某石油化工公司“10·18”氫氣閃爆事故
2005年10月18日14時(shí)20分,某石油化工公司實(shí)業(yè)公司二氧化硫車間在檢修中發(fā)生一起閃爆事故,造成1人重傷、1人輕傷,重傷者經(jīng)搶救無(wú)效于11月3日0時(shí)18分死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失9.8萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元。
一、事故經(jīng)過(guò)
該實(shí)業(yè)公司是隸屬于錦州石油化工公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的綜合性企業(yè),位于錦州市古塔區(qū)重慶路2號(hào),成立于1989年。系某石油化工公司所屬集體所有制企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍包括:煉化檢維修、化工生產(chǎn)、機(jī)械加工、工程施工等。二氧化硫車間原來(lái)為某石油化工公司化工一廠閑置裝置和設(shè)備,實(shí)業(yè)公司按照石油化工公司領(lǐng)導(dǎo)的要求盤活固定資產(chǎn)。二氧化硫裝置生產(chǎn)能力為3000噸/年,采用硫磺純氧燃燒、硫酸精制、全無(wú)油壓縮液化工藝。
2005年10月11日,實(shí)業(yè)公司組織有關(guān)部門召開專題例會(huì),針對(duì)二氧化硫車間近期生產(chǎn)不穩(wěn)定、罐存已滿等情況討論確定5項(xiàng)整改措施,并決定在裝置停產(chǎn)時(shí)進(jìn)行部分檢修。10月13日,二氧化硫車間將檢修項(xiàng)目、檢修用料單、施工圖紙上報(bào)到實(shí)業(yè)公司生產(chǎn)科,第二天生產(chǎn)科將檢修任務(wù)移交實(shí)業(yè)公司工程部,當(dāng)日工程部將檢修任務(wù)安排給實(shí)業(yè)公司綜合施工隊(duì)。
10月17日9時(shí),二氧化硫車間操作員劉某、王某對(duì)2#硫酸干燥塔處理后,從塔內(nèi)向酸池排出濃硫酸(98%)約5.5噸,13時(shí)30分向塔內(nèi)注水清洗了3遍。
10月18日9時(shí),綜合施工隊(duì)作業(yè)組劉某等4人(焊工2人、起重工1人、作業(yè)組長(zhǎng)1人)到達(dá)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),在車間技術(shù)、設(shè)備負(fù)責(zé)人藺某、安全員劉某簽發(fā)的用火票、用電票到位后用水焊將1#、2#酸塔封頭螺栓切割掉(因酸腐蝕螺栓無(wú)法拆下)。13時(shí)30分對(duì)1#、2#酸塔封頭管線進(jìn)行吊裝拆卸,14時(shí)20分水焊工楊某斜背向塔頂部,在距塔頂部南 面約3米處,用水焊切割與2#酸塔頂相連的Ф80管線時(shí),2#硫酸干燥塔發(fā)生閃爆,塔頂封頭炸至地面,將站在酸塔頂旁邊的臨時(shí)工張某和附近作業(yè)距離塔頂3米處的臨時(shí)工劉某灼傷(楊、劉、張三人均與塔頂部在同一層平臺(tái))。
實(shí)業(yè)公司當(dāng)即將兩人送往解放軍第205醫(yī)院住院治療,并向公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部報(bào)告。經(jīng)醫(yī)院診斷,劉某左小臂輕微灼傷。張某被灼傷面積為30%,因植皮手術(shù)后病情惡化,導(dǎo)致肺部感染、腎功能衰竭,于11月3日0時(shí)18分,經(jīng)搶救無(wú)效死亡。
二、事故原因
(一)直接原因
拆除2#硫酸干燥塔封頭時(shí),塔內(nèi)濃硫酸經(jīng)沖水稀釋形成的稀硫酸與塔壁碳鋼(鈍化層至視鏡部分)反應(yīng)生成的H2,竄至正在切割的管線,遇明火回火發(fā)生閃爆。
(二)間接原因
1、作業(yè)組動(dòng)火前沒(méi)有對(duì)可燃?xì)怏w進(jìn)行取樣分析。
2、二氧化硫車間、生產(chǎn)科、工程部和綜合施工隊(duì)管理人員、技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低,化工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不足,只注意了防毒、防腐蝕,沒(méi)有認(rèn)識(shí)到濃硫酸稀釋后與碳鋼塔壁反應(yīng)會(huì)生成爆炸性氣體H2這一潛在的危險(xiǎn)。
(三)管理原因
1、綜合施工隊(duì)作業(yè)組化工裝置檢修經(jīng)驗(yàn)不足,沒(méi)有識(shí)別工作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),也沒(méi)有采取相應(yīng)的保障措施,盲目動(dòng)火施工,自我保護(hù)能力差。
2、二氧化硫車間日常安全管理不到位,風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不充分,控制措施不落實(shí),安全生產(chǎn)職責(zé)界定不清晰、管理控制不到位。
3、管理存在漏洞,對(duì)裝置檢修工作重視不夠。機(jī)關(guān)科室相互聯(lián)系溝通不夠,造成指揮系統(tǒng)失調(diào),檢修現(xiàn)場(chǎng)無(wú)管理部門人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和指揮,在安全管理上漏管失控。