電廠#3燃機(jī)#7噴嘴卡套漏油造成緊急停機(jī)事件分析報(bào)告
1、事件經(jīng)過
(1)2007年1月18日7:16時(shí),#3燃機(jī)并網(wǎng);7:19時(shí)負(fù)荷25MW,開始切重油。7:32時(shí)負(fù)荷70MW,運(yùn)行值班員對(duì)燃機(jī)進(jìn)行巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)輪機(jī)間#7噴嘴卡套處漏油嚴(yán)重,立即進(jìn)行緊急停機(jī),并通知值長(zhǎng),值長(zhǎng)匯報(bào)調(diào)度及電廠相關(guān)人員。
(2)燃機(jī)專工和檢修人員到現(xiàn)場(chǎng)后,打開多端口排放閥vp1、vp2管線放油,分解拆下#7燃油噴嘴前、燃油單向閥后3/4寸卡套短管,經(jīng)檢查是卡套鎖緊環(huán)處有斜向長(zhǎng)度約8mm的裂紋。
(3)檢修人員立即將檢修中的#1燃機(jī)3/4寸卡套短管更換到#3燃機(jī)上,經(jīng)充油檢查無問題,同時(shí)徹底清理輪機(jī)間的積油后,申請(qǐng)調(diào)度起機(jī),9:13時(shí)#3燃機(jī)重新并網(wǎng)。
2、原因分析
(1)經(jīng)對(duì)電廠拆下的卡套檢查結(jié)果分析,管材的質(zhì)量存有缺陷。據(jù)了解,省內(nèi)同類機(jī)組曾發(fā)生過2起3處卡套同一位置裂紋事件。
(2)檢修人員在管件連接時(shí),為使不發(fā)生漏油事件,大力緊固,產(chǎn)生扭力使管件變形。隨機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行和起停,以及溫度變化和振動(dòng),造成裂紋進(jìn)一步擴(kuò)大。
3、防范措施
(1)每次進(jìn)行檢修時(shí),對(duì)可能發(fā)生的裂紋管件、接頭進(jìn)行細(xì)致的檢查,不但要對(duì)管件外部進(jìn)行檢查,還要對(duì)管件內(nèi)部進(jìn)行檢查,必要時(shí)可采用探傷的手段進(jìn)行檢查。
(2)檢修人員在連接管件時(shí),要掌握力道恰到好處,不能用力過猛,避免產(chǎn)生扭力。
(3)在檢修過后啟動(dòng)機(jī)組,運(yùn)行人員要對(duì)機(jī)組做細(xì)致的啟動(dòng)前充油檢查,提前發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理,盡可能避免發(fā)生緊急停機(jī)事件。
(4)為減少故障的發(fā)生率,應(yīng)采購質(zhì)量好的管材,對(duì)現(xiàn)有的管材每次進(jìn)行更換時(shí)必須先進(jìn)行細(xì)致的檢查。
(5)安技部和檢修部人員研討對(duì)現(xiàn)有的管材運(yùn)行到何時(shí)應(yīng)逐步進(jìn)行更換,避免類似事件再次發(fā)生。