又一起0傷亡事故!企業(yè)注安師等4人被立案偵察!因工藝變更后未重新安評!
2021年7月22日10時26分許,茂名高新工業(yè)園西南片區(qū)廣東中準新材料科技有限公司(以下簡稱“中準公司”)甲類A車間R1202反應釜發(fā)生爆炸火災事故,未造成人員傷亡,但導致事發(fā)反應釜解體,爆車間及車間內(nèi)反應設備、管道和建筑物框架嚴重損毀,直接經(jīng)濟損失1174074.58元。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),中準公司首次試生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)時,冒險采用未經(jīng)審查同意的工藝流程,擅自改變投料順序,降低反應溫度,嚴重超量使用催化劑(硫酸)進行試生產(chǎn),造成反應失控,物料從反應釜人孔高速噴出,形成的霧狀易燃氣體在空氣中達到爆炸極限,遇到霧狀物料相互高速磨擦撞擊產(chǎn)生靜電放電的電火花,引起燃燒爆炸,隨即反應釜爆炸解體、生產(chǎn)車間發(fā)生多次燃爆,造成車間建筑物及車間內(nèi)設備、管道、設施嚴重損毀。
現(xiàn)將有關情況報告如下:
◆一、事故基本情況◆
(一)事故發(fā)生單位基本情況
廣東中準新材料科技有限公司(以下簡稱“中準公司”)成立于2009年3月20日,位于茂名高新區(qū)西南片區(qū)河南一區(qū)B-2,法定代表人是林有成,公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股),營業(yè)期限為長期,注冊資本1000萬元,其經(jīng)營范圍:批發(fā)、零售:十二烷,己烷、己烯、丙醛、三正丁胺、N,N-二甲基甲酰胺、煤炭;生產(chǎn)、銷售:化學品添加劑、催化劑、引發(fā)劑、水處理劑、溶劑油、蠟油、燃料油、烷烴、聚丙烯、聚乙烯、氧化鈦、氧氯化鈦、氫氧化鈦;防腐保溫材料;租賃服務;貨物及技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
(二)事故項目相關情況
該事故項目年產(chǎn)3000噸引發(fā)劑及8000噸助劑,位于茂名高新區(qū)西南片區(qū)河南一區(qū)B-02,占地面積33368.25㎡,項目主要建筑物有綜合樓、甲類車間、甲類倉庫、丙類倉庫、公用工程房、消防水池、污水池、事故應急池等。建筑按功能進行了分區(qū),主要為辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、輔助區(qū)。其中辦公區(qū)位于西南部,靠近廠區(qū)大門(南門),布置了綜合樓;生產(chǎn)區(qū)主要位于中部及東北角,布置了甲類車間、甲類倉庫、丙類倉庫;輔助區(qū)設置在中西部及東北角,中西部設置了變配電房、發(fā)電房,東北角設置了工具房、制冷間、消防泵房(已停用)、消防水池、污水池、事故應急池。
(三)甲類A車間基本情況
甲類A車間占地面積1134㎡,地上1層,建筑高度11m,屬單層廠房,混凝土排架柱鋼屋蓋結構,建筑物耐火等級二級,火險危險性為甲類,使用性質(zhì)為外操員工室、配料間、甲類車間等。配電室、外操員工室、配料間與甲類車間之間建有實體防爆墻分隔。該車間安裝有12個反應釜、4個洗滌釜,3個包裝調(diào)配釜,1個接收釜,1個蒸餾釜,共21個釜。
在搪瓷反應釜R1201、R1202、R1203、R1204上方共有8個叔丁醇高位槽。
(四)R1202反應釜的情況
R1202反應釜為搪瓷反應釜,規(guī)格為2000L,總高2332mm,殼體內(nèi)徑1300mm,容積2.60m3,凈重1928kg,釜體的設計壓力為0.4Mpa、設計溫度為-19~200℃,夾套設計壓力為0.6Mpa、設計溫度為-19~200℃,制造時間為2016年12月,適用工藝條件:硫酸濃度為15%,氫氧化鈉濃度為12%,溫度為-20~100℃。正常生產(chǎn)過程釜內(nèi)壓力≤0.02MPa,屬于常壓操作,夾套內(nèi)介質(zhì)為冷凍水。查2020年5月廣東特種設備研究院茂名檢測院R1202搪瓷反應釜搪玻璃層檢驗報告(報告編號:BRD-K020000043),檢驗結論為:R1202搪瓷反應釜搪玻璃層符合要求。2020年6月,中準公司吸取2019年9月10日因搪瓷攪拌軸搪瓷脫落,裸露的碳鋼材料與硫酸反應生成鐵離子,使雙氧水迅速分解造成爆炸的“9.10”事故教訓,進行316L不銹鋼材質(zhì)在反應物料中穩(wěn)定性測試后,將搪瓷攪拌軸更換為316L不銹鋼材質(zhì)外襯耐酸耐堿耐高溫的聚四氟乙烯攪拌軸。7月22日,企業(yè)使用R1202反應釜試生產(chǎn)DTBP,開始生產(chǎn)前對該反應釜進行認真的檢查并簽名確認。
