空分分廠“11·29”氮壓機(jī)損壞事故
一、事故經(jīng)過(guò):
2013 年11 月29 日19:48 氮壓機(jī)因一級(jí)排氣溫度高解體檢查。20:10,阜新檢修人員拆除氮壓機(jī)一級(jí)排氣閥,點(diǎn)檢人員檢查排氣閥及活塞體完好,缸體無(wú)異常。20:20,檢修人員拆除二級(jí)一列排氣閥,并在拆檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)排氣閥內(nèi)有大量聚四氟乙烯雜質(zhì),經(jīng)點(diǎn)檢員確認(rèn)為活塞環(huán)、導(dǎo)向環(huán)碎片。22:30,拆出二級(jí)一列活塞體經(jīng)檢查,缸套磨損嚴(yán)重,活塞體磨損嚴(yán)重,表面劃痕明顯,導(dǎo)向環(huán)、活塞環(huán)已經(jīng)磨損斷裂。23:20,抽出二級(jí)二列活塞體,檢查發(fā)現(xiàn)缸套、活塞頭完整,活塞環(huán)磨損嚴(yán)重,無(wú)斷裂現(xiàn)象,經(jīng)測(cè)量活塞環(huán)磨損量均在5mm 左右,低于運(yùn)行允許范圍。
二、事故原因分析:
(一)空分氮?dú)鈮嚎s機(jī)根據(jù)廠家表述:3.0MPa,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)6000 小時(shí)以上的無(wú)油潤(rùn)滑缸體氮壓機(jī)廠家設(shè)計(jì)非常成熟,但4.0MPa,無(wú)油潤(rùn)滑缸體氮壓機(jī)在國(guó)內(nèi)無(wú)成熟設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)借鑒,全國(guó)只有克旗一家公司使用,為造成缸體磨損的主要原因;
(二)氮壓機(jī)活塞環(huán)(進(jìn)口)配方不適應(yīng)高壓要求。
三、防范措施:
(一)生產(chǎn)調(diào)度人員協(xié)調(diào)使用中壓氮?dú)鈺r(shí)嚴(yán)格控制氮壓機(jī)外送壓力,在無(wú)特殊要求情況下,氮壓機(jī)負(fù)荷不得超過(guò)3.0MPa 運(yùn)行;
(二)進(jìn)口材質(zhì)活塞環(huán)和導(dǎo)向環(huán)在無(wú)法滿足氮壓機(jī)正常運(yùn)行要求的前提下,原則上仍然使用國(guó)產(chǎn)配方活塞環(huán)和導(dǎo)向環(huán);
(三)將氮壓機(jī)一級(jí)排氣溫度報(bào)警值重新設(shè)定為145℃,便于工藝人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理、及時(shí)上報(bào);
(四)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備點(diǎn)檢制度,加強(qiáng)點(diǎn)檢人員對(duì)氮壓機(jī)的日常巡檢和劣化分析,尤其在氮壓機(jī)運(yùn)行500小時(shí)之后,要求至少每天二次巡檢設(shè)備,并做好記錄,尤其為缸體震值,二級(jí)排氣壓力、溫度,確保氮壓機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定;
(五)分廠點(diǎn)檢員及物資部人員盡快辦理氮壓機(jī)二級(jí)缸體的返廠維修手續(xù),聯(lián)系廠家盡快對(duì)缸體進(jìn)行修復(fù)。