電廠#3機啟動失敗事件分析報告
1、事件經(jīng)過
(1)7月16日8:40時,#3機水洗完恢復(fù)安措;9:05時機組沖油檢查正常;9:11時高盤模式發(fā)啟動令,9:21時轉(zhuǎn)自動模式,9:25時點火失敗,查點火流量FQLM1為0.4kg/s,霧化空氣壓力0.5bar,噴嘴前壓力為7.8bar,機組自動轉(zhuǎn)高盤。
(2)9:31時,機組轉(zhuǎn)自動,9:33時又出現(xiàn)點火失敗,機組自動轉(zhuǎn)高盤。
(3)檢修對點火器進行試驗火花強度強烈,10:03時轉(zhuǎn)自動,10:08時仍然點火失敗,停機交做進一步檢查。
(4)檢修盤動主燃油泵正常,在MarkV盤上強制L20CF1X,試驗20CF-1電磁閥動作正確,經(jīng)總工同意修改控制常數(shù),TNK14HP1由13%改為16%,TNK14HP2由12%改為15%。10:53時機組轉(zhuǎn)自動,10:56時點火還是失敗。
(5)經(jīng)總工批準(zhǔn),繼續(xù)提高點火轉(zhuǎn)速及點火流量(又將TNK14HP1改為20%,TNK14HP2改為18%,F(xiàn)SKSU-LIQFL又21.8%改為25%)后,再次啟動,11:13時點火正常,噴嘴前壓力為8bar,11:23時空載滿速,排氣溫差TTXSP1為17℃,機組啟勵建壓正常,正準(zhǔn)備并網(wǎng)時,同期表不轉(zhuǎn),此時轉(zhuǎn)速只有96%TNH,且還在繼續(xù)下降,直至94%TNH時,手動退出同期裝置,11:24時因排氣溫差大跳機,一高排煙溫差TTXSP1為122℃。
(6)通過對數(shù)據(jù)分析判斷屬瞬間供油不足造成燃燒故障跳機,于是更換主燃油泵和燃油伺服閥及其濾網(wǎng),同時拆開14個燃油噴嘴和漩流器檢查正常,14個火焰筒、過渡段、鎖片及一噴檢查正常,但14個火焰筒靠噴嘴前段均不同程度的有油的痕跡,其中#12火焰筒最明顯,而打開排氣室目視檢查三動缺口無惡化趨勢,對熱工測量元件進行檢查正常,將控制參數(shù)恢復(fù)至正常值。
(7)申請調(diào)度同意后于 21:45 時再次啟機,21:50 時點火正常,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至 40%TNH時,燃油壓力出現(xiàn)大幅波動(最大在1.7~6.5bar之間波動),65%TNH時發(fā)“STOP”令停機,21:59時機組提前熄火(熄火轉(zhuǎn)速為46.01%TNH)。
(8)由于伺服閥工作異常引起燃油壓力波動,決定再更換一個沖洗后的伺服閥,但在拆除閥體時,發(fā)現(xiàn)燃油旁通閥從B孔處有大量的燃油溢出(正常情況下燃油與控制油是分開的),接著對旁通閥解體檢查,發(fā)現(xiàn)O型圈已經(jīng)老化脆裂,立即更換改O型圈,而油缸上腔室保證活塞桿密封的兩個內(nèi)嵌式密封圈暫無備件沒有更換,17日6:30時沖油檢查時旁通閥仍有少量漏油,其它無異常,為了不影響調(diào)度負(fù)荷,經(jīng)總工同意,暫維持運行。
(9)17日7:23時機組轉(zhuǎn)自動,7:26時點火四只齊著,輕油壓力穩(wěn)定(4.8bar),7:33時機組脫扣,7:36時空載滿速,7:39時并網(wǎng)運行。
2、原因分析
(1)從提高點火轉(zhuǎn)速和流量可知,燃油流量不足造成點火失敗。
(2)燃油流量不足的原因有待進一步查找(主燃油泵出力不足或旁通閥、伺服閥故障引起,目前還不能確定)。
(3)空載滿速后出現(xiàn)的掉轉(zhuǎn)速及排煙溫差大跳機目前也無法確定,還需進一步分析試驗。
(4)燃油旁通閥O型密封圈老化脆裂導(dǎo)致油缸密封性能不好,引起液壓系統(tǒng)停運后燃油系統(tǒng)存在憋壓,竟而使燃油滲入伺服閥,造成伺服閥工作異常,引起燃油壓力波動。
3、防范措施
(1)在更換旁通閥前啟停機要進行如下操作:
①停機前要啟動輔助液壓油泵88HQ,待停機投入盤車后確認(rèn)噴嘴前、燃油分配器和高壓油濾的燃油全部放空后,再停止輔助液壓油泵88HQ;
②啟機沖油前應(yīng)先手動啟動輔助液壓油泵88HQ,再執(zhí)行其它沖油操作,直至機組發(fā)啟動令后才將輔助液壓油泵88HQ轉(zhuǎn)自動。
(2)對換下的主燃油泵出力是否存在不足的現(xiàn)象要進行檢查確認(rèn)。
(3)盡快找機會更換旁通閥,且定期(每次小修)檢查密封是否完好,更換不合格的密封圈。
(4)運行參數(shù)(FSR、FQLM)跟蹤。
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