(五)事故項目行政許可情況
2019年9月10日,中準公司在試生產(chǎn)過程中發(fā)生爆炸事故后,茂名市應急管理局于2019年9月11日下發(fā)《關于重新申請危險化學品建設項目試生產(chǎn)(使用)方案備案的通知》撤銷中準公司試生產(chǎn)備案(茂?;椖總渥帧?018〕11號)。2019年9月10日至2020年12月22日一直處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。
2020年12月3日,茂名市應急管理局審查通過中準公司《安全設施設計專篇》(茂?;椖堪苍O審字〔2020〕22號)。
2020年12月22日,茂名市應急管理局對該項目試生產(chǎn)再次進行備案((茂)危化項目備字〔2020〕12號),試生產(chǎn)(使用)期限為2020年12月22日至2021年1月21日。
茂名市應急管理局于2020年12月28日組織專家對中準公司進行檢查,發(fā)現(xiàn)中準公司存在多項隱患問題,于2020年12月31日撤銷中準公司試生產(chǎn)備案。2021年3月4日,中準公司整改后取得茂名市應急管理局出具的危險化學品建設項目試生產(chǎn)(使用)方案備案告知書((茂)?;椖總渥帧?021〕1號),試生產(chǎn)期限為2021年3月4日至2021年5月30日。
2021年5月10日,中準公司申請延期試生產(chǎn),并于5月20日取得茂名市應急管理局出具的《關于同意廣東中準新材料科技有限公司年產(chǎn)3000噸引發(fā)劑及8000噸助劑項目試生產(chǎn)延期申請的函》,試生產(chǎn)延期時間為2021年5月31日至2021年11月30日。
截至事故發(fā)生時,中準公司未取得應急管理部門核發(fā)的危險化學品安全生產(chǎn)許可證。
(六)事故項目有關生產(chǎn)工藝
1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位經(jīng)審查的二烷基過氧化物生產(chǎn)工藝。
經(jīng)茂名市應急管理局審查通過的《廣東中準新材料科技有限公司年產(chǎn)3000噸引發(fā)劑及8000噸助劑項目安全設施設計專篇》明確的二烷基過氧化物生產(chǎn)工藝:通過稱重計量模塊在高位槽內(nèi)抽入定量的過氧化氫、在反應釜內(nèi)抽入醇(叔丁醇);然后開啟DCS自動順控,打開攪拌、反應釜夾套的冷卻水進、出閥,通入冷卻水,控溫在15-35℃,加料速度在15-45Kg/分;加入酸,加完酸后,控溫在15-35℃,加料速度在15-30Kg/分;把高位槽中的過氧化氫加入反應釜,加完過氧化氫后關閉冷卻水的進、出閥,讓反應熱升溫反應,控溫在40-60℃反應1-6小時(反應溫度高反應時間短,反應溫度低反應時間長),如反應一小時后,溫度達不到45℃,需要加入50℃-65℃的熱水加熱。取樣分析合格后結束反應。得到粗品,粗品分離得到部分的烷基過氧化氫和二烷基過氧化物。(注:二叔丁基過氧化氫(DTBP)是二烷基過氧化物的一種)。
以上生產(chǎn)工藝已于2021年3月4日報茂名市應急管理局試生產(chǎn)備案。
2. 事發(fā)當天生產(chǎn)經(jīng)營單位實際采用的生產(chǎn)工藝。
經(jīng)調(diào)查,2021年7月21日中準公司制定的DTBP生產(chǎn)方案為:生產(chǎn)預期目標為生產(chǎn)98.5%-99.5%的DTBP(收率90.7%),計劃用R1202生產(chǎn)一釜,配方:叔丁醇600Kg;80%硫酸:396Kg;雙氧水:280Kg。生產(chǎn)工藝控制與生產(chǎn)TBHP相同。先在反應釜內(nèi)加入雙氧水,再控溫在35℃以下加入硫酸,加完硫酸后從高位槽中控溫在40℃以下加入叔丁醇,加完叔丁醇后控溫在36-40℃反應6小時,從反應3小時后,每一小時取一次樣分析,如取出的樣品洗滌后含量達到98.5%以上,降溫結束反應。
2021年7月22日中準公司DTBP生產(chǎn)單記錄(對照中控室DCS數(shù)據(jù))為:先在反應釜內(nèi)加入50%雙氧水(計劃用量280 Kg,實際加入279.85 Kg),然后于9時15分許加入80%硫酸(計劃用量396Kg, 實際加入395.6Kg),再于9時56分許加入99%叔丁醇(計劃用量600Kg, 抽入高位槽99%叔丁醇的重量為601.71 Kg,10時26分事發(fā)時有192 Kg加入反應釜內(nèi))。
