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第二污水處理場(chǎng)二曝加堿過量事故

一、事故經(jīng)過
2007年12月29日四點(diǎn)班,第二污水處理場(chǎng)二級(jí)曝氣池PH自動(dòng)加堿系統(tǒng)一次表信號(hào)輸出發(fā)生故障,操作室內(nèi)PLC上二次表顯示二曝進(jìn)口PH數(shù)值一直在6.9(PLC自動(dòng)加堿的設(shè)定值為7.0),PLC自控系統(tǒng)一直控制堿泵向二曝內(nèi)加堿,造成二曝實(shí)際PH不斷上升,最高達(dá)到PH值10。造成二曝、二沉池、MBBR池、沉淀池PH嚴(yán)重超標(biāo),部分硝化污泥死亡,硝化反應(yīng)受到抑制,污泥發(fā)生解體流失。12月30日零點(diǎn)班接班人員發(fā)現(xiàn)堿罐液位下降較快,總出口PH上升至9.3,二曝PH一次表數(shù)值達(dá)到10,立即將自動(dòng)加堿系統(tǒng)切出,加堿泵停運(yùn)。12月30日8:00第二污水處理場(chǎng)污泥大量流失,總出口出現(xiàn)水質(zhì)超標(biāo)現(xiàn)象。
接到報(bào)告后,廠部緊急召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,討論制定各種應(yīng)急措施,并及時(shí)組織進(jìn)行了落實(shí),經(jīng)過多方努力,2007年12月31日第二污水處理場(chǎng)恢復(fù)正常生產(chǎn)。
二、事故原因
1、二曝PH自動(dòng)加堿系統(tǒng)一次表信號(hào)輸出發(fā)生故障,造成操作室內(nèi)PLC上二次表顯示失真,自動(dòng)加堿系統(tǒng)加堿超量。
2、當(dāng)班操作人員責(zé)任心不強(qiáng),盯表不緊,巡檢不仔細(xì)、不到位,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)一次表、曝氣池PH值和堿罐液位的異常變化,導(dǎo)致二曝加堿系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間處于異常生產(chǎn)狀態(tài),是此次事故的主要原因。
3、車間管理粗放,安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有得到認(rèn)真落實(shí),是造成此次事故的重要原因。
三、事故教訓(xùn)及防范措施
1、加強(qiáng)儀表維護(hù),保證儀表正常運(yùn)行。儀表維護(hù)人員定期對(duì)PH探頭進(jìn)行校驗(yàn),比對(duì)現(xiàn)場(chǎng)一次顯示與二次表數(shù)值差異,PH探頭進(jìn)行標(biāo)定,確保所有儀表運(yùn)行良好。
2、提高巡檢和記錄質(zhì)量,要求操作記錄以一次表為準(zhǔn)并配備PH試紙對(duì)二曝PH值進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,如現(xiàn)場(chǎng)儀表和PH試紙測(cè)定二曝PH值超過8.5,需及時(shí)聯(lián)系儀表對(duì)調(diào)節(jié)閥檢驗(yàn),如PH值繼續(xù)升高,停注堿泵,問題處理好后再開堿泵。
3、加大管理力度,強(qiáng)化崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí),提高崗位操作人員責(zé)任心。
4、完善事故應(yīng)急處理預(yù)案,加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn),提高操作人員發(fā)現(xiàn)問題、處理問題的能力。

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