煤氣化高壓煤漿泵流量突降故障及處理案例
一、事故現(xiàn)象
2012年4月4日9點(diǎn)15氣體聯(lián)合車間總控主操發(fā)現(xiàn)高壓煤漿泵123P0102電流異常,電流123IIP0102從正常值328A左右下降至270A,煤漿流量123FI01037A/B下降12m3/h,班長現(xiàn)場確認(rèn)123P0102運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)123P0102曲軸箱異音,泵體震動大,立即報告車間值班人員和調(diào)度,總控負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整。車間值班人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)東缸出入口單向閥不動作,溫度偏低,初步判斷單向閥密封不嚴(yán)或堵塞,經(jīng)震擊處理無果后,請示廠調(diào),于12點(diǎn)40高壓煤漿泵123P0102停車搶修。
二、事故處理要點(diǎn)
1.總控人員在123P0102未停車前,嚴(yán)格監(jiān)控煤漿流量和氧煤。
2.2012年4月4日12點(diǎn)40到20點(diǎn)高壓煤漿泵123P0102停車搶修,車間設(shè)備人員下達(dá)緊急搶修方案,內(nèi)容:一、因打量不足,檢查東缸出入口單向閥。二、如未查找到原因,擴(kuò)大檢查補(bǔ)油控制器彈簧、補(bǔ)油閥及大小頭瓦間隙。檢修車間接到任務(wù)后,辦理一般作業(yè)證,首先打開東缸出入口單向閥,發(fā)現(xiàn)堵塞,但沒有發(fā)現(xiàn)異物,經(jīng)水試,單向閥動作不到位,擴(kuò)大檢查,拆卸檢查發(fā)現(xiàn)東缸補(bǔ)油箱液位高、補(bǔ)油閥有堵塞現(xiàn)象,解體排氣補(bǔ)油閥有銅屑,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)排氣發(fā)現(xiàn)補(bǔ)油控制裝置的控制桿(拔叉)根部斷裂,經(jīng)焊接處理,安裝到位,20點(diǎn)試車合格,20點(diǎn)50啟動123P0102,21點(diǎn)37氣化爐123R0101投料。
三、原因分析
控制裝置的控制桿(拔叉)根部斷裂,導(dǎo)致液壓腔內(nèi)產(chǎn)生的氣體無法排除,液壓油推動軟管隔膜的力變小,出入口單向閥不動作,單杠不打量。
控制桿(拔叉)根部斷裂的原因判斷為:
一、斷裂部位為焊接焊口,可能存在焊接缺陷,斷裂部位又起到轉(zhuǎn)軸的作用,在運(yùn)動中焊口開裂;
二、控制裝置的工作原理為,當(dāng)活塞運(yùn)行到后死點(diǎn)時,軟管隔膜外壁擠壓控制盤,控制盤壓縮彈簧并帶動推桿推動控制桿(拔叉),控制桿頂動升降桿,升降桿頂觸補(bǔ)油閥閥球進(jìn)行液壓腔補(bǔ)油動作,如果拔叉上下間隙調(diào)整不好,會存在受力過大現(xiàn)象,早成焊口開焊。
三、解體補(bǔ)油閥發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有銅屑,并且均壓孔(0.7m)堵塞,判斷本次事故的主要原因是當(dāng)補(bǔ)油閥彈簧與彈簧座(銅制)發(fā)生摩擦,產(chǎn)生銅屑堵塞均壓孔,造成推桿頂閥球的力增大,拔叉受力隨之增大,轉(zhuǎn)軸處開焊斷裂,補(bǔ)油閥失效,液壓腔液壓油因排氣帶油造成補(bǔ)油箱液位上漲現(xiàn)象,液壓腔內(nèi)因氣液作用對曲軸產(chǎn)生反沖擊,造成曲軸箱撞擊異常,同時因液壓腔氣體增多,不能有效推動隔膜運(yùn)動,造成單缸不打量,出入口閥門堵塞,流量下降并波動。
四、事故危害
事故造成氣化單系統(tǒng)停車7.2小時。
五、事故教訓(xùn)及防范措施
因改造焊接控制桿(拔叉)為整鍛件,調(diào)整間隙值,減少沖擊力。C太推桿上部與閥球間間隙0.6mm左右,下部間隙1.9左右,總間隙2.5mm。A臺推桿上部與閥球間隙1.5mm左右,下部無間隙,總間隙1.5mm,經(jīng)檢修車間測量A太推桿行程10mm,減去間隙1.5mm,閥球行程8.5mm。三臺泵控制器間隙值不統(tǒng)一,需聯(lián)系廠家明確安裝尺寸,重新調(diào)整。
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