萬(wàn)利一礦31302工作面運(yùn)輸機(jī)斷鏈?zhǔn)鹿?/h1>
萬(wàn)利一礦31302工作面運(yùn)輸機(jī)斷鏈事故
一、事故時(shí)間:2011年12月17日
二、事故地點(diǎn):31302工作面
三、事故經(jīng)過(guò):
萬(wàn)利一礦31302工作面配套JOY3×1000變頻三機(jī),運(yùn)輸機(jī)鏈條為48×152;2011年12月17日,21:30四點(diǎn)班采煤機(jī)割煤至55架時(shí),機(jī)頭崗位工聽(tīng)到機(jī)頭處異響,且運(yùn)輸機(jī)鏈有抖動(dòng)現(xiàn)象,隨即閉鎖三機(jī),通知跟班隊(duì)長(zhǎng),安排人員檢查,并匯報(bào)調(diào)度及值班室。22:10發(fā)現(xiàn)有一變形轉(zhuǎn)載機(jī)刮板,且轉(zhuǎn)載機(jī)鏈在機(jī)尾鏈輪處跳槽,22:40處理完畢開(kāi)機(jī),運(yùn)輸機(jī)仍不能運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)在機(jī)頭運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)交接處底部運(yùn)輸機(jī)斷雙鏈,且底部有變形刮板,18日早9:10處理完畢,試運(yùn)行正常,由于主運(yùn)檢修,12:10分開(kāi)機(jī)生產(chǎn),共計(jì)影響14小時(shí)40分。
四、原因分析:
1、該工作面配套使用鏈條為直搬和補(bǔ)連塔補(bǔ)充的舊鏈條,自身磨損嚴(yán)重,安裝時(shí)已向管理中心申請(qǐng)更換,(后附文件)由于公司無(wú)48×152鏈條,只能調(diào)劑萬(wàn)利一礦31302工作面舊鏈條,運(yùn)輸機(jī)鏈配套時(shí)磨損嚴(yán)重是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。(后附安裝前鏈條圖片)
2、萬(wàn)利一礦31302工作面面臨末采,此工作面鏈條過(guò)煤量已200多萬(wàn)噸,加重了運(yùn)輸機(jī)鏈的磨損程度,是事故的另一主要原因。(后附現(xiàn)在鏈條圖片)
3、工作面整體來(lái)壓,片幫嚴(yán)重,溜子煤量增加,工作面地質(zhì)特殊,煤壁中間有一層500mm-700mm厚的夾矸,也增加了工作面負(fù)荷沖擊,是事故的另一原因。
五、預(yù)防措施:
1、嚴(yán)格執(zhí)行綜采隊(duì)生產(chǎn)保障制度,控制采煤機(jī)割煤速度和運(yùn)輸機(jī)煤量,做到均衡生產(chǎn);
2、加強(qiáng)機(jī)電管理,減小運(yùn)輸機(jī)鏈條、連接環(huán)檢修周期,逐步更換磨損嚴(yán)重鏈條;
3、嚴(yán)禁機(jī)頭、機(jī)尾司機(jī)脫崗,做到手不離閉鎖;
4、制定過(guò)構(gòu)造時(shí)專(zhuān)門(mén)機(jī)電措施,減少矸石對(duì)設(shè)備沖擊。
萬(wàn)利一礦31302工作面運(yùn)輸機(jī)斷鏈事故
一、事故時(shí)間:2011年12月17日
二、事故地點(diǎn):31302工作面
三、事故經(jīng)過(guò):
萬(wàn)利一礦31302工作面配套JOY3×1000變頻三機(jī),運(yùn)輸機(jī)鏈條為48×152;2011年12月17日,21:30四點(diǎn)班采煤機(jī)割煤至55架時(shí),機(jī)頭崗位工聽(tīng)到機(jī)頭處異響,且運(yùn)輸機(jī)鏈有抖動(dòng)現(xiàn)象,隨即閉鎖三機(jī),通知跟班隊(duì)長(zhǎng),安排人員檢查,并匯報(bào)調(diào)度及值班室。22:10發(fā)現(xiàn)有一變形轉(zhuǎn)載機(jī)刮板,且轉(zhuǎn)載機(jī)鏈在機(jī)尾鏈輪處跳槽,22:40處理完畢開(kāi)機(jī),運(yùn)輸機(jī)仍不能運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)在機(jī)頭運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)交接處底部運(yùn)輸機(jī)斷雙鏈,且底部有變形刮板,18日早9:10處理完畢,試運(yùn)行正常,由于主運(yùn)檢修,12:10分開(kāi)機(jī)生產(chǎn),共計(jì)影響14小時(shí)40分。
四、原因分析:
1、該工作面配套使用鏈條為直搬和補(bǔ)連塔補(bǔ)充的舊鏈條,自身磨損嚴(yán)重,安裝時(shí)已向管理中心申請(qǐng)更換,(后附文件)由于公司無(wú)48×152鏈條,只能調(diào)劑萬(wàn)利一礦31302工作面舊鏈條,運(yùn)輸機(jī)鏈配套時(shí)磨損嚴(yán)重是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。(后附安裝前鏈條圖片)
2、萬(wàn)利一礦31302工作面面臨末采,此工作面鏈條過(guò)煤量已200多萬(wàn)噸,加重了運(yùn)輸機(jī)鏈的磨損程度,是事故的另一主要原因。(后附現(xiàn)在鏈條圖片)
3、工作面整體來(lái)壓,片幫嚴(yán)重,溜子煤量增加,工作面地質(zhì)特殊,煤壁中間有一層500mm-700mm厚的夾矸,也增加了工作面負(fù)荷沖擊,是事故的另一原因。
五、預(yù)防措施:
1、嚴(yán)格執(zhí)行綜采隊(duì)生產(chǎn)保障制度,控制采煤機(jī)割煤速度和運(yùn)輸機(jī)煤量,做到均衡生產(chǎn);
2、加強(qiáng)機(jī)電管理,減小運(yùn)輸機(jī)鏈條、連接環(huán)檢修周期,逐步更換磨損嚴(yán)重鏈條;
3、嚴(yán)禁機(jī)頭、機(jī)尾司機(jī)脫崗,做到手不離閉鎖;
4、制定過(guò)構(gòu)造時(shí)專(zhuān)門(mén)機(jī)電措施,減少矸石對(duì)設(shè)備沖擊。