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某電廠驗收管理缺位,設備損壞跳機

2010年07月26日,某電廠2號機組檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油冷油器六通閥上端蓋螺栓全部脫落,潤滑油大量噴出。09點37分58秒 ,潤滑油壓低保護動作汽輪機跳閘,大聯(lián)鎖保護動作,發(fā)電機跳閘。

【事故經(jīng)過】2010年07月26日09點37分,2號機組負荷177MW,主汽壓力12.19MPa,主汽溫度532℃,主油箱油位-39mm。主機潤滑油壓突降至0.03 Mpa ,主機交、直流潤滑油泵同時聯(lián)啟,潤滑油壓升至0.093MPa。檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油冷油器六通閥上端蓋螺栓全部脫落,潤滑油大量噴出。09點37分58秒,潤滑油壓低保護動作汽輪機跳閘,大聯(lián)鎖保護動作,發(fā)電機跳閘。09點39分,汽輪機轉(zhuǎn)速降至2470rpm,各瓦振、瓦溫表計均顯示最大值。09點41分,汽輪機轉(zhuǎn)速降至0rpm。盤車無法投入。09點43分,空氫側(cè)直流密封油泵聯(lián)動,油氫壓差下降到28KPa, 氫壓0.30MPa。09點44分,發(fā)電機氫壓開始下降。09點49分發(fā)電機壓降至0.08MPa,就地發(fā)現(xiàn)發(fā)電機漏氫著火。立即向發(fā)電機內(nèi)充CO2,排氫置換,于10點整將著火撲滅。

10點03分,公司組織對整個事故現(xiàn)場進行保護,并對現(xiàn)場做好防火措施。同時,立即對零米積油進行清理。13點20分,將現(xiàn)場積油全部清理完畢。13點30分,立即成立事故調(diào)查處理領導小組,并召開事故調(diào)查組第一次會議。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),事故造成汽輪發(fā)電機軸瓦磨損、轉(zhuǎn)子彎曲,汽輪機軸封及通流部分碰磨嚴重。

【事故原因】

1. 潤滑油冷油器六通閥是哈爾濱汽輪機廠配套設備,存在嚴重的質(zhì)量問題,上端蓋緊固螺栓在運行中突然全部脫開,大量潤滑油漏泄,是造成此次事故的直接原因。

    經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)六通閥存在的主要質(zhì)量問題有:

    1) 切換閥上法蘭蓋緊固螺栓咬合深度不符合設計標準。

    2) 螺紋有效旋合長度不夠。

    3) 上端蓋緊固螺栓未按圖紙要求安裝彈簧墊圈。

2. 潤滑油冷油器六通閥到貨后沒有嚴格按照技術資料組織檢查驗收,是造成此次事故的間接原因。

3. 潤滑油冷油器六通閥未按《電力建設施工及驗收技術規(guī)范》規(guī)定,在基建安裝期間解體檢查,是造成此次事故的間接原因。

4. 設備點檢和運行巡檢及維護檢查不到位,未能及時發(fā)現(xiàn)設備存在的隱患,是造成此次事故的間接原因。

5. 運行人員未及時手動打閘停機,是造成此次事故的間接原因。

【防范措施】

      為深刻吸取事故教訓,杜絕類似事故再次發(fā)生,調(diào)兵山發(fā)電公司根據(jù)事故暴露的問題,深刻剖析。從思想認識、制度建設、管理機制上對照檢查,查找漏洞,制定整改措施:

1. 針對設備質(zhì)量問題采取的措施:

1) 將1號機六通閥上下端蓋進行了臨時加固,近期準備更換,現(xiàn)已制定應急預案,并每天進行重點檢查和監(jiān)視。2號機六通閥已更換完畢。同時對全廠油系統(tǒng)的螺栓、法蘭進行全面檢查處理。

