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豐城曲江煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司“9.30”重大煤與瓦斯突出事故調(diào)查報告

豐城曲江煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司“9.30”重大煤與瓦斯突出事故調(diào)查報告

2013年9月30日5時43分,豐城曲江煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱曲江公司)西二采區(qū)603東順槽煤巷掘進(jìn)工作面發(fā)生一起煤與瓦斯突出事故,造成11人死亡,1人重傷,2人輕傷,事故突出煤量405t,涌出瓦斯量36480m3,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)854.5萬元。

事故發(fā)生后,江西省委省政府高度重視,省委書記強(qiáng)衛(wèi)、省長鹿心社分別作出重要批示,國家煤礦安監(jiān)局副局長宋元明、副省長李貽煌趕赴現(xiàn)場指導(dǎo)事故搶險救援工作。

依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)省政府批準(zhǔn),10月2日江西煤礦安全監(jiān)察局會同省監(jiān)察廳、省公安廳、省總工會、省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、省國資委、省煤炭行業(yè)辦及有關(guān)部門人員組成“9?30”重大煤與瓦斯突出事故調(diào)查組(以下簡稱調(diào)查組)。同時,聘請了有關(guān)專家組成專家組,邀請省人民檢察院派員參加了事故調(diào)查工作。

事故調(diào)查組按照“四不放過”和“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、依法依規(guī)、實事求是、注重實效”的原則,通過深入井下勘查事故現(xiàn)場,調(diào)查詢問有關(guān)當(dāng)事人、查閱有關(guān)資料和監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)記錄,綜合分析事故搶險救援報告、遇難人員尸檢報告和專家組的事故直接原因分析報告等,查清了事故發(fā)生的經(jīng)過和原因,認(rèn)定了事故性質(zhì),提出了對有關(guān)責(zé)任人員、責(zé)任單位的處理建議和防范措施?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

一、礦井基本情況

1.礦井基本情況

曲江公司位于江西省宜春市豐城市曲江鎮(zhèn)境內(nèi),礦井建設(shè)項目1997年動工,2003年4月投入生產(chǎn)?,F(xiàn)有在冊總?cè)藬?shù)3650人,其中下井人員2297人。

江西省煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱江西煤業(yè))為江西省煤炭集團(tuán)公司的控股子公司。江西煤業(yè)與江西省煤炭集團(tuán)公司實行職能部門及職能設(shè)置“一體化”管理方式,即“兩塊牌子、一套人馬”, 江西煤業(yè)設(shè)立了江西煤業(yè)豐城分公司(以下簡稱豐城分公司),豐城礦務(wù)局與豐城分公司為兩個機(jī)構(gòu),但管理層和管理部門為一套人馬。曲江公司隸屬于江西煤業(yè),歸豐城礦務(wù)局管轄。礦井六證齊全有效(采礦許可證:C3600002011011120103996, 煤炭生產(chǎn)許可證:

203622020026,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照:360981110001188,安全生產(chǎn)許可證:(贛)MK安許證字[2012]165,總經(jīng)理黃文忠,礦長安全資格證:13136010000218,礦長資格證:20130520045。

礦井設(shè)計年生產(chǎn)能力為90萬t/a,2006年核定生產(chǎn)能力81萬t/a,服務(wù)年限為54.8年。采用三班制作業(yè):早班為6時~14時、中班為14時~22時、晚班為22時~次日6時。

礦井采用立井單水平分區(qū)式上下山開拓,開采B4單一煤層。井田東西走向長9km,南北寬5.5km,面積50 km2,地面主立井標(biāo)高35.7m,開采水平標(biāo)高-850 m。走向長壁后退式采煤法,開采煤層傾角11o~13o,北南傾向,煤層平均厚度2.8m,屬主焦煤。2012年鑒定礦井相對瓦斯涌出量32.29 m3/t;礦井絕對瓦斯涌出量58.85 m3/min,屬于煤與瓦斯突出礦井,2013年測定礦區(qū)瓦斯壓力為6~9.2 MPa,西二采區(qū)瓦斯壓力為9MPa。煤塵具有爆炸性,煤的自燃傾向性等級為自燃。

礦井采用中央邊界混合式通風(fēng),主立井、副立井進(jìn)風(fēng),立風(fēng)井和東立風(fēng)井出風(fēng),立風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)為兩臺BDK-8-№32型對旋式風(fēng)機(jī),一用一備,風(fēng)機(jī)額定功率為2×630KW;東立風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)為兩臺礦井FBCDZ-8-26C型對旋式風(fēng)機(jī),一用一備,風(fēng)機(jī)額定功率為2×355KW。礦井總進(jìn)風(fēng)量為10500m3/min,其中主立井進(jìn)風(fēng)為3150m3/min,副立井進(jìn)風(fēng)為7350m3/min,立風(fēng)井回風(fēng)量8700m3/min,東立風(fēng)井回風(fēng)量2100m3/min。各采掘工作面均為分區(qū)獨立的通風(fēng)系統(tǒng)。

