂或破裂前均承受高溫的燒灼作用。因此,不可能是肇事源。

3)乙烯B罐的閥門和管線不可能是肇事源,而是受害者:

(1)通過空一所的分析和專家組的宏觀分析,至今沒有發(fā)現(xiàn)閥門和管線在第一聲爆炸前存在泄漏情況;

(2)根據(jù)事故當晚21時26分以前,廠中心控制室和環(huán)氧乙烷分廠控制的壓力記錄,乙烯壓力為20.13kg/cm2(正常)(2.0Mpa)。因此,在第一聲爆炸前,乙烯罐區(qū)的氣相管沒有發(fā)生泄漏;

(3)通過初步的計算,在當晚21時26分-21時28分,乙烯壓力突然回零,從管線的強度的角度無法得到解釋。因為突然回零需要發(fā)生橫向斷裂,大約需要650-1300大氣壓力(65-130Mpa),這是不可能發(fā)生的。

(4)乙烯如果少量泄漏,不足以在短期內(nèi)釀成這么大的事故;若大量集中的泄漏,必然形成大面積的霧狀氣團,但現(xiàn)場所有人員均未發(fā)現(xiàn)有霧狀氣團存在;

(5)張偉當晚21時10分左右從綜合樓出發(fā)去檢查“乙烯泄漏”,但未死在乙烯罐區(qū),而死在乙烯罐區(qū),而死在油泵房北的鐵軌上,也證明泄漏與乙烯罐區(qū)無關(guān)。

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