控制卡件故障造成增壓機(jī)跳閘停機(jī)
一、事件經(jīng)過(guò)
2009年11月20日,#1、2、3機(jī)運(yùn)行,總負(fù)荷547.8MW,#1機(jī)189.47MW,#2機(jī)185.41MW,#3機(jī)172.92MW,供熱負(fù)荷1104.4GJ,機(jī)組AGC退出。
5時(shí)37分,#2燃機(jī)MARK VI發(fā)出“High Exhaust Temperature Spread Trip排氣分散度高跳機(jī)”報(bào)警,燃機(jī)跳閘,且DCS畫(huà)面上公用報(bào)警欄內(nèi)“#2增壓機(jī)跳閘”閃爍,“#2燃機(jī)跳閘”報(bào)警。當(dāng)班值長(zhǎng)立即要求監(jiān)盤(pán)人員按照單臺(tái)燃機(jī)跳閘進(jìn)行事故處理,減少機(jī)組供熱抽汽量,確保#1燃機(jī)拖#3汽機(jī)正常運(yùn)行,同時(shí)匯報(bào)市調(diào)、熱調(diào)、氣調(diào),匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。5時(shí)40分,運(yùn)行就地檢查發(fā)現(xiàn),#2增壓機(jī)跳閘,控制屏PLC面板死機(jī)。通知熱工維護(hù)人員。
二、原因分析
5時(shí)55分,熱工專業(yè)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)#2增壓機(jī)控制面板所有數(shù)據(jù)不更新,畫(huà)面維持跳機(jī)前正常運(yùn)行畫(huà)面。#2增壓機(jī)1#控制器硬件故障報(bào)警(OK狀態(tài)燈紅色閃爍)。運(yùn)行指示燈、I/O指示燈不亮。通訊卡件OK狀態(tài)燈紅色閃爍。冗余模塊顯示在非冗余狀態(tài)。所有I/O卡件硬件正常,但通訊中斷。TSI系統(tǒng)#1瓦振動(dòng)高報(bào)警。
對(duì)#1控制器重新上電,自檢,依然顯示紅色閃爍,不能正常工作,冗余模塊顯示非冗余狀態(tài)。更換#1控制器底板槽位位置,重新上電自檢,不能通過(guò)。通過(guò)軟件試圖讀取#1控制器內(nèi)部邏輯信息,但在整個(gè)控制網(wǎng)絡(luò)中不能找到#1控制器的物理地址,據(jù)此判斷此情況初步分析跳閘原因?yàn)椋?2增壓機(jī)運(yùn)行中的#1控制器硬件故障,未能切換到#2控制器運(yùn)行,導(dǎo)致所有I/O信號(hào)無(wú)法傳送到就地執(zhí)行機(jī)構(gòu),跳機(jī)繼電器失電,#2增壓機(jī)跳機(jī),#2燃機(jī)跳閘。
10月20日下午,Allen-Bradley廠家技術(shù)服務(wù)人員與熱工專業(yè)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查2#增壓機(jī)PLC情況,首先重新對(duì)#1底板上電,#1控制器狀態(tài)異常,冗余模塊不能同步,后隔離#2增壓機(jī)#1控制器,單獨(dú)上電,自檢,經(jīng)復(fù)位后狀態(tài)正常。更換 #1控制器底板槽位位置,重新上電,自檢,狀態(tài)正常。通過(guò)軟件讀取#1控制器內(nèi)部邏輯信息,邏輯狀態(tài)正常。
通過(guò)以上檢查分析,認(rèn)為此次故障原因由一些三種可能:
1.#1底板硬件故障,導(dǎo)致在底板上通訊的各個(gè)卡件出現(xiàn)異常。
2.#1底板上的1757-SRM冗余模塊硬件故障,影響在同一底板上的控制器運(yùn)行及不能正常切換到備用控制器工作。
3.1757-SRM冗余模塊軟件冗余包版本不穩(wěn)定導(dǎo)致冗余模塊異常。
由于機(jī)組在運(yùn)行狀態(tài),沒(méi)有條件進(jìn)行進(jìn)一步的確認(rèn)。以上三種情況都不能徹底排除。
三、防范措施
1.#2增壓機(jī)單控制器工作狀態(tài)下,熱工人員加強(qiáng)設(shè)備檢查,運(yùn)行人員做好事故預(yù)想。
2.條件具備時(shí),更換#1控制器、底板及1757-SRM冗余模塊,更新冗余包到最新版本。機(jī)組停運(yùn)時(shí)期,停運(yùn)#2增壓機(jī),斷#2增壓機(jī)控制電源,更換#1、#2底板上控制器1756-L55M24,及機(jī)架底板1756-A7,更換1757-SRM冗余模塊及相應(yīng)冗余包軟件版本。檢查系統(tǒng)接地情況,信號(hào)干擾情況,做主動(dòng)切換實(shí)驗(yàn),模擬事故工況被動(dòng)切換實(shí)驗(yàn),設(shè)備穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn),并做好相關(guān)記錄。對(duì)更換下來(lái)的卡件及設(shè)備送至有資質(zhì)的相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè),分析硬件損壞原因。
3.熱工專業(yè)加強(qiáng)技術(shù)管理,運(yùn)行人員加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),掌握進(jìn)口設(shè)備的特性,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
4.盡快論證增壓機(jī)控制系統(tǒng)改由DCS控制的可行性,并實(shí)施。
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