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電廠#5機(jī)熄火跳機(jī)事件分析報(bào)告

1、事件過程
(1)7月17日0:10時,#5機(jī)啟機(jī),0:27時空載滿速,各噴嘴前壓力16bar,高壓油濾壓差1.5psi。0:29時,#5機(jī)并網(wǎng),選帶基本,0:37時開始切重油,0:45時切到重油位。0:47:44,突然發(fā)“熄火跳閘”報(bào)警,機(jī)組遮斷,跳機(jī)前機(jī)組主要參數(shù):DWATT:29MW;TTXM:536℃;TTXSP1:38.2℃;FQL1:69.89%;CSGV:83.5;FD-INTENS-1:178;FD-INTENS-2:131;FD-INTENS-3:146;FD-INTENS-1:134;均穩(wěn)定。1:00時,進(jìn)行沖油檢查,F(xiàn)QL1為44.5%,發(fā)現(xiàn)高壓油濾壓差表頂表(10psi),憋壓時高壓油濾壓差為0,各噴嘴前壓力為6.5bar,無漏。
(2)經(jīng)拆下高壓油濾,發(fā)現(xiàn)濾芯布滿金屬絲,檢查輕重油濾較干凈;清理高壓油濾濾筒及管道,并更換了高壓油濾及輕重油濾濾芯;拆開20CF連接螺栓后盤主燃油泵卡死無法盤動,檢修更換主燃油泵,6:40時主燃油泵更換完畢,沖油檢查正常。
(3)7:05時,#5機(jī)發(fā)啟動令,7:21時空載滿速,查主燃油泵工作正常,高壓油濾壓差為0,燃油系統(tǒng)無漏點(diǎn),7:23時機(jī)組并網(wǎng)。
2、原因分析
(1)本次跳機(jī)原因?yàn)橹魅加捅幂S套磨損,脫落的金屬絲卡澀泵軸,機(jī)組斷油而熄火遮斷;
(2)主燃油泵軸套磨損,初步分析為下列因素的分別作用或綜合作用是引發(fā)這種損傷的可能:
1)該主燃油泵為返修件,今年3月份投運(yùn)到故障共運(yùn)行1600小時左右,返修前軸套材料為巴氏合金,返修時改用了磷青銅。選材的變化帶來了導(dǎo)熱性、熱膨脹性、耐磨性等物理性能及硬度、疲勞強(qiáng)度等機(jī)械性能的改變;
2)目前#5機(jī)燃油三通閥特性為切重油過程中三通閥開度在70%前重油注入量非常小,閥后重油溫度只能達(dá)到30余度,但超過此開度,閥后的重油溫度在短時間內(nèi)(約2分鐘)快速上升,主燃油泵因受熱沖擊,引起間隙變化;
3)返修時的檢修質(zhì)量(裝配工藝、尺寸調(diào)整等)。
3、防范措施
(1)修改#5機(jī)切重油時三通閥的控制方式,改為步進(jìn)式開啟或根據(jù)閥后重油溫度開啟的控制方式,使得三通閥后的重油溫升平穩(wěn)均勻,減小對主燃油泵、燃油分配器的熱沖擊影響。
(2)適當(dāng)調(diào)高重油壓力控制值,提高切重油初期的重油流量。
(3)改進(jìn)主燃油泵返修工藝,進(jìn)行嚴(yán)格的工藝審查及檢修后的驗(yàn)收,確保返修質(zhì)量(原來的工藝及材料未得到改進(jìn)前不再進(jìn)行該類返修)。
(4)加強(qiáng)重要返修件(如主燃油泵、燃油分配器等)的上機(jī)前檢測,并進(jìn)行壽命及狀態(tài)評估,制訂合理的定檢項(xiàng)目、內(nèi)容與周期,確保運(yùn)行安全。
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