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電廠#9汽機上下缸溫差大事件分析報告

1、事件經過
(1)7月31日07:02時,#9汽機上缸溫382.6/384.96℃,下缸溫339.96/342.44℃,溫差43℃,缸溫度出現(xiàn)明顯的下降趨勢。
(2)07:12時,暖軸封母管。
(3)07:13時,上缸溫380.52/382.93℃,下缸溫267.36/268.34℃,下缸溫度出現(xiàn)明顯的下降趨勢,上下達到115℃左右的溫差。
(4)07:22時,#9汽機送軸封。
(5)08:24時,#9汽機沖轉。
(6)以#7機并網到到#9機并網時間跨度算,7月30日為40分鐘,31日為82分鐘,則31日汽機并網時間相對30日延誤了42分鐘,少發(fā)電約3.22萬kWh。
2、原因分析
(1)查閱主汽母管沿程參數(shù),提示未出現(xiàn)明顯的帶水現(xiàn)象,尤其是近機側,過熱度均210℃以上,且暖軸封時間晚于缸溫急劇下降時間,因此排除從主汽閥和軸封進水的可能。數(shù)據(jù)和時間如下:
07:02時,過熱器出口參數(shù)1.88MPa/226.97℃,過熱度15℃;
07:02時,主汽閥前出參數(shù)0.08MPa/315℃,過熱度213℃;
07:12時,過熱器出口參數(shù)1.75MPa/223.28℃,過熱度14.78℃
07:12時,主汽閥前出參數(shù)0.06MPa/313℃,過熱度211.7℃。
(2)抽汽母管(4米層)溫度曲線顯示抽汽母管溫度急劇下降先于下汽缸,提示抽汽母管存水且水位逐步上升。曲線如下:
06:31時,抽汽母管溫度180.06℃,出現(xiàn)不明顯下降趨勢;
06:52時,抽汽母管溫度159.21℃,出現(xiàn)明顯下降趨勢;
07:01時,抽汽母管溫度71.87℃,出現(xiàn)急劇下降趨勢。
(3)現(xiàn)場確認抽汽管0米快關閥前手動閥前疏水至本體擴容器管線,擴容器側手動閥未開(不正確閥位),此閥應保持常開位置,否則運行中管道凝結水位將逐步上升。但停機后因無汽源,水位無法迅速上升到汽缸位置,因此可以排除該原因。
(4)查閱凝汽器水位、凝汽器補水閥開度和凝泵流量曲線,提示凝汽器補水閥晚上較長時間全開,導致凝汽器水位上升后進入汽缸,進而導致下汽缸溫度急劇下降。相關事件如下:
03:11時,凝汽器補水閥全開,凝汽器水位迅速上升到1750mm;
03:19時,凝汽器水位1992mm,基本達水位計滿量程(2m);
06:41時,凝結水流量從0 開始增大(之后直到汽機啟動,未停泵);
07:35時,凝汽器水位下降至滿量程以下可讀數(shù)的位置,1968mm;
07:00時,凝汽器補水閥關閉。
(5)上下缸溫差溫差大分析結果:因凝汽器補水閥的控制對象是除氧器的水位,7月30日晚上停機后,凝汽器補水閥未從自動切換到手動關閉,隨著停機后除氧器的水位下降,補水閥逐步開大直到滿開,最終導致凝汽器汽側水位上升,汽缸進水(分別從末級和抽汽口位置進入)。
3、防范措施
(1)停機后,運行值班員應將凝汽器汽側補水閥切換到手動方式,且關閉到0位。
(2)停機后,值班員仍應保持對設備的關注,當發(fā)現(xiàn)凝汽器水位迅速升高時,應查明原因,如果是閥門內漏,則關閉手動隔離閥,同時報檢修處理。
(3)停機后,當出現(xiàn)抽汽母管或其他溫度異常變化時,及時檢查和排除原因。
(4)通過技術手段,杜絕類似情況發(fā)生。熱控修改DCS 程序,當抽汽母管或下缸溫度下降速率達到或超過3℃/min 時,應報警;當凝汽器汽側液位達到或高于1800mm時,補水調節(jié)閥全關且切換至手動。同時,熱控檢查全廠同類機組的凝汽器補水閥控制邏輯,對存在同類隱患的控制邏輯進行修改。
(5)本次調查發(fā)現(xiàn)抽汽管0米疏水到本體擴容器手動閥未開,雖然不是導致本次故障的原因,但是抽汽管道內存水使汽機運行存在風險,尤其是高負荷遮斷時,容易發(fā)生汽水逆行進入汽機,發(fā)生水沖擊事件,因此該管線應保持暢通常開。
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