綜上,事發(fā)當天,中準公司實際采用的生產(chǎn)工藝為:先在反應釜加入過氧化氫(雙氧水),再加酸(硫酸),再加入醇(叔丁醇),最后在反應釜內(nèi)反應生成DTBP〔二叔丁基過氧化氫)。
由此可見,事發(fā)當天,中準公司實際采用的生產(chǎn)工藝路線已發(fā)生重大變化。
依據(jù)《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理法》(原國家安全監(jiān)管總局令 第45號)第十四條“已經(jīng)通過安全條件審查的建設項目有下列情形之一的,建設單位應當重新進行安全評價,并申請審查:(三)主要技術、工藝路線、產(chǎn)品方案或者裝置規(guī)模發(fā)生重大變化的”之規(guī)定,中準公司應當在其生產(chǎn)工藝路線已發(fā)生重大變化前重新進行安全評價并申請審查,但直至事故發(fā)生時,中準公司未曾依法重新進行安全評價并申請審查。
(七)事故有關人員的基本情況
1.林某成,男,58歲,2009年到中準公司任職,是該公司的法定代表人/實際控制人,未持有安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證。
2.林某官,男,46歲,2009年到中準公司任職,2020年11月28日開始任中準公司廠長兼總工程師,全面負責安全生產(chǎn)管理和技術領導工作,以及公司的技術、后勤管理、化驗室管理、銷售、采購等,持有危險化學品生產(chǎn)的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證(崗位類型為安全管理人員,初領日期為2020年6月29日,有效期限為2020年6月29日至2023年6月28日),未持有特種作業(yè)操作證。
3.朱某,女,47歲,2020年11月28日開始任中準公司總經(jīng)理,持有危險化學品生產(chǎn)的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證(崗位類型為主要負責人,初領日期為2020年6月29日,有效期限為2020年6月29日至2023年6月28日),和特種作業(yè)操作證(操作項目是過氧化工藝作業(yè),初領日期2020年1月9日,有效期限為2020年1月9日至2026年1月8日)。
5.葉某淋,男,22歲,事發(fā)當天為甲類A車間外操工,2020年11月28日開始甲類車間生產(chǎn)班長兼操作工(屬于過氧化反應崗位),負責車間班組安全生產(chǎn)管理,抽料、巡查、落料等。持有特種作業(yè)操作證(操作項目是過氧化工藝作業(yè),初領日期2020年12月22日,有效期限為2020年12月22日至2026年12月21日),和特種設備安全管理和作業(yè)人員證(有效期自2020年1月至2024年9月)。
6.鄒某健,男,25歲,事發(fā)當天為甲類A車間中控室操作員,2018年5月到中準公司工作,是甲類A車間的中控操作工(屬于過氧化反應崗位),持有特種作業(yè)操作證(操作項目是過氧化工藝作業(yè),初領日期2020年1月9日,有效期限為2020年1月9日至2026年1月8日),和危險化學品生產(chǎn)的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證(崗位類型為安全生產(chǎn)管理人員,初領日期為2020年6月29日,有效期限為2020年6月29日至2023年6月28日)。
7.鐘某志,男,25歲,事發(fā)當天為甲類A車間中控室操作員,2019年6月到中準公司工作,2021年開始擔任甲類A車間的中控操作工(屬于過氧化反應崗位),持有特種作業(yè)操作證(操作項目是過氧化工藝作業(yè),初領日期2020年1月9日,有效期限為2020年1月9日至2026年1月8日),和危險化學品生產(chǎn)的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證(崗位類型為安全生產(chǎn)管理人員,初領日期為2020年6月29日,有效期限為2020年6月29日至2023年6月28日)。
