電廠#1機(jī)排煙分散度高跳機(jī)事件分析報(bào)告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)9月3日午時(shí),天降中雨,沒(méi)有閃電,#1機(jī)重油帶基本負(fù)荷運(yùn)行。
(2)12:22:49.48,#1機(jī)MarkV發(fā)“燃燒故障”報(bào)警。12:22:57.593,發(fā)“回油溫度高”報(bào)警,瞬間復(fù)歸。12:22:57.593,發(fā)“軸承回油溫度高”報(bào)警,瞬間復(fù)歸。12:23:36.593,發(fā)“排煙分散度高跳機(jī)”報(bào)警,重油狀態(tài)下跳機(jī)。
(3)12:35時(shí),惰走結(jié)束投入盤(pán)車,值班人員通知重油車間打開(kāi)回油閥,接著打開(kāi)十四個(gè)排放閥、十四個(gè)排放閥的總閥、去污油池的手閥。待積存在噴嘴前油管路中的殘油油流減少時(shí),打開(kāi)了回重油車間的一次閥和二次閥,此時(shí)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)油已溢出回油池。
(4)13:20時(shí),熱控根據(jù)跳閘記錄對(duì)TTXD_18熱電偶進(jìn)行檢查無(wú)異常,為安全起見(jiàn),將TTXD_18與TTXD_21并接,15:50時(shí)將TTXD_18從MARKV引出用數(shù)顯儀表顯示進(jìn)行監(jiān)控。
(5)16:24時(shí),#1機(jī)發(fā)啟動(dòng)令起機(jī);16:39時(shí),#1機(jī)并網(wǎng)。本次故障歷時(shí)4.01小時(shí)。
(6)機(jī)組重新投入運(yùn)行后,TTXD_18熱電偶溫度高未再次出現(xiàn),并一直顯示與其他各點(diǎn)相同。
2、原因分析
(1)就地檢查T(mén)TXD_18并無(wú)進(jìn)水,因此可以排除下雨接線盒進(jìn)水導(dǎo)致信號(hào)線短路誤報(bào)的因素,且當(dāng)日并未出現(xiàn)閃電,也可以排除雷擊的影響。
(2)排煙溫度測(cè)點(diǎn)TTXD_18躍變時(shí)其他測(cè)點(diǎn)溫度沒(méi)有明顯變化,且從后來(lái)TTXD_18數(shù)顯一直正常,并沒(méi)有出現(xiàn)大幅突變或持續(xù)超限的情況看,接線回路應(yīng)為完整通路。引起“燃燒故障”、“排煙分散度高跳機(jī)”兩報(bào)警的TTXD_18測(cè)點(diǎn)溫度突升應(yīng)為干擾引起。
(3)跳機(jī)前“回油溫度高”、“軸承回油溫度高”報(bào)警且瞬間復(fù)歸,從目前情況分析,應(yīng)是信號(hào)干擾造成。
(4)由于MarkV到500CQ盤(pán)之間連接線沒(méi)有屏蔽層,且機(jī)頭控制小間內(nèi)有MCC動(dòng)力電纜存在,存在動(dòng)力電纜干擾信號(hào)電纜的條件。
(5)從跳閘參數(shù)時(shí)間序列記錄來(lái)看,TTXD_18測(cè)點(diǎn)由528℃躍變至604℃,并在586℃~631℃波動(dòng)約1分鐘左右直至跳機(jī)。當(dāng)時(shí)第三高溫差動(dòng)作,另外TTXD1-10=526℃與次低點(diǎn)TTXD1-11=531℃物理位置相鄰,啟動(dòng)燃燒分散度跳機(jī)條件。
(6)本次跳閘符合GE公司設(shè)計(jì)程序,但該程序?qū)τ趩螠y(cè)點(diǎn)故障情況的要求略顯不足(#7機(jī)已經(jīng)修改程序,單點(diǎn)溫度超過(guò)700℃視為熱電偶故障,自動(dòng)剔除,不參與控制)。就#1機(jī)目前的觀察情況看,TTXD1-10與TTXD1-11大部分時(shí)間是物理位置相鄰的,且溫度為最低、次低兩點(diǎn),一旦有單點(diǎn)溫度突升故障就會(huì)啟動(dòng)燃燒分散度遮斷,可能會(huì)造成機(jī)組誤跳閘。
(7)運(yùn)行值班人員對(duì)1#機(jī)運(yùn)行操作、判斷缺乏經(jīng)驗(yàn),誤認(rèn)為回油管內(nèi)沒(méi)有靜壓,在回重油車間一、二次閥開(kāi)啟狀態(tài)下,開(kāi)啟去污油池手閥并離開(kāi),造成溢油。
3、防范措施
(1)檢查信號(hào)測(cè)量線屏蔽層單點(diǎn)接地情況。
(2)對(duì)能夠產(chǎn)生遮斷的信號(hào)線采用屏蔽電源線,且接頭部位的連接要特別加以注意。
(3)密切觀察排煙溫度信號(hào),加強(qiáng)跟蹤。
(4)熱控人員和GE公司技術(shù)人員進(jìn)行溝通,了解是否有最新程序來(lái)彌補(bǔ)上述單點(diǎn)溫度高造成機(jī)組誤跳閘的程序,以此對(duì)電廠進(jìn)行修改。
(5)運(yùn)行部制定反措(操作卡),以防止沖油發(fā)生溢油事件。同時(shí)對(duì)于新轉(zhuǎn)崗人員加強(qiáng)培訓(xùn)和教育,傳授經(jīng)驗(yàn)。
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