料將給料泵123P0102隔膜腔裂紋事故案例
一、事故現(xiàn)象
2013年3月23日17時(shí)10分總控發(fā)現(xiàn)氣化爐123R0101流量波動(dòng)三個(gè)立方左右,當(dāng)班班長(zhǎng)判斷料漿給料泵123P0102可能存在故障,電話聯(lián)系車間值班人員現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)西缸隔膜腔中部出現(xiàn)兩點(diǎn)砂眼狀滴漏,兩點(diǎn)距離約10mm,判斷為存在裂縫,經(jīng)觀察漏量為每分鐘12滴,約70ml。車間報(bào)告廠調(diào)度,調(diào)度聯(lián)系廠領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)觀察確認(rèn),廠領(lǐng)導(dǎo)與車間領(lǐng)導(dǎo)研究分析決定:1、123R0201降量運(yùn)行,123R0101增量運(yùn)行,達(dá)到裝置平衡運(yùn)行,123R0201波動(dòng)消失觀察運(yùn)行。2、用量杯接油,每小時(shí)記錄滴數(shù)及泄漏量,觀察變化情況,泄漏嚴(yán)重時(shí)可緊急停車。經(jīng)12小時(shí)的連續(xù)觀察,2013年3月24日早上7時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏由12滴每分鐘增加到20滴每分鐘,及泄漏量由70ml/h增加到100ml/h,從現(xiàn)場(chǎng)觀察還有加大趨勢(shì)。
二、事故處理要點(diǎn)
由于123P0102西缸隔膜腔裂紋狀況惡化,液壓油漏量增大,嚴(yán)重影響機(jī)泵正常運(yùn)轉(zhuǎn),威脅生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行,廠部會(huì)議研究決議:及時(shí)更換123P0102裂紋隔膜腔。經(jīng)車間統(tǒng)籌安排,9時(shí)50分,123R0201計(jì)劃停車。10時(shí)55分123P0102切出系統(tǒng),交付檢修,更換西側(cè)裂紋隔膜腔。15時(shí)45分,經(jīng)過(guò)5個(gè)小時(shí)的高效搶修比原計(jì)劃提前兩個(gè)小時(shí)完成123P0202西側(cè)隔膜腔更換任務(wù)。16時(shí)20分,123P0202試泵合格,檢修計(jì)劃圓滿完成。17時(shí)58分123R0201投料開(kāi)車。18時(shí)40分,123R0201原料氣并網(wǎng)。
三、原因分析
從舊隔膜腔裂紋看,內(nèi)部裂紋230mm長(zhǎng),觀察清晰,外部肉眼無(wú)法觀察,著色探傷也不明顯。判斷為存在制造缺陷。本臺(tái)隔膜腔2011年6月12日更換,原因是原隔膜腔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題,導(dǎo)致軟管隔膜頻繁破裂,德國(guó)菲洛瓦公司免費(fèi)提供更換所有三臺(tái)123P0102隔膜腔,更換后123P0302東缸隔膜腔上部?jī)?nèi)側(cè)出現(xiàn)裂紋,泄漏到腔體埋頭螺栓的螺栓孔中,順著螺栓外液壓油,經(jīng)四氟帶及密封膠處理螺栓后,目前未發(fā)現(xiàn)泄漏,外方與2012年來(lái)人確認(rèn)后賠付一件隔膜腔,本次更換件即為賠付件。
四、事故危害
實(shí)際后果是氣化爐單爐停車8.8小時(shí),料將給料泵123P0202更換西缸隔膜腔。潛在后果是料將給料泵液壓油壓力達(dá)到7.0MPa左右,裂紋擴(kuò)展迅速,如發(fā)現(xiàn)不及時(shí),極易造成隔膜腔爆裂引發(fā)爆炸燃燒事故。
五、事故教訓(xùn)及防范措施
1.應(yīng)做備件準(zhǔn)備,有備無(wú)患
2.其余隔膜腔待機(jī)外檢查探傷
3.加強(qiáng)全體員工的責(zé)任心,精心操作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常的工藝狀況并分析原因處理。