8.陳某安,事發(fā)當天在甲類A車間檢查確認設備,2020年11月28日開始擔任車間設備班長,負責生產(chǎn)車間設備設施管理工作,持有特種作業(yè)操作證(操作項目是化工自動化控制儀表工作,初領日期2020年12月22日,有效期限為2020年12月22日至2026年12月21日)。
9.戴某桓,事發(fā)當天為甲類A車間外操工,2020年7月入職中準公司,一直是外操工,持有特種作業(yè)操作證(操作項目是過氧化工藝作業(yè),初領日期2021年5月21日,有效期限為2021年5月21日至2027年5月20日)。
10.陳某寶,男,23歲,事發(fā)當天為甲類A車間外操工,2021年4月入職中準公司,是甲類車間操作工(外操),未持有特種作業(yè)操作證就上崗作業(yè)。
11.許某文,男,26歲,事發(fā)當天為甲類A車間外操工,2021年3月到中準公司工作,是甲類車間操作工(外操),未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓并取得相應資格就上崗作業(yè)。
(八)相關部門履職情況
1.高新區(qū)應急管理局
2020年5月28日,高新區(qū)應急管理局對停產(chǎn)狀態(tài)的中準公司進行專項檢查督導,并下發(fā)責令限期整改指令書。
2020年7月17日,高新區(qū)應急管理局到中準公司檢查企業(yè)安全落實情況(茂名市應急管理局派員參加)。
2020年10月10日,高新區(qū)應急管理局到中準公司檢查企業(yè)安全落實情況。
2021年2月2日,高新區(qū)應急管理局組織專家對省專家組檢查就中準公司檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場核查。
2021年4月25日,高新區(qū)應急管理局對中準公司下發(fā)責令限期整改指令書,要求中準公司對國務院安委辦專家組檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。
2021年6月25日,高新區(qū)應急管理局組織專家到中準公司對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患問題對國務院安委辦專家組檢查發(fā)現(xiàn)的問題復查(茂名市應急管理局派員參加)。
2021年7月2日,高新區(qū)管委會會同茂名市應急管理局組織專家對國務院安委辦專家指導服務組反饋的9項安全生產(chǎn)重大事故隱患和突出問題以及省紀委監(jiān)委檢查發(fā)現(xiàn)的1項隱患問題進行現(xiàn)場核查,經(jīng)專家核查上述10項隱患問題已整改完畢。
2021年7月13日,高新區(qū)應急管局組織專家到中準公司進行安全生產(chǎn)檢查工作,督促企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作,提高安全管理水平。
綜上,高新區(qū)應急管理局已經(jīng)依法履行了監(jiān)管執(zhí)法職責。
2. 茂名市應急管理局
2020年3月30日,茂名市應急管理局對中準公司危險化學品經(jīng)營許可情況檢查。
2020年11月18日,茂名市應急管理局對中準公司進行安全生產(chǎn)檢查。
2020年12月28日,茂名市應急管理局組織市專家組到中準公司進行安全專項整治,風險評估發(fā)現(xiàn)中準公司安全生產(chǎn)風險等級為橙色(高新區(qū)應急管理局參加檢查并下達整改指令),并于12月31日撤銷其試生產(chǎn)備案。
2021年1月14日,茂名市應急管理局組織省專家組對中準公司進行指導檢查(高新區(qū)應急管理局參加檢查)。
2021年1月20日,茂名市應急管理局向高新區(qū)應急管理局、中準公司下發(fā)《關于對省專家組檢查指導廣東中準新材料科技有限公司發(fā)現(xiàn)隱患問題整改工作督辦的通知》(茂應急函〔2021〕9號)。
2021年2月25日,茂名市應急管理局組織專家對中準安全隱患整改情況進行復查,專家組認為中準公司具備試生產(chǎn)安全條件并出具意見(高新區(qū)應急管理局參加檢查)。
2021年3月10日,茂名市應急管理局向高新區(qū)應急管理局、中準公司下達了《關于對廣東中準新材料科技有限公司省、市專家指導發(fā)現(xiàn)隱患問題未完成整改事項有關隱患問題整改等工作跟蹤督辦及試生產(chǎn)安全要求的督辦函》(茂應急函〔2021〕35號)進行跟蹤督辦,對存在問題及試生產(chǎn)安全要求進行跟蹤督辦。
2021年4月20日,國務院安委辦專家指導服務組對中準公司進行為期一天的指導服務(茂名市應急管理局、高新區(qū)應急管局參加了指導服務工作)。
