萬利一礦42202面運輸機耦合器、電機、鏈輪連續(xù)損壞事故
萬利一礦42202面運輸機耦合器、電機、鏈輪連續(xù)損壞事故
一、事故時間:2011年2月7日至4月4日
二、事故地點: 42202工作面
三、事故經(jīng)過:
萬利一礦42202工作面配套萬利一礦42111工作面回撤的第3-3套張家口3×855kW三機,回撤工作面過煤量391萬噸,累計過煤量1136萬噸, 2011年1月18日項修后出廠。該工作面2011年2月4日安裝完畢后,綜采三機陸續(xù)出現(xiàn)L2型TTT耦合器漏水、電機及鏈輪損壞等故障,嚴(yán)重影響礦井正常生產(chǎn),具體情況如下:
1、2月5日工作面組織試生產(chǎn),刮板機三臺L2耦合器不同程度出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,分別在2月7日、3月27日、4月1日給予替換。共更換L2型耦合器3臺。
2、3月28日運輸機2臺電機輸出端漏油,其中一臺更換了維修中心檢修的撫順電機、一臺為礦里自備電機(為四公司整合前所購西北駿馬產(chǎn)),更換后都出現(xiàn)輸出端漏油現(xiàn)象,4月2日再次更換一臺撫順電機,4月5日給礦里發(fā)了1臺進口電機,計劃利用檢修時間更換。
3、4月2日刮板機機頭鏈輪因漏油更換,4月4日更換后的鏈輪再次出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,隨即進行更換,目前運行正常。
4、4月1日,機尾減速器油脂乳化,油脂化驗不合格,減速器聲音異常,4月3日發(fā)放PW減速器一臺,礦方備用。
四、原因分析:
1、因設(shè)備維修中心無能力對L2型耦合器進行檢修、檢測及維護保養(yǎng),只能安裝到刮板機驅(qū)動部上,進行空載測試,只能靠經(jīng)驗判斷,是造成萬一礦頻繁更換L2型耦合器的主要原因。
2、設(shè)備維修中心對電機、鏈輪、減速器檢修質(zhì)量不過關(guān),是造成萬一礦2次更換電機、鏈輪的主要原因。
3、經(jīng)分析及實際經(jīng)驗總結(jié),張家口鏈輪故障率高(廠家多次供貨新鏈輪未使用即出現(xiàn)漏油現(xiàn)象),是造成該鏈輪故障的又一原因。
4、萬一礦私自儲備電機大型部件,3月28日更換的機頭垂直電機為08年萬利公司儲備,密封已老化過期,是該電機漏油的主要原因。
5、設(shè)備管理中心項目管理員對維修中心質(zhì)量管控不嚴(yán),是造成該工作面設(shè)備陸續(xù)出現(xiàn)問題的一個原因。
6、設(shè)備管理中心大型部件管理員沒有實現(xiàn)完全帳卡物對應(yīng),是該工作面機頭電機第二次出現(xiàn)的故障一個原因。
五、預(yù)防措施:
1、針對L2型TTT耦合器維護保養(yǎng)及服務(wù)等內(nèi)容,3月18日設(shè)備管理中心組織德國福伊特驅(qū)動技術(shù)有限公司進行了交流,該公司提供維護明細及保養(yǎng)價格后,形成對L2型TTT耦合器進行定期保養(yǎng)維護書面報告,以減少各礦井L2型TTT耦合器的故障率。
2、設(shè)備維修中心需加強設(shè)備檢修質(zhì)量,不斷提高檢修人員的業(yè)務(wù)水平。
3、設(shè)備管理中心將通過與美國長壁公司技術(shù)交流,對張家口三機配套鏈輪進行開發(fā),逐步實現(xiàn)對張家口三機國產(chǎn)鏈輪進全部替換。
4、設(shè)備管理中心項目管理員需加強對維修中心質(zhì)量日常管控,杜絕該類事故再次發(fā)生。
5、設(shè)備管理中心大型部件管理員對公司設(shè)備大型部件再次進行盤點,做到帳卡物相符。
6、要求神東公司各礦提供儲備大型部件明細,對于替換的大型部件需經(jīng)過嚴(yán)格審批,杜絕私自儲備大型部件。