瀘州錦運(yùn)煤業(yè)有限公司“10·22”其他事故調(diào)查報(bào)告
2019年10月22日7時(shí)35分,瀘州錦運(yùn)煤業(yè)有限公司(以下簡稱“錦運(yùn)煤礦”)主斜井下部車場煤倉內(nèi)發(fā)生一起其他事故,造成1人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失120萬元。
依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全監(jiān)察條例》(國務(wù)院令第296號(hào))《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第493號(hào))等法律法規(guī)和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見》(川委發(fā)〔2017〕21)等規(guī)定,四川煤礦安全監(jiān)察局川南監(jiān)察分局會(huì)同瀘州市應(yīng)急管理局及瀘縣應(yīng)急管理局、公安局、人社局、總工會(huì)等單位組成瀘州錦運(yùn)煤業(yè)有限公司“10·22”其他事故調(diào)查組(以下簡稱“事故調(diào)查組”)對事故進(jìn)行了調(diào)查,并邀請瀘縣紀(jì)委監(jiān)委派員參加。
事故調(diào)查組按照“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、依法依規(guī)、實(shí)事求是、注重實(shí)效”和“四不放過”的原則,通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、查閱資料、調(diào)查取證,查清了事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、原因、人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失等情況,認(rèn)定了事故性質(zhì)和責(zé)任,提出了對有關(guān)責(zé)任人員及責(zé)任單位的處理建議,并針對事故暴露出的問題,提出了事故防范措施建議。
一、事故單位基本情況
(一)企業(yè)概況
錦運(yùn)煤礦隸屬于四川省長宏煤業(yè)有限公司。四川省長宏煤業(yè)有限公司成立于2014年3月,公司所在地為瀘縣石橋鎮(zhèn)紅山村,注冊資本3600萬元,主要經(jīng)營煤炭開采、加工、銷售及五金、建材銷售,法定代表人胡啟貴。公司設(shè)置有董事長、總經(jīng)理、總工程師、安全副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、機(jī)電副總經(jīng)理等分管技術(shù)、安全、生產(chǎn)、機(jī)電的安全管理人員以及技術(shù)部、安全部、生產(chǎn)部、機(jī)電部等安全管理機(jī)構(gòu)。公司下轄3處煤礦:錦運(yùn)煤礦、長沙廟煤礦、富銀煤礦,核定生產(chǎn)能力合計(jì)45萬噸/年。
(二)錦運(yùn)煤礦基本情況
1.礦井概況
錦運(yùn)煤礦位于瀘縣得勝鎮(zhèn),民營企業(yè),法定代表人文顯平,正常生產(chǎn)礦井,核定生產(chǎn)能力15萬噸/年,2019年計(jì)劃生產(chǎn)原煤13.5萬噸,1-10月實(shí)際生產(chǎn)原煤9.6萬噸;高瓦斯礦井、水文地質(zhì)類型中等、水患等級(jí)Ⅲ類、煤層為不易自燃煤層、煤塵具有爆炸性,二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井。
2.證照情況
采礦許可證證號(hào):C5100002009091120037742,有效期至2022年5月29日;營業(yè)執(zhí)照證號(hào):統(tǒng)一社會(huì)代碼91510521708933762R,有效期為長期;安全生產(chǎn)許可證證號(hào):(川)MK安許證字〔2018〕5105211894B,有效期至2020年12月31日;礦長游先強(qiáng),安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力合格證證號(hào):煤17151000111083,有效期至2020年8月10日。
3.安全生產(chǎn)管理情況
