某化肥廠低壓設備爆炸事故
一、事故概況及經過
2003年7月17日0時48分,某化肥廠因鍋爐故障打停車信號鈴,壓縮崗位接到信號后緊急停車,而脫硫崗位則按正常步驟停車,時間滯后于壓縮車間,從而導致羅茨機出口至壓縮機一入總管超壓。0時50分左右,脫硫凈氨塔爆炸起火,造成凈氨塔底部平板封頭脫落,整個塔體上跳約300mm,與之相連的閥門、管道不同程度受損,但無人員傷亡。
二、事故原因分析
1.壓縮崗位緊急停車,脫硫操作未跟上,前、后工段配合、協(xié)調、聯(lián)系不當,造成脫硫系統(tǒng)憋壓?! ?/p>
2.脫硫采用液相氨水催化法二級脫硫工藝,設在羅茨風機之后的脫硫的冷卻塔、脫硫后凈氨塔的安全水封,因設備和工藝原因,跑氣嚴重,氣相管已堵,安全水封變?yōu)楝F(xiàn)場液位控制,故系統(tǒng)超壓時不能自動安全泄壓?! ?/p>
3.脫硫凈氨塔是用原造氣燃燒爐改用而成,常壓設備雖符合脫硫壓力等級要求,使用前未作詳細檢查、檢驗,加之長期腐蝕,造成底部平板封頭焊縫變薄,不能承壓?! ?/p>
4.因脫硫系統(tǒng)超壓及以上原因,造成凈氨塔發(fā)生物理爆炸,并使底部平板封頭脫落,大量可燃氣體泄漏,同時,凈氨塔照明用的不是防爆型粉具,形成點火源,又使泄漏出的可燃氣體爆燃。
三、防止同類事故的措施
1.按照事故原因劃分事故責任,對事故責任人嚴肅處理?! ?/p>
2.任何安全裝置不可隨意取消。不能只顧生產,不管安全,必須及時消除設備工藝故障,恢復冷卻塔,凈氨塔安全水封裝置及性能,保證系統(tǒng)安全。
3.調度及生產指揮者要對現(xiàn)場的信息、狀況了如指掌,提高現(xiàn)場指揮、協(xié)調、平衡、管理能力,做到科學化、系統(tǒng)化,保證各環(huán)節(jié)緊密配合,有條不紊,確保安全穩(wěn)定運行?! ?/p>
4.壓力容器的設計、制造、安裝、檢驗、使用必須按《壓力容器安全技術鑒察規(guī)程》執(zhí)行,不能隨意制造、使用。
5.對所有在用設備本身的運行、工藝、安全狀況,要進行科學的定期檢查,并建立檔案,做到徹底消除安全隱患,確保安全生產。