2021年5月8日,茂名市應急管理局根據(jù)國務院安委辦專家指導服務組反饋的9項安全生產(chǎn)重大事故隱患和突出問題,向高新區(qū)應急管理局、中準公司下發(fā)《安全生產(chǎn)重大事故隱患和突出問題督辦通知書》(茂應急函〔2021〕60號)。
2021年6月22日,省紀委監(jiān)委暗訪組到中準公司對國務院安委辦專家指導服務組指出的9項重大事故隱患和突出問題整改情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)已完成整改8項,還有1項未整改完成,并發(fā)現(xiàn)1項倉庫未采取溜車措施的隱患問題(茂名市應急管理局、高新區(qū)應急管局參加檢查)。
綜上,茂名市應急管理局已經(jīng)依法履行了監(jiān)管執(zhí)法職責。
◆二、事故發(fā)生經(jīng)過及救援情況◆
(一)事故發(fā)生前情況
經(jīng)調(diào)查,根據(jù)中準公司在試生產(chǎn)期間2021年3月13日至7月16日的生產(chǎn)記錄,用R1201、R1202、R1203、R1204反應釜生產(chǎn)叔丁基過氧化氫(TBHP)共69批,四個反應釜的生產(chǎn)工藝、配方及投料量完全相同,生產(chǎn)叔丁基過氧化氫(TBHP)產(chǎn)量差別不大,生產(chǎn)保持相對穩(wěn)定,未生產(chǎn)過二叔丁基過氧化氫(DTBP)。2021年7月21日,林某官編制二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)方案,林某成、朱某、林某官、鄭某等4人召開會議,研究二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)方案,并形成會議紀要;同日,林某官在會議紀要的編制處簽名,鄭寧在會議紀要的審核處簽名,朱某在會議紀要的審批處簽名,并定于7月22日進行生產(chǎn)。
(二)事故發(fā)生經(jīng)過
2021年7月22日,企業(yè)員工8時上班,召開早會。
甲類車間操作工許某文8時23分21秒打開R1202反應釜人孔塑料蓋對反應釜進行檢查,未發(fā)現(xiàn)釜內(nèi)壁有裂紋,未發(fā)現(xiàn)攪拌軸異常,反應釜壁有結冰(屬正?,F(xiàn)象),檢查完畢后許某文填寫檢查記錄表,設備班長陳某安確認,外操班長葉某淋復核無誤后交給企業(yè)總經(jīng)理朱環(huán)。
8時25分32秒許某文用企業(yè)自制的純凈水沖洗R1202反應釜內(nèi)壁及攪拌軸(使用塑料軟管),將釜壁的結冰用水融化清除。
8時40分09秒許經(jīng)甲類車間生產(chǎn)班長兼外操工葉某淋確認清潔完畢后,8時40分33秒許蓋上人孔蓋。8時47分39秒許某文離開車間。
8時40分許,甲類車間生產(chǎn)班長兼外操工葉某淋到車間三層平臺進行抽料前高位槽檢查工作。
8時42分21秒至8時44分51秒,外操工戴某桓、陳某寶將287.91Kg濃度為50%的雙氧水抽入R1202反應釜中,隨后將比生產(chǎn)單(280Kg)多抽的雙氧水通過釜底放料閥排出重新倒入雙氧水桶, DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示:R1202反應釜中實際加入的50%的雙氧水為279.85 Kg(比生產(chǎn)單少加了0.15 Kg);
8時49分至8時54分48秒,將濃度為99%的叔丁醇601.71 Kg(比生產(chǎn)單多加了1.71Kg)抽到位于R1202反應釜上方的高位槽(WT-V1202A),甲類車間生產(chǎn)班長兼外操工葉某淋在車間現(xiàn)場監(jiān)督抽料作業(yè)。加完料后所有外操工離開了甲類車間。
9時15分許,操作工鐘某志在中控室調(diào)節(jié)開啟加硫酸閥,按照生產(chǎn)單從硫酸管道將395.6Kg(比生產(chǎn)單少加了0.4 Kg)濃度為80%的硫酸加入R1202反應釜中(15.6℃),9時56分加完硫酸(15.7℃)。
