關(guān)于內(nèi)蒙通遼市油脂化工廠水解釜爆炸
關(guān)于內(nèi)蒙通遼市油脂化工廠水解釜爆炸
一、事故概況及經(jīng)過
1992年6月27日15時20分,通遼市油脂化工廠癸二酸車間兩臺正在運行的蓖麻油水解釜突然發(fā)生爆炸,設(shè)備完全炸毀,癸二酸車間廠房東側(cè)被炸倒塌,距該車間北側(cè)6米多遠的動力站房東側(cè)也被炸毀倒塌,與癸二酸車間廠房東側(cè)相隔18米的新建藥用甘油車間西墻被震裂,玻璃全部被震碎,鋼窗大部分損壞,個別墻體被飛出物擊穿,癸二酸車間因爆炸局部著火?,F(xiàn)場及動力站、藥用甘油車間當即死亡5人,另有1人在送往醫(yī)院途中死亡,1人在醫(yī)院搶救中死亡;廠外距離爆炸點西183米處,1老人在路旁休息,被爆炸后飛出的重40公斤的水解釜殘片攔腰擊中身亡。這次事故共死亡8人,重傷4人,輕傷13人,直接經(jīng)濟損失360000余元。
爆炸的兩臺水解釜,是由油脂化工廠委托通遼市鍋爐廠設(shè)計制造的。水解釜筒體直徑1800毫米,材質(zhì)為20g,筒體壁厚14毫米,封頭壁厚16毫米,容積為15.3立方米。工作壓力為0.78兆帕,工作溫度為175℃,工作介質(zhì)為蓖麻油、氧化鋅、蒸汽、水及水解反應(yīng)后生成的甘油和蓖麻油酸。釜頂裝有安全閥和壓力表,設(shè)備類別為I類壓力容器,1989年3月投入使用。在使用過程中,哲盟鍋檢所于1991年7月5日,進行過一次使用登記前的外部檢查。 1992年6月23日,爆炸的1號釜曾發(fā)生泄漏事故。次日,癸二酸車間在既沒有報告工廠有關(guān)部門,又沒有分橋泄漏原因的情況下,對1號釜泄漏部分進行了補焊。補焊后第四天(即6月27日)即發(fā)生了爆炸事故。每臺釜實際累計運行時間約為19個月。
二、事故原因分析
這起爆炸事故的原因,是由于水解釜內(nèi)介質(zhì)在加壓和較高溫度下,對釜壁的腐蝕以及介質(zhì)對釜內(nèi)壁的沖刷和磨損造成釜體壁厚迅速減薄,使水解釜不能承受工作壓力,從而發(fā)生了物理性爆炸,由于每臺水解釜的容積達10余立方米,因而爆炸后釋放出的能量具有較大的破壞力。
1.設(shè)計時依據(jù)的數(shù)據(jù)不夠準確
通遼市鍋爐廠在設(shè)計該兩臺水解釜時,對介質(zhì)造成水解釜的內(nèi)壁腐蝕和磨損考慮不夠,只是根據(jù)通遼市油脂化工廠提供的介質(zhì)無腐蝕性的介紹選取了有關(guān)的設(shè)計參數(shù)。實際上通遼化工廠本身也不太了解介質(zhì)對設(shè)備內(nèi)壁具有較強的腐蝕性和磨損作用,并會在較短時間內(nèi)造成壁厚迅速減薄。
2.檢驗時沒有測量實際壁厚
檢驗人員對該兩臺設(shè)備進行外部檢查時,沒有測量設(shè)備的壁厚, 取得相應(yīng)的數(shù)據(jù),只是根據(jù)介質(zhì)對設(shè)備內(nèi)壁基本無腐蝕的介紹,認為 壁厚沒有減薄,而在報告上填寫了設(shè)備原始資料中記載的壁厚數(shù)據(jù)。
3.對已產(chǎn)生的事故苗頭沒有引起足夠重視
爆炸設(shè)備中有一臺在爆炸前四天曾發(fā)生泄漏,但生產(chǎn)車間沒有引 起重視,未向工廠有關(guān)部門報告,在泄漏原因未查明之前,即自主決 定進行補焊后繼續(xù)使用。
三、防止同類事故的措施
1.壓力容器設(shè)計單位選取的設(shè)計參數(shù)要正確、可靠,設(shè)計人員對 所承擔的設(shè)計產(chǎn)品的使用性能應(yīng)了解,以保證設(shè)計結(jié)果符合實際使用 狀況。
2.檢驗人員應(yīng)按國家的有關(guān)規(guī)定認真履行檢驗職責,保證檢驗質(zhì) 量,檢驗報告的填寫應(yīng)完整、正確。
3.使用單位應(yīng)對有關(guān)操作人員做好培訓(xùn)教育,使其能正確操作。 當設(shè)備發(fā)生異?,F(xiàn)象時,要認真分析原因,在原因查找正確的前提下 ,采取有效的防范措施,及時消除事故隱患。
如果想了解相關(guān)法規(guī)解析和案例可關(guān)注佰佰安全網(wǎng)的安全說法頻道。讓你的生活更安心。