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絞龍系統(tǒng)漏風(fēng)粉倉溫度高

 #3、#4爐煤粉倉分別于2000年12月26日—27日和2003年3月8日—9日發(fā)生煤粉自燃,溫度分別上升至460℃和402℃(溫度表量程400℃),雖沒造成嚴重后果,但教訓(xùn)應(yīng)認真吸取。

  【事故經(jīng)過】

  2000年12月26日,12時10分#3爐甲粉倉溫度上部337℃,中部338℃,下部91℃;乙粉倉上部溫度275℃,中部288℃,下部87.7℃;13時05分甲倉上部溫度350℃,經(jīng)聯(lián)系加CO2粉倉溫度短時間下降,19時00分甲倉最高溫度364℃,乙倉最高溫度335℃。又經(jīng)反復(fù)加CO2等處理措施,甲、乙粉倉溫度多次波動。到27日18時20分甲粉倉溫度上升至420℃,18時55分達到最高值460℃。

  2003年3月8日,15時40分#4爐乙粉倉上部溫度300℃,中部298℃,經(jīng)聯(lián)系加CO2短時間下降,9日粉倉上部溫度逐漸上升至352℃、381℃、397℃、402℃(表計量程400℃),中部溫度逐漸上升至265℃、361℃、390℃,10日乙粉倉溫度逐漸下降。

  【事故原因】

  1.絞龍系統(tǒng)漏風(fēng)是造成#3、#4爐粉倉溫度高的主要原因。

  2.由于機組長時間低負荷運行,#3、#4爐上排給粉機投運時間短,粉倉局部長時間積粉。

  3.絞龍停運時,絞龍吸潮閥常開,大氣通過絞龍、絞龍粉倉閘板及絞龍溢粉管進入煤粉倉。

  4.粉倉定期降粉位工作執(zhí)行不力。

  5.#3、#4爐上排#1、#3給粉機投運后對爐膛燃燒影響大(指火焰監(jiān)視),司爐為保證燃燒穩(wěn)定,很少投用。

  【事故防范】

  1.在絞龍溢粉管上加裝擋板,絞龍運行時擋板開啟,停運時及時關(guān)閉。

  2.絞龍停運后,絞龍吸潮閥應(yīng)及時關(guān)閉,同時應(yīng)保持絞龍下粉閘板及絞龍、粉倉切向擋板關(guān)閉嚴密。

  3.嚴格考核,確保定期降粉位工作落到實處。

  4.上排給粉機在許可的情況下應(yīng)盡可能輪流投運,防止粉倉局部煤粉積存時間過長,溫度升高。

  5.停爐過程中,應(yīng)及時關(guān)閉制粉系統(tǒng)吸潮閥及各風(fēng)門擋板。給粉機停運后,應(yīng)及時關(guān)閉粉閘扳及熱風(fēng)擋板。

  6.根據(jù)煤質(zhì)情況合理控制磨煤機出口溫度;運行中發(fā)現(xiàn)粉倉部分煤粉自然,應(yīng)停止向粉倉送粉,關(guān)閉吸潮管降粉。降粉后迅速提高粉位壓粉。

  7.檢修及運行應(yīng)加強對粉倉、絞龍吸潮閥、絞龍下粉閘板、粉倉切向擋板的定期檢查,確保開關(guān)靈活,封閉嚴密。