礦井建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位責(zé)任制等安全生產(chǎn)管理制度,按規(guī)定設(shè)置了“五長、五科、五隊(duì)”等安全管理機(jī)構(gòu)及人員;目前礦井共有從業(yè)人員241人,其中“五長、五科、五隊(duì)、五職技術(shù)人員”21人;特種作業(yè)人員70人;通風(fēng)、地測、采煤、掘進(jìn)和機(jī)電副總工程師各1名。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員均參加了相應(yīng)安全培訓(xùn)并經(jīng)過考核合格,取得了安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力合格證;特種作業(yè)人員經(jīng)考核合格,取得了特種作業(yè)操作資格證書;從業(yè)人員經(jīng)過安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),取得了相應(yīng)安全培訓(xùn)合格證明。
4.開采條件
礦井目前僅開采龍骨炭煤層,煤層平均傾角11°,平均厚度0.45m。
5.生產(chǎn)系統(tǒng)
(1)開拓系統(tǒng)
礦井采用斜井開拓,布置有三個(gè)井筒,其中主斜井井口標(biāo)高+309.60m,副斜井井口標(biāo)高+310.20m,回風(fēng)斜井井口標(biāo)高+326.29m。礦井劃分為±0m水平、-150m水平、-300m三個(gè)水平。目前±0m水平已回采完畢,所有生產(chǎn)作業(yè)地點(diǎn)均位于-150m水平。礦井布置有1個(gè)走向長壁后退式采煤工作面(2122采煤工作面),3個(gè)掘進(jìn)工作面(西翼探煤巷、-125m中部車場和2124下回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面),所布置采掘工作面與瀘縣應(yīng)急管理局核定一致。
(2)通風(fēng)系統(tǒng)及抽采系統(tǒng)
礦井采用中央并列式通風(fēng)方式,機(jī)械抽出式通風(fēng)方法,主斜井和副斜井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)斜井(專用回風(fēng)巷)回風(fēng)。風(fēng)井安裝有兩臺(tái)FBCDZ№18/2×132kW防爆軸流式主通風(fēng)機(jī),一臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用,礦井總進(jìn)風(fēng)量3174m3/min,總回風(fēng)量3259m3/min,負(fù)壓1675Pa。采煤工作面采用“Y”型全風(fēng)壓通風(fēng);掘進(jìn)工作面采用2臺(tái)(一用一備)FBD№5.0/2×5.5kW型局部通風(fēng)機(jī)配抗靜電、阻燃性能風(fēng)筒( Φ500mm)壓入式通風(fēng)。
2016年10月煤礦在地面抽采泵房內(nèi)安設(shè)了2臺(tái)2BE-303-0型水環(huán)真空泵(1臺(tái)運(yùn)行、1臺(tái)備用),功率75kW,供電電壓660V,并于2017年1月通過安全設(shè)施驗(yàn)收。煤礦采用高位裂隙鉆孔抽放采空區(qū)裂隙瓦斯。2019年3月在±0m西大巷安裝了2臺(tái)移動(dòng)抽放泵,型號(hào)2BE-303-0型水環(huán)真空泵,功率90kW,供電電壓660V,采用埋管抽放方式抽放采空區(qū)瓦斯。
(3)排水系統(tǒng)
礦井采用兩級(jí)機(jī)械排水,分別在±0m和-150m標(biāo)高設(shè)置有水泵房和水倉,經(jīng)-150m水平排至±0m水平后排至地面。其中±0m水平主、副水倉總?cè)莘e為780m3,安裝3臺(tái)MD85-67×6型多級(jí)離心泵、兩趟Φ125mm排水管;-150m水平主、副水倉總?cè)莘e為650m3,安裝3臺(tái)D46-50×7型多級(jí)離心泵、兩趟Φ108mm排水管。
(4)供電系統(tǒng)
礦井采用10kV雙回路供電,分別來自嚴(yán)灣變電站和狐貍坡變電站,10kV高壓入井,井下主要用電設(shè)備實(shí)現(xiàn)雙回路供電。
(5)運(yùn)輸系統(tǒng)
礦井主斜井采用“機(jī)軌合一”,在主斜井內(nèi)安設(shè)一套帶式輸送機(jī),鋪設(shè)一組22kg/m的軌道;采用串車提升作為輔助運(yùn)輸,運(yùn)送材料。
