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鉆孔瓦斯噴出事故分析及其預(yù)防

某礦在施工回采巷道軌道順槽的過程中,發(fā)生一起比較嚴(yán)重的鉆孔間歇性瓦斯噴出事故(以下簡稱噴孔),并伴有大量的水、煤泥的噴出,噴出點(diǎn)附近瓦斯達(dá)到6%以上。這次噴孔事故,累計(jì)噴出瓦斯約1 000 m3,水及煤泥約200 m3,嚴(yán)重影響了安全生產(chǎn)。   1 地質(zhì)條件   該工作面設(shè)計(jì)為綜采工作面,所開采煤層為煤與瓦斯突出煤層,埋深640~670 m,煤層厚度3.7~4.0 m,為穩(wěn)定厚煤層,f=0.8~1.2,產(chǎn)狀200°∠12°~32°,瓦斯含量8 m3/t。煤層直接頂板為泥巖、含炭泥及0.8 m薄煤層組成的復(fù)合頂板,厚度4.4 m;老頂為灰白色厚層細(xì)砂巖,厚度5.4 m,富水性及導(dǎo)水性弱,水文地質(zhì)條件簡單;煤層底板為泥巖。   根據(jù)高分辨率三維地震勘探成果,該工作面地質(zhì)構(gòu)造比較簡單,設(shè)計(jì)工作面避開了2個逆斷層Fs1(落差H=0~10 m)和Fs2(落差H=0~5 m),F(xiàn)s1走向257°,傾角45°,與軌道順槽斜交,2斷層均未曾揭露過,根據(jù)井田構(gòu)造應(yīng)力狀態(tài)、斷層發(fā)育規(guī)律以及采掘揭露斷層情況,2斷層屬封閉性逆斷層,導(dǎo)水性和富水性較差。   2 巷道施工概況   軌道順槽設(shè)計(jì)長度950 m,沿煤層頂板施工,綜合機(jī)械化掘進(jìn),巷道支護(hù)主要采用錨索網(wǎng)支護(hù),巷道寬度4.0 m,巷中高度≥2.6 m(由于煤層傾角變化大,上下幫高度相差大),構(gòu)造復(fù)雜地點(diǎn)(斷層、頂板破碎帶等處)采用鋼性U型棚支護(hù),U型棚跨度高為3.3 m,寬度為4.7 m。   由于開采煤層為雙突煤層,巷道采用邊抽邊掘的方式掘進(jìn),每個小循環(huán)工作面迎頭施工卸壓鉆孔8個,孔深40 m,允許進(jìn)尺30 m;每進(jìn)尺60 m(2個小循環(huán))后,巷道兩幫施工順煤層鉆場,鉆場內(nèi)各施工順層鉆孔3個,孔深≥60 m(迎頭卸壓鉆孔仍為8個,孔深40 m不變)。   隨著巷道的施工,巷道距離Fs1斷層越來越近,礦壓顯現(xiàn)愈加明顯,煤層頂板比較破碎,強(qiáng)底低,穩(wěn)定性差,在距離設(shè)計(jì)切眼位置還有100 m時,巷道支護(hù)由原來的錨索網(wǎng)改為U型鋼棚支護(hù)。   3 噴孔過程   為了最大限度地回收煤炭資源,合理布置工作面,盡可能延長順槽長度,順槽施工到設(shè)計(jì)位置后,采用鉆探對Fs1斷層進(jìn)行控制和驗(yàn)證,施工卸壓鉆孔8個,孔深40 m,左鉆場(下幫鉆場)鉆孔參數(shù)不變,右鉆場(上幫鉆場)鉆孔與巷道夾角作適當(dāng)調(diào)整,鉆場最里面鉆孔與巷道夾角15°,孔深65 m,所有鉆孔施工均反映正常,巷道繼續(xù)向前施工了60 m(其間施工了1茬卸壓鉆孔,全部正常)后,專門施工2個探壓(斷層)孔,2孔與巷道夾角均為30°,抑角分別為6°(A孔)和10°(B孔),A孔16.4 m見巖,終孔21 m;B孔20.8 m見巖,終孔22.9 m。兩孔施工中鉆孔內(nèi)排出的煤渣比較潮濕(鉆進(jìn)中使用壓風(fēng)排渣,該順槽施工鉆孔時排出的煤渣始終比較潮濕),孔內(nèi)無明顯異?,F(xiàn)象。