電廠#4機(jī)EH油漏泄停機(jī)處理事件分析報(bào)告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)2006年8月26日11:10時(shí),運(yùn)行人員在DCS上發(fā)現(xiàn)EH油位454mm較低(日常EH正常油位在471mm左右),立即現(xiàn)場(chǎng)檢查;11:12時(shí),DCS畫面出現(xiàn)“EH油液位低”報(bào)警信號(hào),此時(shí)液位顯示441mm;11:13時(shí),現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)AST油壓力表總管路接頭向外噴油,及時(shí)通知檢修人員。
(2)檢修人員趕到#4機(jī)AST漏點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)噴油量較大,運(yùn)行期間無(wú)法處理,通知值長(zhǎng)停機(jī)處理。經(jīng)中調(diào)同意,11:34時(shí)#4機(jī)解列,燃機(jī)負(fù)荷維持40MW運(yùn)行。
(3)停機(jī)后,熱控及機(jī)務(wù)人員緊急更換了接頭墊片,12:05時(shí)處理完畢。12:29時(shí),#4機(jī)組并列。12:40時(shí),機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行。
2、原因分析
(1)此接頭墊片材質(zhì)不符合要求,長(zhǎng)期運(yùn)行墊片發(fā)生老化,使接頭松動(dòng),高壓EH油發(fā)生漏泄。
(2)檢修部門定期維護(hù)不到位,從建廠到事件發(fā)生,沒(méi)有對(duì)EH油系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查和維護(hù),墊片材質(zhì)老化沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
3、防范措施
(1)熱控專業(yè)對(duì)EH油系統(tǒng)的各接頭進(jìn)行普查,查出有多少接頭,然后報(bào)計(jì)劃購(gòu)買銅質(zhì)墊片。銅質(zhì)墊片購(gòu)買回來(lái)后,利用停機(jī)機(jī)會(huì)進(jìn)行更換。
(2)在銅質(zhì)墊片購(gòu)買回來(lái)之前,熱控人員和機(jī)務(wù)人員定期對(duì)各接頭進(jìn)行松動(dòng)檢查,及時(shí)對(duì)松動(dòng)的接頭進(jìn)行緊固。
(3)運(yùn)行人員加強(qiáng)對(duì)EH油系統(tǒng)進(jìn)行周密的檢查,提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)通知檢修人員進(jìn)行處理。
(4)現(xiàn)電廠頂軸油、EH油等油系統(tǒng)漏點(diǎn)較多,機(jī)務(wù)和熱控應(yīng)列好計(jì)劃,定期進(jìn)行檢修和維護(hù),確保各種油系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
(5)各相關(guān)專業(yè)舉一反三,吸取這次事件教訓(xùn),對(duì)電廠高壓、高溫、油系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查、定期維護(hù)、定期檢修,避免因?qū)βc(diǎn)的疏忽治理,造成各類事件的發(fā)生。
(6)運(yùn)行和檢修部門必須嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行定期工作制度,高質(zhì)量地完成定期工作制度中的各項(xiàng)的要求,通過(guò)定期工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備存在的隱患。