清掃現(xiàn)場衛(wèi)生時誤碰設(shè)備,導(dǎo)致潤滑油中斷,引風(fēng)機(jī)掉閘,在調(diào)整過程中,MFT動作,機(jī)組跳閘
事件經(jīng)過:#3機(jī)組負(fù)荷207MW,主汽壓力14. 9MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.5MPa,再熱蒸汽溫度539℃,真空-77K Pa,總煤量93T/H,鍋爐總風(fēng)量866T/H,爐膛負(fù)壓-70 Pa。協(xié)調(diào)投入。#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A、B、C磨煤機(jī)運(yùn)行。#3-2引風(fēng)機(jī)#1潤滑油泵運(yùn)行,#2油泵備用,供油壓力、油溫、油箱油位正常。#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉開度37.21%,#3-2引風(fēng)機(jī)靜葉開度45%,#3-1送風(fēng)機(jī)動葉開度34.43%,#3-2送風(fēng)機(jī)動葉開度33.74%,#3-1一次風(fēng)機(jī)入口檔板開度26.57%,#3-2一次風(fēng)機(jī)入口檔板開度27.3%,。3月9日8:18#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘,發(fā)“油壓低”光字,#3-2送風(fēng)機(jī)、#3-2一次風(fēng)機(jī)聯(lián)掉,投油助燃,RB動作,協(xié)調(diào)跳為機(jī)跟蹤,#3-1送風(fēng)機(jī)動葉自動開至78%,后回落在70%至75%間波動(自動位),#3-1一次風(fēng)機(jī)入口檔板自動快速開至63.52%,后逐漸持續(xù)開至96.48%(在3分30秒時間內(nèi)),#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉自動由37.21%開至95.2%,電流由150A升至365A,爐膛壓力在+450Pa波動,手動減煤量至76T/H,后運(yùn)行人員手動關(guān)#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉至89.36%,電流降至350A,手動減#3-1送風(fēng)機(jī)動葉至60%,8:21#3-1引風(fēng)機(jī)“反時限過流”動作掉閘,MFT動作,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。 9:40 #3爐點(diǎn)火,10:46 #3機(jī)組并網(wǎng)。
??????????? 原因分析:(1)、#3-2引風(fēng)機(jī)跳閘原因分析:#3-2引風(fēng)機(jī)因潤滑油壓低掉閘后查潤滑油系統(tǒng)無泄漏,#3-1引風(fēng)機(jī)掉閘時油壓在低于0.15 Mpa時聯(lián)啟備用泵,但當(dāng)時油壓持續(xù)低至0.1MPa(低二值掉引風(fēng)機(jī))以下,4秒鐘后油壓恢復(fù)正常,5秒鐘后備用泵正常聯(lián)掉。停機(jī)后做低油壓試驗正常,低一值、低二值壓控開關(guān)校驗正常。運(yùn)行在就地做油泵切換試驗,連鎖正常,油站油壓、油溫、油位正常。與#4機(jī)#1引風(fēng)機(jī)跳閘原因相同,時間相差7分鐘,因此排除熱工一次設(shè)備和控制程序問題。結(jié)合在#3-1引風(fēng)機(jī)因潤滑油壓低掉閘7分鐘后#4-1引風(fēng)機(jī)同樣發(fā)生的掉閘現(xiàn)象及當(dāng)時為衛(wèi)生清掃人員正在清掃衛(wèi)生與現(xiàn)場對油系統(tǒng)各閥門手柄觀察判斷造成引風(fēng)機(jī)潤滑油壓低原因為衛(wèi)生清掃人員(臨時工)在清理油系統(tǒng)時,為清掃方便瞬時關(guān)閉油濾網(wǎng)的出口門或入口門(均為球閥,90度開關(guān))所致。造成油系統(tǒng)短時供油中斷(4秒鐘),油壓控開關(guān)動作,#3-2引風(fēng)機(jī)跳閘。(2)、MFT動作停機(jī)原因:#3-1引風(fēng)機(jī)掉閘原因為#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘后,RB動作使#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉自動由37.21%開至94.21%,電流由150A升至365A,引風(fēng)機(jī)電機(jī)過流(額定電流為302A),在#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘后,運(yùn)行人員調(diào)整操作多,加之DCS畫面中未設(shè)置重要設(shè)備過流報警信號、光字,運(yùn)行人員難以及時發(fā)現(xiàn)#3-1引風(fēng)機(jī)電機(jī)過流,后在約2分鐘后發(fā)現(xiàn)#3-1引風(fēng)機(jī)過流,手動關(guān)#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉至89.36%,電流降至350A,此時#3-1引風(fēng)機(jī)持續(xù)過流三分鐘,“反時限過流”保護(hù)動作,#3-1引風(fēng)機(jī)掉閘, MFT動作停機(jī)。