礦井地面永久瓦斯抽放泵站有SKA-353抽放泵二臺,2BEC-42抽放泵二臺,抽采能力累計為388 M3/min。井下移動抽放泵站四個,2BEA-253抽放泵一臺,2BE1-353五臺,抽采能力累計為342 M3/min。礦井抽采總裝機(jī)容量:1215KW,抽采能力:730M3/min,其中西二采區(qū)抽采能力為60 M3/min。礦井安裝了KJ65N-F監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。監(jiān)控主機(jī)安裝在礦調(diào)度室,實行三班24小時值守。井下采掘工作面安裝了78臺甲烷傳感器和其他傳感器。安裝了KJ69J人員定位系統(tǒng),地面機(jī)房有人員三班24小時值守。井下各采區(qū)根據(jù)巷道布置情況設(shè)置有數(shù)量不等的監(jiān)測分站。

礦井共有5個采區(qū),分別為東一下山、西一下山、東二采區(qū)、東三采區(qū)、西二采區(qū)。西二采區(qū)有掘進(jìn)工作面3個,其中603東順槽煤巷掘進(jìn)工作面、603東底抽巷巖巷掘進(jìn)工作面、603高冒巷巖巷掘進(jìn)工作面。

9月30日礦井事故當(dāng)班共有532人下井,其中西二采區(qū)29人,事故工作面603東順槽16人、603東底抽巷巖巷掘進(jìn)工作面13人、603高冒巷巖巷掘進(jìn)工作面未安排人員作業(yè)。事故當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)為安全副總經(jīng)理熊南輝,晚班在215綜采工作面跟班,未到603東順槽,事發(fā)時已升井;603東順槽工區(qū)跟班領(lǐng)導(dǎo)為掘進(jìn)一隊副隊長夏建華。

2.事故地點概況

事故巷道為603東順槽,位于西二采區(qū),計劃作603工作面的運輸巷,水平標(biāo)高-830m。巷道由東向西在煤層中掘進(jìn)。設(shè)計長度937m,設(shè)計斷面為梯形,上寬4.0m,下寬4.4m,高2.6m,凈斷面積10.92 m2,主要采用錨梁網(wǎng)錨索支護(hù)作為永久支護(hù)。603東順槽2013年7月12日揭煤,7月29日完成揭煤工作后由掘進(jìn)一隊開始施工。9月16日中班開始在回風(fēng)巷道口自東向西繼續(xù)施工東順槽,事故發(fā)生時603東順槽煤巷已施工148.3 m,其中從603東順槽回風(fēng)措巷口至迎頭73.6 m。

《603東順槽掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程》規(guī)定為手鎬落煤,全液壓側(cè)卸式裝煤機(jī)(ZMCY-60R)裝煤,刮板運輸機(jī)(SGB-420/40)運煤,氣動錨桿鉆機(jī)(MQT-120/2.3J)施工錨桿及錨索。對旋軸流局部通風(fēng)機(jī)(FBDY№6.3/2×30)壓入式通風(fēng),采用雙風(fēng)機(jī)雙電源,φ800毫米風(fēng)筒,供風(fēng)風(fēng)量331m3/min。

采用底板穿層鉆孔預(yù)抽的區(qū)域防突措施,在距603東順槽煤層底板正下方8~10 m,施工了603東底抽巷。底抽巷于2013年4月12日開工,截止9月30日累計施工約380.6m。底抽巷內(nèi)每隔4 m布置1個鉆場,每個鉆場施工穿層鉆孔9個,孔徑φ75㎜,鉆孔抽采半徑2m,按《豐城礦務(wù)局礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評判細(xì)則(試行)》規(guī)定預(yù)抽時間大于90天,施工后接管抽放煤層瓦斯。鉆孔設(shè)計控制603東順槽巷道全長,左右巷幫輪廓線外沿層面各15 m煤體條帶范圍,每個鉆孔必須穿過煤層見頂0.5m。事故發(fā)生前,共施工71個鉆場,1~35號鉆場鉆孔已拆除,36號鉆場有2個鉆孔在抽,37~71號鉆場的鉆孔全部接入了抽采系統(tǒng)進(jìn)行抽放。

