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電廠#10機伺服閥故障事件分析報告

1、事件經(jīng)過
(1)10月26日,#10機出現(xiàn)在基本負荷的情況下,機組負荷波動。機組選預選負荷,負荷波動范圍減小,波動周期增長,機組在基本負荷的情況下手動設定FSR的值,負荷穩(wěn)定,未出現(xiàn)波動。根據(jù)情況判斷為伺服閥故障。
(2)10月27日凌晨6:00時,運行許可工作票“R20061025”開工(工作內(nèi)容為更換#10機伺服閥65FP),7:40時工作結束,檢修部人員更換了燃油伺服閥65FP,并做傳動試驗,閥門開關正常。此伺服閥為從倉庫領取的新伺服閥,更換前測量三個伺服線圈的直阻分別是1.03kΩ、1.03kΩ、1.03kΩ。
(3)8:00時,機組起機,點火燃油流量達到1.8kg/s,機組熄火遮斷;8:22時,再次點火起機,點著火1分鐘后機組熄火遮斷。熱控人員檢查伺服閥接線正確,在MARKV盤內(nèi)測量各線圈直阻分別是1.08kΩ、1.08kΩ、1.08kΩ,絕緣均大于20MΩ。做傳動試驗,發(fā)現(xiàn)閥門動作方向與實際設定方向相反,分別用三個線圈單獨做試驗,閥門動作方向與實際設定方向均相反,懷疑伺服閥的極性生產(chǎn)時做反了,調(diào)換極性做傳動試驗,閥門只能單向動作。測量伺服閥線圈直阻,一個為1.03kΩ,一個開路,一個直阻不穩(wěn)定,并存在線間短路現(xiàn)象,確定為新伺服閥存在問題。
(4)10:03時,更換好燃油伺服閥,測量其三個伺服線圈的直阻分別是1.03kΩ、1.03kΩ、1.03kΩ,絕緣均大于20MΩ,做傳動試驗正常。投入盤車,機組再次起機正常,未出現(xiàn)火焰閃爍現(xiàn)象。
2、原因分析
此次事件中第一次是由于燃油伺服閥壞,導致負荷波動;第二次起機不成功是由于更換的新伺服閥存在質(zhì)量問題,在通電后伺服閥線圈出現(xiàn)故障引起工作不穩(wěn)定。
3、防范措施
(1)此種伺服閥是進口的MOOG伺服閥,在多年的使用過程中,工作還是比較穩(wěn)定的,未出現(xiàn)過上述現(xiàn)象,這次應該說是極其偶然的。在以后的工作中,檢修部門要吸取教訓,不能過分相信新的進口備件,在新安裝伺服閥以后,條件成熟的情況下,應該對三個線圈分別進行傳動試驗,盡可能的提前發(fā)現(xiàn)此類問題。
(2)檢修部應對現(xiàn)有伺服閥,特別是與這個同批次進廠的新件進行全面檢測。


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