??????????? 暴露問題:(1)、引風(fēng)機(jī)電機(jī)選型偏小,與機(jī)械不配套,是造成事故擴(kuò)大的主要原因。電機(jī)額定電流為302A,在#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘后,RB動作使#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉自動由37.21%開至94.21%時,電機(jī)電流由150A升至365A,電機(jī)過流嚴(yán)重,引風(fēng)機(jī)電機(jī)不能滿足鍋爐單臺引風(fēng)機(jī)運(yùn)行最大風(fēng)量要求,加之DCS畫面中未設(shè)置重要設(shè)備過流報警信號、光字,運(yùn)行人員在事故處理中難以及時發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)電機(jī)過流。引風(fēng)機(jī)電機(jī)與機(jī)械不配套是造成事故擴(kuò)大停機(jī)的主要原因。(2)、對現(xiàn)場清潔臨時工的安全教育管理不到位,衛(wèi)生清掃制度不健全,對部分現(xiàn)場清掃人員管理失控,班組未嚴(yán)格執(zhí)行班前會(交待安全注意事項)、班后會(進(jìn)行安全工作點(diǎn)評)制度,班組安全日活動未得到有效開展,同時對現(xiàn)場設(shè)備管理與衛(wèi)生清掃劃分存在漏洞,是造成此次#3-2引風(fēng)機(jī)因人員誤動潤滑油系統(tǒng)閥門掉閘的主要原因。(3)、運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)水平差,經(jīng)驗不足,對異常工況下的判斷與正確果斷處理能力差,對機(jī)組RB工況下的事故預(yù)想不夠完善,在#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘后,在#3-1引風(fēng)機(jī)已嚴(yán)重過流情況下,未及時減小引風(fēng)機(jī)靜葉,同時未及時關(guān)小#3-1送風(fēng)機(jī)動葉,使?fàn)t膛壓力在+450Pa波動,反映出運(yùn)行人員對對機(jī)組設(shè)備的特性掌握不夠,在異常工況下判斷與操作不夠熟練、果斷。
??????????? 防止對策:(1)、現(xiàn)已將引風(fēng)機(jī)在發(fā)生RB時,運(yùn)行中的引風(fēng)機(jī)檔板開度限制在85%,以防止開度過大,電機(jī)過流,電機(jī)損壞或過流保護(hù)動作造成機(jī)組停運(yùn)。(2)、將#3、#4爐引風(fēng)機(jī)各潤滑油站小間門加鎖,鑰匙交運(yùn)行人員管理使用。同時已將油系統(tǒng)各閥門手柄及濾網(wǎng)手柄取下,在各油站小間內(nèi)墻上各掛一個濾網(wǎng)切換手柄與一個閥門手柄備用,防止人員誤碰誤開關(guān)事件發(fā)生。(3)、要加強(qiáng)對臨時工的安全教育管理,各生產(chǎn)車間、后勤部負(fù)責(zé)人必須立即組織完善本單位臨時工安全管理制度與衛(wèi)生清掃制度,認(rèn)真組織開展好班前會、班后會,對安全工作日日講、時時講。每日布置工作前必須交待安全注意事項,針對當(dāng)日工作任務(wù)落實安全措施,要組織開展好班組每周一次的安全日活動,車間干部要定期參加指導(dǎo)班組安全日活動,確保安全日活動不走形式、不走過場。對臨時工的安全教育、管理要真正做到與正式工同樣對待、同樣管理,同時接受安全教育、參加安全活動,參加安全考試。對經(jīng)教育考試不合格或經(jīng)教育仍發(fā)生違章現(xiàn)象的臨時工要予以辭退。臨時工在現(xiàn)場工作必須在正式工監(jiān)護(hù)下進(jìn)行,且臨時工清掃衛(wèi)生只限于清掃地面、墻壁、管道、鋼梁、門窗玻璃,設(shè)備的清掃工作歸正式工清理。(4)、對引風(fēng)機(jī)潤滑油壓低跳引風(fēng)機(jī)保護(hù),增加5秒延時,防止設(shè)備誤動。(5)、進(jìn)一步強(qiáng)化運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),完善機(jī)組各種工況下相關(guān)的事故預(yù)想方案,提高運(yùn)行人員在突發(fā)工況下的正確判斷與事故處理能力,防止因運(yùn)行處理不當(dāng)造成機(jī)組非計停事件頻發(fā)。(6)、由公司安全監(jiān)察室牽頭,針對這次事故舉一反三檢查現(xiàn)場存在的相關(guān)問題,并立即采取有效措施整改完成。
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