603東順槽8月12日進(jìn)行了穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯第一循環(huán)預(yù)抽效果評判,對順槽90 m評判。至評判時,累計預(yù)抽時間37~87天,殘余瓦斯含量5.5 m3/t,小于8 m3/t,評判合格,允許進(jìn)尺30m。回風(fēng)措巷施工完畢后,由于603東順槽工作面已經(jīng)超出8月12日第一循環(huán)預(yù)抽效果評判允許進(jìn)尺控制范圍,于9月10日中班開始至9月15日中班止在603東順槽工作面的回風(fēng)巷口位置向西施工了23個孔徑φ75㎜的本煤層順層預(yù)抽鉆孔,鉆孔控制巷道前方60m,左右巷幫輪廓線外沿層面各15 m煤體條帶范圍,實際預(yù)抽時間為2~7天,經(jīng)9月17日抽采達(dá)標(biāo)評判合格,從603東順槽回風(fēng)口起,允許進(jìn)40 m。至9月24日晚班止已經(jīng)掘進(jìn)41.1m,至27日已經(jīng)掘進(jìn)57.2m,超出允許進(jìn)尺17.2 m。9月27日,礦井對603東順槽穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯進(jìn)行了第二循環(huán)預(yù)抽效果評判,對順槽90 m評判。至評判時,累計預(yù)抽時間21~75天,殘余瓦斯含量5.3m3/t,小于8 m3/t,礦井認(rèn)為評判合格,允許進(jìn)尺20m。

為強(qiáng)化防突效果,603東順槽還繼續(xù)執(zhí)行工作面“超前淺孔排放”、鉆屑法措施效果檢驗等局部“四位一體”局部防突措施。按“兩掘一排”的作業(yè)方式,并規(guī)定留有5m以上超前排放鉆孔投影超前距。每天早班施工超前排放孔27個,分上中下三排,每排9個,設(shè)計孔深11~12 m,孔徑φ75㎜。防突措施的效果檢驗孔3個,布置在軟分層中,左中右各1 個,孔深10 m,孔徑φ75㎜。采用鉆屑瓦斯解吸指標(biāo)K1、Smax進(jìn)行防突措施的效果檢驗?!?03東順槽掘進(jìn)專項防突設(shè)計》規(guī)定,K1指標(biāo)臨界值為0.5,鉆屑量Smax臨界值為18 kg/m。603東順槽9月29日早班效果檢驗結(jié)果為K1=0.29、S=10.6 kg/m,批準(zhǔn)允許進(jìn)尺4.2m,實際中班進(jìn)尺3.5m,晚班到事故發(fā)生前已經(jīng)進(jìn)尺1.4m,累計進(jìn)尺4.9m,已超出當(dāng)天效果檢驗允許進(jìn)尺控制范圍0.7m。經(jīng)調(diào)查詢問,603東順槽經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象,施工瓦斯排放鉆孔過程中時有噴孔現(xiàn)象,并有擅自將瓦斯傳感器移動至靠近風(fēng)筒口位置的現(xiàn)象。事故后經(jīng)專家測算,事故突出噸煤瓦斯涌出量高達(dá)90.07m3/t,突出前突出點附近煤層瓦斯含量約9m3/t,大于8m3/t。

事故現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn),迎頭圍巖發(fā)育有小構(gòu)造。突出點位于巷道迎頭退后1.5m右上幫,突出孔洞孔口寬約4.5m,高約3.5m,深約8m,呈口大底小的喇叭狀,孔洞軸線方向316o,底部煤坡度36 o左右;堆積的煤炭以粉煤為主,夾雜有少量小塊狀煤,煤炭堆積角較小,約17°;堆積煤與巷道頂板之間有斷面為0.5m2的氣流通道,存在風(fēng)筒被拋出煤炭埋壓現(xiàn)象;事故發(fā)生后工作面進(jìn)回風(fēng)之間安裝有兩組正反防突風(fēng)門沒有被破壞,巷道沒有倒支架現(xiàn)象,突出點前后約11 m的上幫錨桿被破壞;距迎頭8.3米處有一裝載機(jī),距迎頭13.3 m和風(fēng)門以內(nèi)4 m各有一組靠下幫安裝,每組有8個壓風(fēng)自救袋的壓風(fēng)自救裝置。

二、事故發(fā)生及搶險救援經(jīng)過

1.事故發(fā)生經(jīng)過

9月29日晚21時,掘進(jìn)一隊值班副隊長李才云主持召開晚班進(jìn)班會,工區(qū)支部書記黃勝根,跟班副隊長夏建華和陳建平、5名班長和14名工人共23人參加了進(jìn)班會。布置陳建平在602皮帶機(jī)頭跟班,班長余茂凰帶領(lǐng)5名工人到602皮帶機(jī)頭抄底;夏建華在603東順槽跟班,班長張小灰?guī)ьI(lǐng)其余12名工人到603東順槽掘進(jìn)(計劃掘進(jìn)3排,每排0.7 m)和加裝5節(jié)刮板運輸機(jī)中部槽。

