海門電廠#4機延遲并網(wǎng)事件分析報告
1、事件經(jīng)過
2006年10月7日,第二套聯(lián)合循環(huán)按調(diào)度令啟機,8:09時#3機帶負荷87MW,#4機高壓自動主汽門前蒸汽壓力4.52/4.49Mpa,溫度460/449℃,掛閘,此時盤車跳閘,轉(zhuǎn)數(shù)已上升到13.17rpm。
8:10時開#4機主汽門正常。因昨日在開機時到60%就出現(xiàn)過卡澀現(xiàn)象,故今日又在盤上進行了打閘試驗,檢驗是否正常。打閘后發(fā)現(xiàn)主汽門遲遲不能關(guān)回,就地檢查發(fā)現(xiàn)主汽門在20%開度卡住,不能關(guān)閉。隨即掛閘、打閘(盤上就地)3次,主汽門仍然毫無反應。立即停止EH油泵,待EH油壓泄至0Mpa時,主汽門仍然不能關(guān)閉。此時#4機轉(zhuǎn)數(shù)已上升至116rpm。重新啟動#1EH油泵待EH油壓正常后重新掛閘、打閘,主汽門未見反應,立即啟動#2EH油泵,#1、#2EH油泵并列運行,然后打閘、掛閘后,主汽門緩慢關(guān)閉。
8:15時值長令#3燃機在保持排煙溫度不變的前提下降負荷,隨后#3機負荷一步步逐漸降低至57MW,此時IGV關(guān)至57度,#3機排煙溫度為490°C左右,并令嚴密監(jiān)視#4機脹差,缸脹,以及汽缸內(nèi)壁溫度變化情況。
8:17時停掉#2EH油泵,就地盤上進行了3次打閘、掛閘試驗,均發(fā)現(xiàn)#4機主汽門打閘后只能關(guān)閉至20%,就無法再繼續(xù)關(guān)閉。就地檢查EH油系統(tǒng)無異常,各壓力表顯示值正常,各管路接頭無泄漏,掛閘、打閘后,ETS畫面各參數(shù)及報警顯示正常,AST、OPC、ASP等壓力變化正常,各電磁閥帶電失電情況正常。打閘后AST立即降至0.4Mpa,約2min后將為0,OPC油壓立即降至0.4Mpa,約3min后將為0,因為系統(tǒng)有蓄能器緩沖,故此現(xiàn)象正常。于是將此情況通知了熱控及機務(wù)負責人,并將情況匯報運行部長。
8:30時#4機又掛閘、打閘了4次,仍然在20%卡住,后來進行掛閘、打閘了5次能關(guān)閉,但是在關(guān)閉至20%時明顯停頓,然后才緩慢關(guān)閉至0。8:48時機務(wù)負責人到現(xiàn)場,然后5次掛閘后,打閘又能順利完全關(guān)閉,但是關(guān)閉時間較緩慢。
8:51時#4機掛閘、打閘后,又發(fā)現(xiàn)高壓主汽門每次關(guān)閉至12%時明顯停頓,才緩慢關(guān)閉至0。掛閘、打閘9次仍然如此。
9:08時將情況匯報運行部長后,令停機。申請省調(diào)后,同意#3機停機。#3機開始切輕油停機。
9:15時檢修機務(wù)人員到現(xiàn)場,檢查發(fā)現(xiàn)#4機高壓主汽門操縱座內(nèi)彈簧座連接部件和操縱座內(nèi)壁刮花拉毛(寬約5cm,長為整個行程)。
9:18時#4機事件處理中最后一次打閘后的各參數(shù):
HP主汽門
前壓力
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5.36/5.32MPa
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真空
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-91.09KPa
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高壓內(nèi)缸
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391/370℃
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HP主汽門
前溫度
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464/465 ℃
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冷油器
出口油溫
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35℃
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高壓外缸
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388/343℃
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軸位移
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0.03/0.04mm
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缸脹
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9.0/12.0mm
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差脹
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0.08mm
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#3機負荷
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57.90MW
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#4機轉(zhuǎn)速
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77rpm
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盤車狀態(tài)
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跳閘
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EH油
母管壓力
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0Mpa
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AST
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00
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OPC
|
0
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從上表看出,主汽溫大約上升了9°C左右,缸溫下降了約10°C,脹差由-0.2mm變?yōu)檎?.08mm,缸脹未變,軸移由-0.03/-0.02mm變化為0.03/0.04mm,綜合考慮,說明在整個處理過程中只是轉(zhuǎn)子受到了輕度加熱而已,故此并未對汽輪機的壽命有較大影響。
本次事件從08:10時第一次掛閘、打閘開始,一直到09:18時最后一次打閘結(jié)束,一共掛閘、打閘共計32次。
9:36時機組解列,#4機斷掉#12EH油泵電源,檢修開始處理。將高壓主汽門操縱座內(nèi)彈簧座連接部件和操縱座拆出后,打磨,并涂抹二硫化鉬。
11:25時檢修處理好#4機高壓主汽門,掛閘、打閘(就地/遠方)正常,并用鍋爐余壓4.0Mpa充壓至主汽調(diào)門前后掛閘、打閘正常,只是關(guān)閉時間稍微緩慢。
11:35時匯報省調(diào)#4機缺陷已經(jīng)處理好,申請開機,其同意在13:30在并網(wǎng)。13:13時#3燃機發(fā)啟動令,13:28時#3機并網(wǎng)。13:40時#4機掛閘、打閘兩次均正常,開始沖轉(zhuǎn),13:57時#4機并網(wǎng)。
2、原因分析
(1)主汽門操縱座整體安裝質(zhì)量有缺陷,預留間隙太小,另外彈簧座材料表面光潔度不夠,加工表面明顯粗糙。這是造成主汽門開、關(guān)發(fā)生卡澀的主要原因。
(2)由于主汽門操縱座內(nèi)壁材料質(zhì)量不好,在主汽門長時期的開、關(guān)過程中,內(nèi)壁刮花拉毛,寬約5cm,長為整個行程,使得主汽門開、關(guān)不靈活,摩擦增大,這是造成近期主汽門開、關(guān)發(fā)生卡澀的直接原因。
3、防范措施
(1)機組停機打閘時,運行人員應就地查看主汽門是否關(guān)閉迅速,有無遲鈍現(xiàn)象并記錄主汽門的關(guān)閉時間。變化較大時要及時通知檢修人員檢查處理。
(2)檢修人員應定期進行主汽門、調(diào)速汽門的檢查.并核對彈簧預緊力是否足夠。
(3)運行值班人員應定期進行自動主汽門、調(diào)速汽門的嚴密性試驗,確認是否符合標準,不合格時要及時調(diào)整和處理。