某石油化工總廠“7·2”火災爆炸事故
某石油化工總廠是以渣油、蠟油為主要原料,生產90#汽油、輕柴油、液化石油氣、潤滑油的國有化工企業(yè),該企業(yè)固定資產1億元,職工220人,年產油氣能力為7萬噸。2000年7月2日,由于違章指揮,發(fā)生特大火災爆炸事故,造成現場作業(yè)10人死亡,1人重傷,直接經濟損失219萬元。
一、 事故經過
2000年7月1日,為解決柴油存放一段時間后,由棕黃色變?yōu)樯罨疑馁|量問題,廠領導決定采用臨淄某個體技術人員的脫色技術,在柴油罐間加活性劑罐、混合罐、管道泵,將307# 罐、308# 罐的柴油,經管道泵注入混合罐,同來自活性劑罐的活性劑混合脫色后,注入204# 罐儲存外銷。分管生產的副廠長直接安排生產設備部牽頭,由機動車間維修班負責焊接安裝。整個作業(yè),采用先將混合罐、活性劑罐、管道泵定位后,再對接同柴油罐相連接的閥門、法蘭、管道,現場進行焊接的方法。
7月2日上午,已將混合罐、活性劑罐、管道泵定位,并同308# 罐對連焊接完畢,下午繼續(xù)進行同204# 罐的對接。18時45分,在焊接同204# 罐相接的管道時發(fā)生爆炸,204 #罐罐體炸飛,南移3.5m落下,罐內柴油飛濺著火,同時204# 罐罐體飛起時,又將該罐同307# 罐之間的管道從307#罐根部閥前撕斷,307# 罐中400余噸柴油從管口噴出著火,現場施工的10人,突然被柴油烈火掩蓋,瞬間即被燒死。307# 罐在204# 罐爆炸起火后45分鐘,再次發(fā)生爆炸,罐底焊縫撕開12 m左右,罐內剩余柴油急速涌出,著火的柴油順混凝土地面,流至附近的10間操作室,操作室被燒毀;流至裝置管排底部,管排管架被燒塌;流至廠區(qū)大門以外,將部分大樹燒死。大火于20時45分被撲滅,沒有造成罐區(qū)其他汽油、柴油罐的爆炸,避免了更大的損失。
二、事故原因
1、從事故現場看,有2臺電焊機、接線及焊鉗,有9根用后剩余的電焊條頭及夾在焊鉗上的整根焊條,說明事故發(fā)生前,確實在進行焊接作業(yè)。
經向曾在現場的職工了解,事故是在焊接同204# 罐底部Dg80閘板閥對接的管道時發(fā)生的。而204# 罐盛過柴油,但已長時間沒用了,只偶爾當作生產中吹掃管道時的儲氣罐用。但在閥門以下,有24 cm深,約15 m2放不出來的柴油,而閥門以上無油,從而成為罐內柴油輕質餾分揮發(fā)的空間,揮發(fā)后的柴油輕組分,與罐內的空氣混合,形成爆炸性混合氣體。經察看,204# 柴油罐底部Dg80閘板閥閥瓣靠近罐體一側有明顯的暗紅色鐵銹,僅在底部有一弦高10 cm左右的彎月形面,呈現高溫后的藍灰色,而閥瓣面向焊接的一側,明顯活動但留有間隙。因此,調查組認為,7月2日16時45分,維修班在電焊焊接時,204# 罐內的爆炸性混合氣體,泄漏入正在焊接的管道內,電焊明火引起了管內氣體的爆炸,從而通過Dg80閘板閥閥瓣底部的縫隙,引起了204# 罐內混合氣體的爆炸,這是事故發(fā)生的直接原因。