22時左右,夏建華和張小灰?guī)ьI(lǐng)工人運輸中部槽和刮板鏈等設(shè)備來到603東順槽,此時中班人員還在工作面掘進(jìn)作業(yè),張小灰便帶領(lǐng)工人加裝中部槽。30日凌晨2時左右,加裝完5節(jié)刮板運輸機(jī)中部槽,開始使用風(fēng)鎬和手鎬掘進(jìn),掘進(jìn)1.4m后,2名工人開刮板運輸機(jī)并運送材料,班長郭水平開裝煤機(jī),班長張小灰?guī)ьI(lǐng)1名工人施工頂部錨桿,班長梁光文施工錨索,其余人員施工幫錨。5時22分,瓦斯檢查員王世燕在603東順槽下部車場向通風(fēng)調(diào)度電話匯報瓦斯檢查情況和填寫瓦斯檢查手冊、準(zhǔn)備做出班匯報的安全檢查員劉斌剛走到第二部刮板運輸機(jī)機(jī)頭處、此時夏建華看到工作面第2排支護(hù)工作接近完成,便離開迎頭準(zhǔn)備向調(diào)度室匯報,剛走到第一部刮板運輸機(jī)機(jī)頭處。三人都同時聽到了類似機(jī)槍的“突突突”的響聲,夏建華跑到風(fēng)門處,正好兩道正向風(fēng)門被氣浪沖開,夏建華乘機(jī)跑過了風(fēng)門,逃到了新鮮風(fēng)流中。聽到異常響聲的瓦斯檢查員王世燕趕緊向603東順槽走,在風(fēng)機(jī)附近看到從里面涌出大量煤塵,檢查了一下瓦斯?jié)舛?0%以上。過了一會,夏建華、劉斌等人往603東順槽返回,在第二道風(fēng)門處,發(fā)現(xiàn)風(fēng)門內(nèi)側(cè)有一只腳,推開風(fēng)門,看到有2名遇難礦工,從風(fēng)門開啟處用燈向內(nèi)照看,在風(fēng)門向里3m左右處還有2名遇難礦工,于是將4名遇難人員搬運到兩道風(fēng)門中間。

2.事故報告和搶險救援經(jīng)過

2013年9月30日早上5時43分,地面瓦斯監(jiān)控員羅桃英發(fā)現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)顯示603東順槽瓦斯瞬間上升到85.4%,立即向礦調(diào)度室進(jìn)行了匯報,礦調(diào)度室向西二變電所電工鄒斌核實有關(guān)情況后報告礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo):603東順槽可能發(fā)生了煤與瓦斯突出,隨后向礦務(wù)局調(diào)度室進(jìn)行了報告。曲江公司按規(guī)定分別向有關(guān)部門報告了事故。江西煤礦安全監(jiān)察局接到事故報告后按規(guī)定分別向省政府和國家煤礦安全監(jiān)察局進(jìn)行了報告。

事故發(fā)生后,礦井成立了現(xiàn)場救災(zāi)指揮部,經(jīng)過核對人數(shù),603東順槽當(dāng)班總?cè)藬?shù)為16人,已有5人安全脫險,11人下落不明。

5時54分,江西救護(hù)總隊豐城大隊接到豐城礦務(wù)局調(diào)度室事故召請電話后,出動2個小隊于6時18分趕到事故礦井進(jìn)行救援。救護(hù)隊迅速成立井下救援基地,并進(jìn)入災(zāi)區(qū)搜救人員。6時45分,在603東順槽兩道風(fēng)門之間找到4名遇難人員。救災(zāi)指揮部根據(jù)救護(hù)隊偵查情況判斷失蹤的7名作業(yè)人員可能被突出的煤掩埋,于是下達(dá)新的救援指令:礦方和救護(hù)隊密切配合,排放瓦斯,全力清煤救人。

從10月1日6時45分找到失蹤的第1名遇難人員后,至當(dāng)日14時12分,找到了失蹤的最后一名遇難人員。歷時32小時30分鐘,11名遇難人員全部找到。10月2日3時40分,最后1名遇難者遺體升井,救援工作結(jié)束。

事故發(fā)生后,省煤炭集團(tuán)公司、豐城礦務(wù)局、曲江公司全力做好事故善后處理工作,10月3日依照有關(guān)規(guī)定與遇難礦工家屬全部簽署了賠償協(xié)議并落實到位,3名受傷礦工得到了有效救治。

三、事故原因及性質(zhì)

(一)直接原因

603東順槽因抽采不達(dá)標(biāo),超出允許控制范圍掘進(jìn),違章作業(yè)造成的煤與瓦斯突出事故。

(二)間接原因

1.曲江公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實,未嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度,是事故發(fā)生的主要原因。

(1)重生產(chǎn)、輕安全。曲江公司沒有正確處理好安全與生產(chǎn)、效益的關(guān)系,在抽、掘、采不平衡,采掘接替緊張的情況下,注重生產(chǎn)進(jìn)度和效益,未執(zhí)行相關(guān)安全


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