10時01分34秒許,鐘金志打開DCS系統(tǒng)叔丁醇氣動調(diào)節(jié)閥,從高位槽往R1202反應釜(15.7℃)中加叔丁醇,調(diào)節(jié)閥開度為44.2%。10時06分至09分為0%(全關)。10時10分至10時17分為44%。10時15分許鐘金志上衛(wèi)生間離開中控室,交給當天企業(yè)當班領導(廠長兼總工程師)林某官來操作DCS系統(tǒng),DCS系統(tǒng)繼續(xù)往R1202反應釜(20.6℃)中加叔丁醇,林某官在DCS系統(tǒng)手動往R1202反應釜夾套加冷卻水(目的是要降低反應釜內(nèi)物料溫度)。10時18分至到爆炸前,將叔丁醇調(diào)節(jié)閥開度加大到54%,加快了叔丁醇投料速度。
DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,10時26分54秒許,R1202反應釜內(nèi)物料溫度瞬間(1秒鐘內(nèi))從35.9℃升至100℃以上(釜內(nèi)熱電偶測量上限值為100℃)。
車間現(xiàn)場視頻監(jiān)控畫面(視頻監(jiān)控時間比DCS系統(tǒng)時間慢46秒)顯示,10時26分開始有氣狀物料從R1202反應釜人孔蓋噴出,10時26分05秒噴出的高壓氣體掀開人孔蓋。從反應釜直徑600毫米的人孔高速噴出柱狀白色霧狀物料,在10時26分13秒許R1202反應釜外發(fā)生燃爆,隨即R1202反應釜爆炸解體,10時26分15秒許現(xiàn)場形成一片火海,相繼引爆儲存叔丁醇的2個高位槽(各槽余200Kg叔丁醇)、當天需要包裝的2400KgDTBP、中間產(chǎn)品等,一共發(fā)生多次爆炸,整個車間全部過火。
林某官從對講機里聽到車間著火后,馬上從2樓中控室跑到1樓叫同事撤離、清點人數(shù),然后叫中控室的人打開噴淋,再到現(xiàn)場開消防水??偨?jīng)理朱某立即用對講機呼叫所有工人馬上往公司南門撤離,組織人員在事故現(xiàn)場打開噴淋設施,用消防水和滅火器進行滅火。
(三)應急救援情況
2021年7月22日1O時26分許,廣東中準新材料科技有限公司甲類車間 A 內(nèi)的生產(chǎn)裝置1202反應釜在生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)過程中發(fā)生爆炸火災事故。10時29分40秒,市消防救援支隊119指揮中心接到群眾報警后,立即一次性調(diào)集出動支隊全勤指揮部及高新石化園區(qū)站、特勤站、水東站、袂花站、高地站、茂石化企業(yè)專職隊6個消防隊(站)共23輛消防車,88名指戰(zhàn)員火速趕赴現(xiàn)場進行處置。
茂名市、高新區(qū)立即啟動應急預案,成立現(xiàn)場應急救援指揮部,市委常委、宣傳部部長、高新區(qū)黨工委書記李多民,市委常委、市政府常務副市長楊安隊,市政府副秘書長李恒和,市應急管理局局長倪壁盛,高新區(qū)黨工委副書記、區(qū)管委會主任李確等領導第一時間趕赴現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)處置事故。市生態(tài)環(huán)境局、市市場監(jiān)管局及高新區(qū)相關部門負責同志先后趕赴現(xiàn)場參與應急救援工作。
11時10分許,現(xiàn)場明火被全部撲滅。
(四)應急處置評估
茂名市、高新區(qū)兩級黨委、政府及時啟動應急響應,迅速組織應急管理、消防救援、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、公安交警等部門開展事故應急處置工作,現(xiàn)場救援處置措施得當,信息發(fā)布及時,善后工作有序,在事故現(xiàn)場應急處置過程中沒有發(fā)生次生事故,應急處置評估等級為良好。
◆三、事故傷亡情況及直接經(jīng)濟損失◆
1. 事故未造成人員傷亡。
2.事故造成甲類A車間發(fā)生多次爆炸,爆炸沖擊波造成車間窗戶玻璃及屋頂損毀嚴重,車間內(nèi)設備、管道、設施嚴重損毀。經(jīng)評估認定,事故造成直接經(jīng)濟損失1174074.58元。
◆四、事故原因和性質(zhì)◆
(一)直接原因
中準公司首次試生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)時,冒險采用未經(jīng)審查同意的工藝流程,擅自改變投料順序,降低反應溫度,嚴重超量使用催化劑(硫酸)進行試生產(chǎn),造成反應失控,物料從反應釜人孔高速噴出,形成的霧狀易燃氣體在空氣中達到爆炸極限,遇到霧狀物料相互高速磨擦撞擊產(chǎn)生靜電放電的電火花,引起燃燒爆炸,隨即反應釜爆炸解體、生產(chǎn)車間發(fā)生多次燃爆,造成車間建筑物及車間內(nèi)設備、管道、設施嚴重損毀。
原因分析
