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電廠#1機(jī)因負(fù)荷大幅波動造成超溫跳閘事件分析報(bào)告

1、事件經(jīng)過
1)1月8日,電廠計(jì)劃在9日安排本機(jī)燃燒LNG燃料,為此檢修利用機(jī)組停機(jī)時(shí)間進(jìn)行了以下相關(guān)工作:
①機(jī)務(wù)專業(yè):復(fù)裝燃油清吹軟管及單向閥,檢查清理VA18-1,LNG噴嘴法蘭、螺絲檢查及緊固,#10~11、#11~12、#12~13聯(lián)焰管更換密封,噴嘴前排油三通漏油處理,#1機(jī)放散閥.速斷閥活動性試驗(yàn)正常。
②熱控專業(yè):

?

序號
系統(tǒng)
項(xiàng)???
檢查結(jié)果
1
氣體燃料系統(tǒng)
做速比閥行程試驗(yàn),嚴(yán)密性試驗(yàn)
做控制閥行程試驗(yàn),嚴(yán)密性試驗(yàn)
檢查MKV盤信號FPG2、FGUP顯示是否正確
20VG-1電磁閥傳動試驗(yàn)
速比閥、控制閥靜態(tài)正常。速比閥嚴(yán)密性試驗(yàn)三分鐘FPG2由-0.03為0.10bar,合格。控制閥嚴(yán)密性試驗(yàn)三分鐘FPG2由20.09bar下降為20.03bar,合格。傳動正常。
2
氣體燃料前置站
檢查MKV盤信號L71GS2H、L71GS1H、L71GS12BHH、L71GS12AHH、L71GS13HH、L71GS2H、L71GS22BHH、、L71GS22AHH、L71GS23HH、GSD1、GSD2、FPG3、FTG、JRT1、JRT2、JRT3顯示是否正確。
做速斷閥和放散閥動作試驗(yàn)。
前置站所有MARK V信號正常。其中FTG開機(jī)時(shí)為17度,低于報(bào)警值,強(qiáng)制L26GLX為1開機(jī)。速斷閥和放散閥動作試驗(yàn)正常。速斷閥關(guān)為2.5秒,放散閥開為2秒。
3
霧化空氣系統(tǒng)
1.做霧化空氣旁路電磁閥傳動試驗(yàn)。
20AA傳動試驗(yàn)正常。
4
氣體燃料跳閘油系統(tǒng)
檢查MKV盤信號L63HG1L、L63HG2L、L63HG3L顯示是否正常。
做氣體燃料跳閘電磁閥傳動試驗(yàn)。
開關(guān)反饋正常。
20FG傳動正常。
5
液體燃料清吹系統(tǒng)
檢查MKV盤信號L63PL21O顯示是否正確。
做電磁閥20PL試驗(yàn)
開關(guān)狀態(tài)顯示正常。20PL傳動正常。控制氣源上針閥堵塞,清理后正常。
6
危險(xiǎn)氣體檢測系統(tǒng)
1.做危險(xiǎn)氣體檢測系統(tǒng)送電試驗(yàn)
氣體燃料盤送電正常。輪機(jī)間通道全部抑制。
2)檢修相關(guān)工作結(jié)束,機(jī)組在LNG狀態(tài)下起機(jī):
7:05時(shí),#1機(jī)AUTO位,GAS模式發(fā)啟動令,A、B段燃?xì)鈾z漏程序通過,試驗(yàn)正常;
7:16時(shí),機(jī)組點(diǎn)火,齊著,TNH=12.21%,F(xiàn)PG2=1.81bar;
7:27時(shí),機(jī)組空載滿速,FPG2=18.47bar;
7:28時(shí),機(jī)組并網(wǎng),預(yù)選25MW運(yùn)行時(shí)負(fù)荷在18~30MW之間波動,F(xiàn)PG2在17.8~18.8bar波動,F(xiàn)PG1壓力穩(wěn)定在22.8bar左右;
8:43時(shí),請示總工同意后,機(jī)組逐漸帶至BASE LOAD,DWATT在89~116MW波動,F(xiàn)SR2在48~60%波動,F(xiàn)PG2在18.06~19.04bar波動,液壓油壓98bar穩(wěn)定;
8:43:40時(shí),機(jī)組發(fā)出“超溫跳閘”,機(jī)組遮斷,查最高排煙溫度567℃,機(jī)組正常惰走至盤車投入后,轉(zhuǎn)CRANK方式冷拖。
3)機(jī)組跳閘后,為了保證機(jī)組能盡快恢復(fù)并網(wǎng)運(yùn)行,決定進(jìn)行氣轉(zhuǎn)油相關(guān)切換操作,機(jī)組改為燃燒燃油狀態(tài)進(jìn)行起機(jī):
9:30時(shí),#1機(jī)選輕油模式,發(fā)啟動令;
9:39:14時(shí),點(diǎn)火CD(1")AB,TNH=12.26%;
9:50:23時(shí),#1機(jī)并網(wǎng)。
10:22時(shí),#1根據(jù)排煙黑度逐漸帶至BASE LOAD,F(xiàn)SR=66.85%,DWATT=97MW,TTXM=539,TTXSP1=34.1,F(xiàn)AL=-1.9%,霧化空氣壓力18.8bar,液壓油壓力98bar。
13:07時(shí),接令切重油到位,整個燃油狀態(tài)下啟動過程無異常。
2、原因分析
1)從負(fù)荷波動情況來看,初步懷疑MARKV伺服系統(tǒng)故障,造成控制閥,速比閥調(diào)節(jié)不穩(wěn)定所致。
2)在燒氣前已經(jīng)對控制閥和速比閥的做了靜態(tài)檢查,檢查結(jié)果見上述文中表格,從數(shù)據(jù)分析是滿足靜態(tài)行程試驗(yàn)的要求的。
3)控制閥或速比閥在LNG工作壓力下出現(xiàn)部分卡澀。
4)1月9日停機(jī)后,再次對控制閥和速比閥的做了靜態(tài)試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)看出,控制閥和速比閥在靜態(tài)狀態(tài)試驗(yàn)是正常的,其本次的控制閥不穩(wěn)應(yīng)是動態(tài)瞬間的,這有待于下次燃燒LNG時(shí)再進(jìn)一步驗(yàn)證。
3、防范措施
1)加強(qiáng)對控制.速比閥的伺服閥的定檢和試驗(yàn),規(guī)定在機(jī)組燒油期間,熱控分部每間隔10天利用機(jī)組停機(jī)時(shí)間進(jìn)行速比閥和控制閥的活動性試驗(yàn),應(yīng)反復(fù)多次開關(guān),并應(yīng)在多個行程位(0、25%、50%、75%、100%)停留;反之,在機(jī)組燃燒LNG時(shí),對燃油系統(tǒng)旁通閥亦做上述工作。
2)機(jī)組燒油時(shí)間超過1個月,改換燃燒LNG時(shí),則將燃?xì)庀到y(tǒng)的伺服閥更換為新備件(或新沖洗件),反之燃油系統(tǒng)期間。
3)在更換燃油伺服閥或速比閥伺服閥,控制閥伺服閥后應(yīng)對液壓油系統(tǒng)進(jìn)行充分排氣(可利用拆解管接頭方式排氣)。
4)控制系統(tǒng)的液壓油濾網(wǎng)應(yīng)嚴(yán)格檢查,發(fā)現(xiàn)臟污及時(shí)更換。
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