煤炭(矸石)運(yùn)輸:采、掘工作面煤炭(矸石)主要經(jīng)過刮板輸送機(jī)+帶式輸送機(jī)進(jìn)行運(yùn)輸。
材料運(yùn)輸:井下材料主要通過主斜井串車提升進(jìn)行運(yùn)輸。
6.礦井安全避險(xiǎn)“六大”系統(tǒng)建設(shè)情況
(1)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng):裝備KJ90X型安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),KJ90-F16(B)型分站16個(gè),安設(shè)各類傳感器120個(gè)(其中模擬量66個(gè),開關(guān)量54個(gè))。
(2)人員位置監(jiān)測系統(tǒng):裝備KJ251A型井下人員位置監(jiān)測系統(tǒng),井下設(shè)置KJ251-F8礦用隔爆本安型分站和KJF210B礦用本安型讀卡器,KGE116D型人員位置識(shí)別卡。
(3)通訊系統(tǒng):裝備KT455型應(yīng)急廣播系統(tǒng)和SOC8000型礦用程控交換礦用通訊系統(tǒng)。
(4)供水施救系統(tǒng):礦井生產(chǎn)生活、消防、防塵用水水源均取自地面+328m標(biāo)高修建的240m3和200m3高位水池,經(jīng)管網(wǎng)靜壓向地面和井下各用水點(diǎn)供水。
(5)壓風(fēng)自救系統(tǒng):地面建設(shè)了壓風(fēng)機(jī)房,安設(shè)兩臺(tái)EP-132A型螺桿式變頻空氣壓縮機(jī),經(jīng)供風(fēng)管路向井下各用風(fēng)點(diǎn)供風(fēng)。
(6)緊急避險(xiǎn)系統(tǒng):±0m水平按規(guī)定修建1個(gè)永久避險(xiǎn)硐室,能同時(shí)容納60人緊急避險(xiǎn)。
(三)事故區(qū)域概況
1.主斜井下部車場煤倉基本情況
主斜井下部車場煤倉下口位于主斜井下部車場落平點(diǎn)以上16m左側(cè)2.5m處,主斜井下部車場與±0m水平東西大巷直接相連,與副斜井下部車場距離20m,主斜井下部車場落平點(diǎn)處及煤倉下口處各布置有一個(gè)躲避硐室。
主斜井下部車場煤倉設(shè)計(jì)垂直高度25m,傾斜長度28.8m,其中上段23m,下段5.8m,坡度60°,煤倉斷面為4m×8m,容積900m3。該煤倉于2017年年底建成投入使用。因施工時(shí)測量誤差,其上段約18m,坡度為60°,下段10.8m,坡度為40°。為減少煤炭淤積,煤礦補(bǔ)充設(shè)計(jì)要求在下段鋪設(shè)了部分鑄石溜槽,但施工鑄石溜槽時(shí)未嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工,部分鑄石溜槽未安裝。煤倉下口逐步收縮至斷面為0.8m×0.8m的放煤口,放煤口使用厚度為8mm的鋼板焊接而成,長度為2.0m,在放煤口中上部設(shè)置0.4m×0.4m的觀察孔,觀察孔用插板關(guān)閉;放煤口下部為控制放煤量的給煤機(jī),靠給煤機(jī)的推送將煤推至主斜井皮帶運(yùn)輸機(jī)上運(yùn)出地面,給煤機(jī)長度2.5m。
煤倉下口處、躲避硐室以及±0m水平東西大巷均采用錨網(wǎng)噴支護(hù),錨桿間排距0.8×0.8m,錨桿規(guī)格16mm×1700mm,托板規(guī)格:100mm×100mm×8mm;網(wǎng)孔規(guī)格10cm×10cm;噴漿厚度10cm。
2017年礦井機(jī)械化改造,運(yùn)輸方式改造為“二水平皮帶下山及轉(zhuǎn)載巷內(nèi)安裝雙層皮帶實(shí)現(xiàn)采掘工作面煤、矸分運(yùn)”,在煤倉中部施工厚度0.5m的隔墻,將原有煤倉一分為二,改為煤倉、矸倉(煤倉靠轉(zhuǎn)載巷皮帶機(jī)頭端為矸倉,靠轉(zhuǎn)載巷皮帶機(jī)尾端為煤倉),煤倉容積減少至約300m3。
煤倉下口給煤機(jī)處利用主斜井全負(fù)壓通風(fēng)進(jìn)行擴(kuò)散通風(fēng),正常瓦斯?jié)舛燃s0.02%。主斜井煤倉下口設(shè)置有瓦斯檢查牌板、由當(dāng)班瓦斯檢查員進(jìn)行瓦斯檢查,礦井在煤倉下口上方約3m處安裝有高清視頻攝像頭,實(shí)時(shí)監(jiān)控煤倉下口放煤情況。煤倉下口處布置有給煤機(jī)動(dòng)力電纜,型號(hào)MY3×4+1×4mm2,皮帶運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾采用地錨+錨鏈方式固定。