1. 中準公司擅自改變投料順序,從而改變了工藝。經(jīng)調(diào)查,中準公司在《廣東中準新材料科技有限公司年產(chǎn)3000噸引發(fā)劑及8000噸助劑項目安全設施設計專篇》(以下簡稱《設計專篇》)(2020年11月12日)、《廣東中準新材料科技有限公司年產(chǎn)3000噸引發(fā)劑及8000噸助劑項目安全設施竣工驗收安全評價報告(送審稿)》(2021.7.9)(以下簡稱《安評報告》)和《廣東中準新材料科技有限公司引發(fā)劑操作規(guī)程》(2021.5.30)(以下簡稱《操作規(guī)程》)等文件中,均明確生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)時投料順序為:先在反應釜中加入叔丁醇,然后加入硫酸,最后加入過氧化氫生成二叔丁基過氧化氫(DTBP)。但事故發(fā)生當天,中準公司DTBP實際生產(chǎn)投料順序(與生產(chǎn)TBHP的投料順序相同)為:先在反應釜中加入過氧化氫,然后加入硫酸,最后加入叔丁醇。
對于上述投料順序的改變,未按照《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》(原國家安全監(jiān)管總局令 第45號)第十四條“已經(jīng)通過安全條件審查的建設項目有下列情形之一的,建設單位應當重新進行安全評價,并申請審查:(三)主要技術、工藝路線、產(chǎn)品方案或者裝置規(guī)模發(fā)生重大變化的”有關規(guī)定,報經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(應急管理部門)審查批準。
2. 中準公司投放的催化劑(硫酸)嚴重超量。經(jīng)調(diào)查,中準公司于2021年3月中旬開始試生產(chǎn)叔丁基過氧化氫(TBHP)至7月21日,均采用硫酸做催化劑的生產(chǎn)工藝,配方中催化劑硫酸與過氧化氫摩爾比為0.169。事故發(fā)生當天,中準公司在生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)時,按照生產(chǎn)叔丁基過氧化氫(TBHP)的投料順序,硫酸做催化劑,配方中硫酸與過氧化氫摩爾比為0.785,嚴重超量,催化劑催化作用劇增,造成反應失控。
3.中準公司對反應溫度的設置不符合規(guī)定。經(jīng)調(diào)查,按照中準公司《設計專篇》、《安評報告》、《操作規(guī)程》等文件的規(guī)定: 叔丁醇的投料溫度為 15~35℃,生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)的反應溫度為40~60℃。事故發(fā)生當天,中準公司生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)中,溫度控制在40℃以下加入叔丁醇,加完叔丁醇后控溫在36~40℃反應6小時。把反應溫度設置為36~40℃(應為40~60℃),叔丁醇的投料溫度40℃以下,低于反應溫度,導致加入的叔丁醇不能及時反應,在反應釜累積,在嚴重超量的硫酸強大的催化作用下,加劇反應釜內(nèi)的物料反應,引發(fā)爆炸。
(二)間接原因
1.中準公司生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)前,未按規(guī)定進行反應風險評估。2021年5月南京泰華安全科技有限公司出具的叔丁基過氧化氫(TBHP)生產(chǎn)反應熱安全風險評估報告,不包含二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)反應熱安全風險評估;且違背對茂名市應急管理局出具的書面承諾“不生產(chǎn)未進行反應風險評估的產(chǎn)品”,擅自以生產(chǎn)叔丁基過氧化氫(TBHP)的設備、工藝生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)。
2.中準公司生產(chǎn)DTBP的工藝變更后,未按國家有關規(guī)定重新進行安全評價。2021年7月22日,中準公司生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)的實際工藝為:先在反應釜內(nèi)加入雙氧水,然后于9時15分許加入硫酸,再于9時56分許加入叔丁醇,與已經(jīng)茂名市應急管理局審查通過的《廣東中準新材料科技有限公司年產(chǎn)3000噸引發(fā)劑及8000噸助劑項目安全設計專篇》加料工藝順序不一致,造成工藝路線發(fā)生重大變化,但該公司未按《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》有關關規(guī)定重新進行安全評價。