2) 對潤滑油聯(lián)動保護邏輯進行了修改,當潤滑油壓低至0.068MPa聯(lián)啟直流油泵同時聯(lián)跳汽輪機。

    3) 對2號機汽輪機真空破壞系統(tǒng)進行了增容改造,使汽輪機真空到零時間和惰走時間相匹配,符合規(guī)范要求。

    4) 對SOE點進行梳理和實際傳動,對時鐘分配器損壞卡件進行了更換,使SOE模塊與服務器時間一致  。

    5) 對潤滑油保護開關的取樣表管進行了改造。

2. 針對汽輪機、發(fā)電機轉(zhuǎn)子返廠修復后個別部位硬度超標和發(fā)電機轉(zhuǎn)子車削后負荷受限,按專家論證會要求,重點采取了以下措施:

    1) 加強振動診斷分析,成立分析小組,制定振動分析管理規(guī)定,定期進行振動趨勢分析,發(fā)現(xiàn)異常及時研究處理。

    2) 停機時對轉(zhuǎn)子硬度超標點復查。目前在停機時已進行了復檢,沒有發(fā)現(xiàn)異常變化。

    3) 為防止兩相短路造成發(fā)電機轉(zhuǎn)子損傷,采取了如下措施:

1 定期記錄發(fā)電機內(nèi)冷水及氫氣系統(tǒng)各參數(shù),保證各參數(shù)符合運行規(guī)程要求;

    2 及時監(jiān)測和分析處理內(nèi)冷水溫度或定子線棒溫度單點超溫的原因;

    3 嚴密監(jiān)視發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈溫度,防止轉(zhuǎn)子絕緣損壞,造成轉(zhuǎn)子兩點接地。

4) 取消OPC邏輯,當轉(zhuǎn)速達3090rpm時直接跳機。

5) 由于發(fā)電機轉(zhuǎn)子只能承受一次額定負荷下的發(fā)電機兩相短路沖擊,準備訂購一根發(fā)電機轉(zhuǎn)子。

     3. 針對事故中暴露出來的安全生產(chǎn)管理問題,進行深刻反思和梳理,認真進行整改和完善,重點做好如下工作:

1) 進一步完善設備點檢定修工作。目前點檢人員已定崗定責,點檢系統(tǒng)和點檢設備已配置齊全,績效管理已經(jīng)建立,對點檢標準正在修改完善,點檢工作逐步走上正軌。

2) 加強生產(chǎn)技術管理。

    1 對運行規(guī)程、系統(tǒng)圖重新進行修編和審定。

    2 對標準票進行補充,重新審核,按照“三講一落實?”工作要求,補充完善危險點分析及控制措施,保證齊全、正確和實用;

    3 對熱工、繼保定值和邏輯重新進行一次徹底梳理;

    4 對設備圖紙、技術說明書等資料進行收集整理、歸類存檔。

3) 加強“兩票三制”管理,組織現(xiàn)場作業(yè)專項檢查,對無票作業(yè)、違章作業(yè)從嚴從重處理。細化設備巡回檢查標準,規(guī)范設備定期輪換工作。

4) 積極推進“兩庫兩制”工作機制,認真開展隱患排查治理,梳理影響設備安全、經(jīng)濟性問題,統(tǒng)籌安排好明年檢修和技改工作。

    5) 加強設備應急管理,針對設備特點,補充完善現(xiàn)場應急處置預案,定期開展應急演練。

    6) 針對人員現(xiàn)狀、管理現(xiàn)狀,本著缺什么補什么的原則,采用送出去、請進來的方式,制定人員培訓計劃,盡快提高各級安全生產(chǎn)管理人員的水平。

4. 改變工作作風,加強各部門團結協(xié)作,積極、主動做好安全生產(chǎn)工作。

5. 認真落實各級人員安全生產(chǎn)責任制,增強全員安全意識。切實把“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針落到實處。

 

 

事故狀態(tài)各參數(shù)曲線圖片

 

損壞的軸瓦(4瓦)圖片

 

6瓦(順時針轉(zhuǎn)動45度)圖片

 

發(fā)電機風扇葉與導風環(huán)碰磨處圖片

 

螺絲底扣圖片

 

螺絲(明顯偏短,造成旋入有效深度只有2-3扣)圖片