動力分廠“11?6” 1#脫硫塔SO2 排放指標(biāo)超標(biāo)事故
一、事故經(jīng)過
2014 年11 月6 日7 時5 分,脫硫丙班值班人員史艷超發(fā)現(xiàn)1#脫硫系統(tǒng)二級泵A 在運(yùn)行過種中突然跳
停,旁路擋板門聯(lián)鎖打開,匯報班長師文,師文關(guān)DN500 回流閥門,令張新鵬和王寶貴準(zhǔn)備1#系統(tǒng)二級泵
B,史艷超留DCS 監(jiān)盤并向工藝專工吳浩、動力值長、調(diào)度、環(huán)保部匯報。7 時6 分DN500 回流閥關(guān)閉。7
時11 分濃縮段升高至68.73℃,師文下令開稀硫銨副線和塔壁沖水給脫硫塔降溫,7 時15 分二級泵B 準(zhǔn)備
完畢并啟動成功,7 時17 分關(guān)旁路擋板門,7 時20 分旁路擋板門全關(guān),7 時29 分1#脫硫系統(tǒng)指標(biāo)控制合
格。
二、事故原因分析:
(一)保護(hù)設(shè)計存在不合理現(xiàn)象。二級泵全停聯(lián)開旁路擋板。
(二)江南環(huán)保管理不到位,對APEC 會議期間國家環(huán)保問題認(rèn)識不夠,沒有高度重視。
(三)控制室監(jiān)盤人員沒有針對電機(jī)軸承溫度表出現(xiàn)壞點(diǎn)問題一追到底,查清原因,是導(dǎo)致此次事故
的主要原因。
(四)平時設(shè)備點(diǎn)檢不到位,對壞點(diǎn)出現(xiàn)未及時將聯(lián)鎖按規(guī)定解除,也是導(dǎo)致此次事故的主要原因。
三、防范措施:
(一)運(yùn)行人員加強(qiáng)監(jiān)盤,發(fā)現(xiàn)問題及時通知維護(hù)人員處理;
(二)對聯(lián)鎖保護(hù)按公司流程進(jìn)行修改審批,解除泵停運(yùn)開旁路擋板保護(hù);
(三)加強(qiáng)運(yùn)行及維護(hù)人員培訓(xùn),提高運(yùn)行及維護(hù)人員技能水平,對出現(xiàn)的問題能夠準(zhǔn)確分析出原因
并及時處理避免故事故的發(fā)生和擴(kuò)大;
(四)江南環(huán)保加強(qiáng)管理,提高運(yùn)行及點(diǎn)檢水平;
(五)儀控分廠加強(qiáng)對脫硫儀控外委維護(hù)的監(jiān)督檢查,設(shè)備出現(xiàn)問題及時督促消除;
(六)動力分廠加強(qiáng)對脫硫外委運(yùn)行的監(jiān)督管理,對項目部管理不到位加強(qiáng)考核;
(七)本著“四不放過”原則對此次事故,江南環(huán)保項目部組織全員學(xué)習(xí),接受教育,避免類似事故
再次發(fā)生;
(八)電儀部牽頭組織對脫硫聯(lián)鎖、保護(hù)進(jìn)行重新審核修訂;
(九)對故障電機(jī)溫度接線端子進(jìn)行更換,并重新固定,使按線牢固。舉一反三,對所有電機(jī)接線拿,
控制箱進(jìn)行檢查,各端子出現(xiàn)腐蝕或松動的,及時檢查并更換。
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