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甘肅省酒泉鋼鐵公司一號(hào)高爐“3.12”爆炸

煉鐵高爐倒下

1990年3月12日7時(shí)56分,隨著一聲悶響。酒泉鋼鐵公司煉鐵廠一號(hào)高爐在生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)生爆炸。高爐托盤(pán)以上爐皮(標(biāo)高15 ~ 29米)被崩裂,大面積爐皮趨于展開(kāi)。瞬間,部分爐皮、高爐冷卻設(shè)備及爐內(nèi)爐料被拋向不同方向,爐身支柱被推倒,爐頂設(shè)備連同上升管、下降管及上料斜橋等全部?jī)A倒、塌落。出鐵場(chǎng)屋頂被塌落物壓毀兩跨。爐內(nèi)噴出的紅焦四散飛落,將卷?yè)P(yáng)機(jī)室內(nèi)的液壓站、主卷?yè)P(yáng)機(jī)、PC一584控制機(jī)等設(shè)備全

重大隱患豈能小修小補(bǔ)

經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)查和大量技術(shù)分析論證認(rèn)為,這是一起由于高爐內(nèi)部爆炸,爐皮脆性斷裂,推倒?fàn)t身支柱,導(dǎo)致?tīng)t體坍塌的特大事故。

1.關(guān)于爐內(nèi)爆炸

根據(jù)事故現(xiàn)場(chǎng)勘查、分析,高爐發(fā)生爐內(nèi)爆炸有以下幾個(gè)方面的特征。一是爐皮斷裂是由23處300~1400毫米長(zhǎng)短不等的預(yù)存裂紋同時(shí)起裂所致,各預(yù)存裂紋兩側(cè)均有明顯可見(jiàn)的向兩側(cè)擴(kuò)展的人字形斷口走向,斷口的基本特征是多處預(yù)存裂紋同時(shí)起裂形成的脆性斷口。二是風(fēng)口的損壞導(dǎo)致向爐內(nèi)漏水,造成爐內(nèi)區(qū)域性不活躍現(xiàn)象,形成呆滯區(qū)。三是爐頂溫度升高,兩次打水降溫,在一定程度上粉化了爐料,造成透氣性差。

2.關(guān)于爐體坍塌

事故前的一號(hào)高爐爐況惡化,已承受不了突發(fā)的高載荷,主要表現(xiàn)在:一、冷卻設(shè)備大量損壞。由于1984年大修留有隱患,加之操作維護(hù)管理上的原因,1987年5月以后爐況失常,冷卻設(shè)備損壞嚴(yán)重。到這次事故前,風(fēng)口帶冷卻壁損壞1塊;爐腹冷卻壁損壞32塊,占冷卻壁總數(shù)的66.7%;爐身冷卻板共590塊,整塊損壞393塊,合計(jì)損壞率為75.1%。為了維持生產(chǎn),采用了外部高壓噴水冷卻,加劇了爐皮的惡化。二、爐皮頻繁開(kāi)裂、開(kāi)焊。1986年6月以后,爐皮出現(xiàn)了開(kāi)裂、開(kāi)焊,并且日益加劇。到事故前,共發(fā)現(xiàn)并修復(fù)裂紋總長(zhǎng)度28.5米,但由于條件所限,焊接質(zhì)量得不到保證,沒(méi)有從根本上改善爐皮惡化狀況,使高爐已承受不了爐內(nèi)突發(fā)的高載荷。在爐內(nèi)爆炸瞬間,爐皮多處脆性斷裂、崩開(kāi)、推倒?fàn)t身支柱、整個(gè)爐體坍塌。

責(zé)任人被記過(guò)

根據(jù)這起事故性質(zhì)及原因,甘肅省人民政府對(duì)酒鋼公司有關(guān)人員給予如下處分:

1.公司經(jīng)理齊某是安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,負(fù)有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過(guò)處分。

2.第一副經(jīng)理李某在事故發(fā)生時(shí),主持公司全面工作,負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過(guò)處分。

3.分管設(shè)備的副經(jīng)理張某在事故發(fā)生時(shí),代管生產(chǎn)安全,負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給予行政記過(guò)處分。

4.煉鐵廠廠長(zhǎng)馬某對(duì)高爐維護(hù)操作負(fù)有管理責(zé)任,給予行政記過(guò)處分。