主斜井下部車場煤倉建成投入使用后,前期使用正常,未發(fā)生煤炭淤積現(xiàn)象,后因采掘工作面加大防塵力度,煤炭水分增加,開始出現(xiàn)煤炭淤積現(xiàn)象,礦井在放假或計(jì)劃性停產(chǎn)時(shí)安排對煤倉進(jìn)行清理,清理頻率約1-2月1次。2019年10月7日因國慶放假,煤礦組織進(jìn)行過1次煤倉清理。國慶后煤倉又發(fā)生了淤積,10月18日,煤礦制訂了《主井煤、矸倉清理安全技術(shù)措施》,明確:由生產(chǎn)副礦長組織人員對主斜井下部車場煤倉進(jìn)行清理;要求安全副礦長或指派人員現(xiàn)場監(jiān)督保證措施的落實(shí);清理前應(yīng)檢查煤倉內(nèi)瓦斯、二氧化碳濃度,用直徑20mm的麻繩拴牢后,人員戴好保險(xiǎn)繩進(jìn)入煤倉,先檢查煤矸倉內(nèi)安全后自上而下清理,嚴(yán)禁從下向上部清理;每次由1人進(jìn)入煤倉作業(yè),其他人員在煤倉上口監(jiān)護(hù)作業(yè)。經(jīng)煤礦10月21日調(diào)度會(huì)決定,當(dāng)天夜班(2122采煤工作面停產(chǎn)檢修設(shè)備)由生產(chǎn)副礦長毛壽群組織人員對煤倉進(jìn)行清理。
2.現(xiàn)場勘查情況
事故地點(diǎn)位于主斜井下部車場落平點(diǎn)上方約16m處煤倉下口處,距主斜井皮帶1.6m,煤倉放煤口為鋼板焊接而成,觀察孔完好,但觀察孔下方鋼板有新焊接的痕跡,巷道及給煤機(jī)中有少量浮煤,現(xiàn)場未見血跡及其它異常情況;煤倉放煤口通過觀察孔可見被割斷的保險(xiǎn)帶,斷口整齊,為刀具割斷。煤倉上口工字鋼梁上固定有一架軟梯及一根保險(xiǎn)繩,均放置在煤倉內(nèi),煤倉上口使用9#工字鋼呈井字形排列,上口周邊的欄桿未見異常。
二、事故發(fā)生經(jīng)過、報(bào)告及搶險(xiǎn)救援等情況
(一)事故發(fā)生經(jīng)過
2019年10月21日22時(shí),生產(chǎn)副礦長毛壽群組織夜班作業(yè)人員召開了班前會(huì),強(qiáng)調(diào)了安全注意事項(xiàng)。當(dāng)班入井總?cè)藬?shù)58人,其中:礦級(jí)帶班領(lǐng)導(dǎo)1人(采掘副總曾興明)、跟班領(lǐng)導(dǎo)2人(煤倉跟班領(lǐng)導(dǎo)毛壽群,采煤跟班領(lǐng)導(dǎo)葉勇),主斜井下部車場清理煤倉4人,-125m中部車場掘進(jìn)工作面4人,2124運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面4人,2123回風(fēng)巷維修點(diǎn)11人,2122采煤工作面11人,運(yùn)輸隊(duì)9人,機(jī)電隊(duì)2人,瓦檢員6人(各作業(yè)點(diǎn)1人、巡檢1人),帶班隊(duì)長4人(采煤2人、掘進(jìn)1人、維修1人)。
根據(jù)工作安排,毛壽群當(dāng)班帶領(lǐng)鄧甫平、程基明、馬廷良、楊秀杰4人對主斜井下部車場煤倉內(nèi)淤積的煤炭進(jìn)行清理(因煤倉為傾斜式煤倉,采煤工作面生產(chǎn)的煤在煤倉中下部倉壁上淤積導(dǎo)致煤炭下滑不均勻,淤積煤炭厚度約0.5-1m),入井前組織鄧甫平等人學(xué)習(xí)了清理煤倉的安全技術(shù)措施,交待了相關(guān)注意事項(xiàng)。22時(shí)40分,毛壽群與鄧甫平等4人入井,23時(shí)左右毛壽群等5人抵達(dá)作業(yè)現(xiàn)場并同時(shí)進(jìn)入煤倉,鄧甫平4人從煤倉上口往下6m的位置開始清理(從上向下),毛壽群在一旁監(jiān)護(hù)(清理煤倉時(shí),作業(yè)人員均佩戴穿戴式保險(xiǎn)帶,保險(xiǎn)帶使用掛鉤與主繩相連(保險(xiǎn)繩主繩固定在上部工字鋼上,保險(xiǎn)繩上每隔2m有1個(gè)結(jié)),人員上下時(shí)移動(dòng)掛鉤與主繩上最近的結(jié)相連接);工作至22日7時(shí)左右,清理至距底部約5m處,為加快清理速度、不影響早班正常生產(chǎn),毛壽群就下到煤倉底部(給煤機(jī)進(jìn)料口上部位置)由下往上清理(因保險(xiǎn)繩拉緊后不方便雙臂活動(dòng),于是將保險(xiǎn)帶掛鉤掛于保險(xiǎn)繩下一個(gè)結(jié)上增大活動(dòng)范圍),7時(shí)35分,因淤積煤炭的下部被掏空,上方的煤炭沿煤倉壁快速下滑,將毛壽群沖倒并掩埋。
(二)應(yīng)急救援情況
事故發(fā)生后,鄧甫平、程基明等人見狀大聲呼叫沒有