乳化炸藥水相罐內(nèi)硝銨燃燒事故
1996年4月26日下午,某廠乳化炸藥車間正在生產(chǎn)。下午4點鐘左右,水相溶化罐 已送氣2 h.壓力為0.3 MPa,水相材料由皮 帶輸送全部投入罐內(nèi),攪拌器已運行0.5 h. 這時,水相溶化罐內(nèi)忽燃噴出一股黃煙并伴 有火光,水相溶液隨即噴出 由于附近沒有人 員和材料。所以沒有造成人員傷害和重大經(jīng) 濟損失,僅使加料漏斗變形。
1 事故原因分析
某廠使用的水相溶化罐為蛇管加熱方式,容量為5 t,當時生產(chǎn)投料2 t。加料過程 中部分硝銨、硝酸鈉熔融粘附在加熱蛇管上。 硝銨在稍微加熱條件下可能發(fā)生分解,110℃ 時分解就比較明顯。溶化罐上部是罐蓋支撐 著攪拌裝置,加料口小,氣體排出慢,長時間加熱,溫度過高,硝銨分解產(chǎn)生氮氣,燃燒后 產(chǎn)生氧化氮等。分解產(chǎn)物積聚到一定程度而 沖出.連回罐內(nèi)水相材料從承壓最薄弱的加 料口噴出,這就是看到的火光(熱量)和黃煙 (分解物).
2 改進與建議
正確使用蛇形管加熱方式.此次事故的 主要原因是水相罐內(nèi)溶液沒有全部淹沒蛇形管,外露的蛇管粘附了硝銨等水相材料。所生產(chǎn)過程中應盡可能加滿料,使蛇形管不外露。由于種種原因不能加滿料時,應將水相材料中的水分兩次加入。首先加一半左右的水沖洗蛇形管,待其它水相材料加完后再將余下的水沖洗蛇管,減少蛇管上硝銨的堆積}控制加熱速度,氣壓不得超過0.2 MPa。加料速度應均勻,減少硝銨堆積程度;加料時,要不斷攪拌,加快硝銨熔化速度?在容器蓋上另開泄壓口,避免氣壓積聚。
建議使用夾套傳熱方式.由于蛇形管完全沉浸在藥液中,熱損失小,提高了傳熱效果。設備加工中不需再加工外套,結(jié)構(gòu)簡單,成本降低。但蛇形管的缺點是:當投料達不到設計容量時,硝銨易粘附在蛇形管上,存在安全隱患。蛇形管對溶化罐封頭部分不能直接加熱,攪拌時間較長。
夾套加熱器可采取如下措施提高實用價值:①為減少熱損失,可采用高教節(jié)能保溫材料將溶化罐外包住?②為減小液體渦流.可在容器內(nèi)加擋板,@為降低設備成本,可將水相溶化罐和水相貯存罐合二為一.