催化裂化再生器超溫 燒壞內(nèi)件
事故經(jīng)過(guò):6月5日煉油廠Ⅰ催化裝置開(kāi)工再生器分布管下溫度指示超程(>1000℃),造成再生器內(nèi)分布管、一級(jí)料腿、大型卸料線、再生器部分襯里、熱電偶及熱電偶套管燒壞。
事故原因:
1、分餾塔底油漿過(guò)濾器副線閥被焦塊卡住未關(guān)嚴(yán),且分餾塔底總閥未關(guān),造成餾分油竄入分餾塔經(jīng)Φ900油氣線進(jìn)入反應(yīng)器,由反應(yīng)器的待斜管竄入再生器是引發(fā)這次事故的直接原因。
2、負(fù)責(zé)分餾系統(tǒng)開(kāi)工的車間工藝技術(shù)員及分餾崗位操作工均是首次單獨(dú)負(fù)責(zé)開(kāi)工,開(kāi)工經(jīng)驗(yàn)不足,巡檢又不到位。當(dāng)油位出現(xiàn)異常情況時(shí),沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行核算和查明原因,也未及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),繼續(xù)進(jìn)行原料循環(huán)操作,致使餾份油竄入分餾塔長(zhǎng)達(dá)11個(gè)小時(shí),這是造成此次事故的主要原因。
3、當(dāng)班人員在處理再生器超溫時(shí),啟用主風(fēng)自保后,但大型卸料線的輸送風(fēng)未及時(shí)關(guān)閉,是造成再生器內(nèi)部構(gòu)件燒壞的原因之一。
防范措施和教訓(xùn):
1、裝置開(kāi)停工過(guò)程中認(rèn)真巡檢,按時(shí)做好記錄,嚴(yán)格執(zhí)行審批后操作規(guī)程,對(duì)裝置引物料進(jìn)出裝置一定要進(jìn)行核算。在操作過(guò)程中出現(xiàn)異常情況時(shí)要及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度部門匯報(bào),必須在查清原因再進(jìn)行下一步操作。
2、加強(qiáng)對(duì)開(kāi)工中無(wú)法打盲板的流程上的關(guān)鍵閥門的試壓工作,防止引物料或物料循環(huán)過(guò)程中竄入其它設(shè)備內(nèi)。
3、將分餾塔底油漿過(guò)濾器副線閥拆下除焦,并改為水平安裝。