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動力分廠“10·19” #3 爐電纜橋架著火事故

一、事故經(jīng)過:
(一)事故發(fā)生前機(jī)組運(yùn)行及檢維修情況
#3 鍋爐從去年7 月28 日停運(yùn)后,于今年10 月14 日14 時(shí)15 分點(diǎn)火,18 時(shí)55 分并氣送負(fù)荷。天津藍(lán)
巢在啟動前對爐前電纜通道進(jìn)行了積灰吹掃清理,同時(shí)在熱風(fēng)道上鋪設(shè)了保溫棉和鋼板;并對#3 爐、#4 爐
磨煤機(jī)輸粉管易漏粉的活接更換成Φ530×10 管道,并進(jìn)行焊接處理,消除了活接處的漏粉點(diǎn)。結(jié)合其它鍋
安全第一,預(yù)防為主,綜合治理
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爐熱風(fēng)門門軸有漏風(fēng)現(xiàn)象,檢修時(shí)只對#3 爐、#4 爐磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門、冷風(fēng)調(diào)門、熱風(fēng)關(guān)斷門、混合風(fēng)門執(zhí)
行機(jī)構(gòu)門軸漏風(fēng)進(jìn)行了處理;對#3 爐、#4 爐給煤機(jī)漏風(fēng)、漏粉點(diǎn)進(jìn)行缺陷消除。因#3 鍋爐沒有長時(shí)間運(yùn)行,
動力分廠及天津藍(lán)巢沒有對一次熱風(fēng)母管進(jìn)行檢查。2013 年10 月19 日0 時(shí),#3、#4 鍋爐母管制、帶#2 汽
輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷60MW ,同時(shí)給化工供汽。
(二)簡要經(jīng)過
0:55 分, #3 爐A、B 磨煤機(jī)同時(shí)跳閘,#4 爐C 給煤機(jī)跳閘,鍋爐投油助燃汽輪機(jī)降負(fù)荷,匯報(bào)調(diào)度,
0:58 分,#4 爐A、B、C 磨煤機(jī)同時(shí)跳閘,鍋爐滅火保護(hù)動作,#4 鍋爐滅火,滅火首出原因爐膛負(fù)壓低低,
匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)度。1:01 分就地檢查#3 爐13 米熱風(fēng)道上電纜橋架處著火,立即組織滅火并通知消防人
員,1:40 分撲滅著火點(diǎn)。
二、原因分析:
1.通過組織人員對著火電纜處進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)鍋爐熱風(fēng)道有局部漏風(fēng)現(xiàn)象,吹至電纜橋架,因電纜有
積粉導(dǎo)致電纜局部溫度升高是導(dǎo)致本次電纜著火的直接原因;
2.天津藍(lán)巢項(xiàng)目部在#3 爐熱風(fēng)道檢查敷設(shè)保溫棉、加裝鋼板發(fā)現(xiàn)有漏風(fēng)現(xiàn)象沒有及時(shí)進(jìn)行處理,設(shè)備
點(diǎn)檢不到位,沒有及時(shí)消除運(yùn)行設(shè)備存在的安全隱患,是本次事故發(fā)生的主要原因;
3.動力分廠作為生產(chǎn)運(yùn)行裝置的責(zé)任主體,對運(yùn)行設(shè)備安全檢查及現(xiàn)場管理不到位,在安全大檢查期
間,未能就熱風(fēng)道泄漏、電纜橋架設(shè)置不合理等問題及時(shí)排查整改,也是發(fā)生此次事故的主要原因;
4.下花園項(xiàng)目部對運(yùn)行裝置現(xiàn)場巡檢不到位,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn),導(dǎo)致火災(zāi)擴(kuò)大,是本次事故的重要
原因;
5.施工單位熱控電纜橋架未按圖施工,圖紙標(biāo)高為8.2 至8.8 米,現(xiàn)在已安裝電纜橋架標(biāo)高約10-11
米。而且電纜橋架安裝在熱風(fēng)道上方,同時(shí)距離太近。根據(jù)《?電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50217-2007)
第5.1.7 條規(guī)定,明敷電纜不宜平行敷設(shè)在熱力管道的上部,電纜敷設(shè)不規(guī)范是導(dǎo)致本次著火的重要原因;
6.工程部、監(jiān)理公司對施工過程及施工質(zhì)量監(jiān)督、管理、驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),使設(shè)備設(shè)施安裝偏離原有設(shè)
計(jì),埋下事故隱患,是本次事故的重要原因;
7.設(shè)備部作為公司設(shè)備歸口管理部門,對設(shè)備點(diǎn)檢管理不到位、安全隱患消除不及時(shí),是本次事故的
原因之一。
三、防范措施:
此次事故雖未造成人員傷亡,但事故直接導(dǎo)致動力鍋爐滅火,電纜更換修復(fù)多日未完成,空分二系列
停車達(dá)30 小時(shí),間接損失比較嚴(yán)重,影響較大,如果在生產(chǎn)供氣期間,損失和影響將會更加嚴(yán)重。為吸取
事故教訓(xùn),確保實(shí)現(xiàn)公司“安、穩(wěn)、優(yōu)”安全生產(chǎn)目標(biāo),按照事故處理“四不放過”的原則,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)
際情況制定以下措施:
(一)參照集團(tuán)公司《25 項(xiàng)反措》的具體內(nèi)容對運(yùn)行設(shè)備逐一進(jìn)行檢查整改,確保生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備達(dá)到
本質(zhì)安全;
(二)加強(qiáng)鍋爐熱風(fēng)道漏風(fēng)缺陷治理,杜絕靠近電纜橋架處的漏風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生,防止因熱風(fēng)溫度高導(dǎo)
致電纜溫度高;
(三)加強(qiáng)鍋爐漏粉治理及文明生產(chǎn)管理,每周對積粉電纜及橋架進(jìn)行吹掃,防止粉塵在電纜上積聚;
(四)在電纜橋架下鋪設(shè)鋼板及防火隔熱材料;
(五)加強(qiáng)電纜通道點(diǎn)檢、巡檢,定期對主要部位的電纜進(jìn)行溫度檢測;
(六)整理熱風(fēng)道上不規(guī)則散落的電纜,使電纜入槽;
(七)根據(jù)本次事故現(xiàn)象,舉一反三,按照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)視頻會要求,設(shè)備部牽頭對全廠電纜溝
道、電纜橋架、電纜夾層存在的隱患進(jìn)行排查治理;
(八)設(shè)備部、動力分廠根據(jù)《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》7.4.14 的要求,對重點(diǎn)部位是否使用阻燃電
纜進(jìn)行確認(rèn)整改;
(九)動力分廠按規(guī)范要求,盡快制定將電纜加長、遠(yuǎn)離熱風(fēng)道的改造方案,并在條件具備時(shí)實(shí)施;
(十)工程部對正在施工尚未交付運(yùn)行的#5、#6、#7 爐施工情況進(jìn)行排查,確保施工單位嚴(yán)格按照規(guī)
范設(shè)計(jì)施工;
(十一)在爐側(cè)電纜橋架特別是熱風(fēng)管道、蒸汽管網(wǎng)附近電纜排架及易積粉塵區(qū)域電纜橋架設(shè)計(jì)增加
安全第一,預(yù)防為主,綜合治理
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線型感溫電纜,提高火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)的可靠性,起到預(yù)先報(bào)警作用。?