隨后巷道仍繼續(xù)向前施工,當(dāng)進(jìn)尺14 m,即2004年10月29日夜班20:00,B孔先開始涌水,水呈稀泥漿狀,緊接著出現(xiàn)噴孔,大量瓦斯氣體攜帶著煤屑(塊)、水泥漿以及少量巖石碎塊從孔內(nèi)噴射而出,最遠(yuǎn)達(dá)10多米,并且發(fā)出巨大的響聲,導(dǎo)致工作面迎頭及整個千米巷道回風(fēng)流CH4濃度超限。由于間歇性噴孔,巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛炔环€(wěn)定,且時常超限,夜班人員全部撤出停止生產(chǎn)。30日早班人員到達(dá)現(xiàn)場后,發(fā)現(xiàn)迎頭20 m全部被煤泥水淤積,最大水深達(dá)1.2 m,B孔仍有少量清水往外流出(水量<0.5 m3/h),現(xiàn)場清理完后,繼續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。31日下午17:00,該孔再次出現(xiàn)大規(guī)模噴孔,至20:00,共發(fā)生7次,噴出物超過第一階段。11月1日早班在清理現(xiàn)場過程中發(fā)生最后1次輕微噴孔。噴孔結(jié)束后,孔內(nèi)水流(<0.5 m3/h)清澈,水溫29℃,經(jīng)檢測水質(zhì)為HCO3-CL-K+Na型,為煤系砂巖水。為保證安全生產(chǎn),后期在停頭位置又施工若干探放水(瓦斯)鉆孔,均未發(fā)生噴孔現(xiàn)象,只放出極少量的水。   4 噴孔原因分析   根據(jù)三維地震勘探成果,F(xiàn)s1為逆斷層,從井下打鉆資料分析,該斷層實(shí)際平面位置略向南移。隨著巷道的施工,巷道距離Fs1越來越近,巷道圍巖壓力也越來越大,現(xiàn)場表現(xiàn)為頂板嚴(yán)重下沉,底板鼓起,U型鋼棚變形內(nèi)收,巷道斷面越來越小,并時常發(fā)出頂板斷裂的巨大響聲。這表明巷道開掘后,圍巖應(yīng)力的重新分布,由于巷道距離斷層較近,且位于斷層面的下方,頂板的下沉及底鼓,導(dǎo)致斷層下盤巖層沿?cái)鄬用姘l(fā)生滑移,斷層活化,原始封閉性斷層逐步演變?yōu)閺埿詳鄬印鄬用?側(cè)巖石裂隙和含水層中封存的離壓水、瓦斯以及煤層中的瓦斯(上盤煤層以及13-2、14、15煤瓦斯等),開始沿?cái)鄬用妫◣В┻\(yùn)移聚集,穿過斷層面的鉆孔為其提供了良好卸壓通道,當(dāng)鉆孔周圍的巖體強(qiáng)度承受不了水和瓦斯的壓力時,便沿鉆孔噴出。在噴孔的過程中,水和瓦斯攜帶的固體(煤巖塊)以及跨孔,容易造成鉆孔暫時性堵塞,從而出現(xiàn)間歇性噴孔。   因此,巷道的變形、應(yīng)力的重新分布、巖層的位置移導(dǎo)致斷層的活化是噴孔發(fā)生的主要原因。因?yàn)閿鄬拥幕罨且粋€漸變的過程,巷道開掘后,隨著頂板下沉逐漸出現(xiàn)滴淋水現(xiàn)象,表明了頂板的位移以及地下水的運(yùn)動,所以出現(xiàn)滯后噴孔。   5 預(yù)防措施   在斷層情況比較清楚可靠的情況下,最好的預(yù)防措施是按有關(guān)規(guī)程規(guī)定留設(shè)足夠斷層煤柱,不要去桶“馬蜂窩”。如果必須要對斷層進(jìn)行鉆探驗(yàn)證和控制,應(yīng)首先進(jìn)行引排或抽放,鉆孔施工完畢后應(yīng)及時進(jìn)行封孔(是否全孔封閉可根據(jù)斷層煤柱的多少而定);打鉆施工措施中,尤其是安全防護(hù)措施必須認(rèn)真編制和落實(shí),當(dāng)在鉆進(jìn)過程中出現(xiàn)噴孔時,千萬不得取出鉆桿,并嚴(yán)禁轉(zhuǎn)動鉆桿。   當(dāng)巷道要穿過此類斷層時,應(yīng)實(shí)施打鉆引排或抽放措施,在確認(rèn)無噴孔危險(xiǎn)或噴孔危險(xiǎn)消除后,方可施工巷道,并制定巷道過斷層安全措施。