XX煤礦西一+495B3瓦斯抽放巷空壓機發(fā)火事故案例分析
? XX煤礦西一+495B3瓦斯抽放巷空壓機發(fā)火事故案例分析
一、事故經(jīng)過:
2011年1月23日早班16:00點左右,掘三隊帶班隊長劉德軍要求西一+495B3口皮帶輸送機司機黃泰華進入工作面協(xié)助施工錨桿。黃泰華將空壓機啟動后,就進入工作面進行支護作業(yè)。17:40分左右,錨桿施工作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)工作面風(fēng)壓無壓力,班長王木洪要求黃泰華到B3口查看空壓機,黃泰華走到距B3口20m位置時發(fā)現(xiàn)前方有煙霧并伴有刺鼻氣味,隨即跑到空壓機旁,發(fā)現(xiàn)空壓機出風(fēng)管(Ф32的高壓軟管)著火,出風(fēng)管已燃燒了一半,黃泰華就立即關(guān)掉空壓機,出風(fēng)管自然熄滅。
二、事故原因:
直接原因:
空壓機為活塞式,屬飛濺潤滑。空壓機油量過大,飛濺潤滑過程中,潤滑油進入風(fēng)包,造成積炭,未及時對放水閥進行放水(含小部分潤滑油,閃點為215度),小部分不合格潤滑油進入出風(fēng)管,成為可燃物。空壓機安全閥不能自動泄壓,造成壓力過大,溫度升高(正常溫度為150度左右),引燃進入出風(fēng)管的潤滑油,接著引燃出風(fēng)管。
間接原因:
掘三隊未對空壓機的巡檢和潤滑制定詳細(xì)的技術(shù)措施,且無記錄。未對修理工進行檢修工藝的培訓(xùn),導(dǎo)致修理工不知道空壓機的油位、油質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn);且巡查不到位,不知道空壓機安全閥不能自動泄壓。
三、吸取教訓(xùn)及防范措施:
1、空壓機必須定時巡檢,制定詳細(xì)的巡檢計劃,和巡檢措施,有巡檢記錄。
2、空壓機油位必須符合要求,有潤滑記錄。
3、空壓機安全閥(無檢驗合格證)不能正常工作。必須定期檢測,有檢測合格證,有檢測記錄。
4、必須對修理工進行專業(yè)培訓(xùn),了解設(shè)備維護的工藝,并組織考試。
5、經(jīng)常用放水閥對風(fēng)包進行放水(油),定期對風(fēng)包積碳進行清理,并做好記錄。
6、氣缸內(nèi)部潤滑必須使用壓縮機油,油脂必須符合國家規(guī)定。使用前必須試驗其閃點,閃點不得低于215度。