3.中準公司法定代表人、主要負責人、安全管理人員不履行安全生產(chǎn)管理職責。
(1)中準公司法定代表人林某成作為公司的安全生產(chǎn)第一責任人,不履行安全生產(chǎn)管理職責,組織召開會議研究通過與經(jīng)依法批準的二叔丁基過氧化氫(DTBP)工藝流程不一致的,且未開展二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)反應熱安全風險評估的生產(chǎn)方案;未制止擅自改變工藝嚴重違法違規(guī)行為的發(fā)生,進而引發(fā)事故。
(2)中準公司總經(jīng)理朱某,不履行安全生產(chǎn)管理職責,與經(jīng)依法批準的二叔丁基過氧化氫(DTBP)工藝流程不一致的,且未經(jīng)開展二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)反應熱安全風險評估生產(chǎn)方案的研究、審批;未按規(guī)定組織從業(yè)人員對二叔丁基過氧化氫(DTBP)的操作規(guī)程、生產(chǎn)方案、工藝流程等安全教育培訓;未制止擅自改變工藝嚴重違法違規(guī)行為的發(fā)生,進而引發(fā)事故。
(3)中準公司廠長兼總工程師林某官制定與經(jīng)依法批準的二叔丁基過氧化氫(DTBP)工藝流程不一致的,且未開展二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)反應熱安全風險評估的生產(chǎn)方案提交會議研究討論并提交審批;生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)過程中,在未按照國家有關規(guī)定取得過氧化工藝特種作業(yè)操作證的情況下違規(guī)頂崗操作。
(4)中準公司安環(huán)部部長、注冊安全工程師鄭某,參加與經(jīng)依法批準的二叔丁基過氧化氫(DTBP)工藝流程不一致的,且未經(jīng)開展二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)反應熱安全風險評估生產(chǎn)方案的研究、審批;未制止擅自改變工藝嚴重違法違規(guī)行為的發(fā)生。
4.中準公司未開展試生產(chǎn)DTBP崗位安全教育和操作技能培訓。中準公司首次試生產(chǎn)新產(chǎn)品二叔丁基過氧化氫(DTBP)前未按規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓,未組織從業(yè)人員認真學習生產(chǎn)新產(chǎn)品二叔丁基過氧化氫(DTBP)的操作規(guī)程、試生產(chǎn)方案、工藝流程,未保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識以及熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,對生產(chǎn)DTBP過程中存在的危險因素認知不清,進而機械地按照公司領導層制定并審批的生產(chǎn)單和投料順序操作。
(三)事故性質(zhì)
經(jīng)事故調(diào)查組分析認定:該起事故為一起一般生產(chǎn)安全責任事故。
◆五、對事故有關責任人員和責任單位的處理建議◆
(一)事故責任單位處理建議
中準公司不落實安全生產(chǎn)主體責任,冒險采用未經(jīng)審查同意的工藝流程,擅自改變投料順序,降低反應溫度,嚴重超量使用催化劑(硫酸)進行試生產(chǎn),造成反應失控;未按照規(guī)定開展二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)反應熱安全風險評估;生產(chǎn)工藝變更未按國家有關規(guī)定重新進行安全評價和報經(jīng)應急部門審查同意;安全教育、操作技能培訓不到位,對本次事故發(fā)生負有責任,建議由茂名市應急管理局依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第一百零九條第(一)項規(guī)定對該公司實施行政處罰,并依法依規(guī)撤銷該公司的試生產(chǎn)備案批復。
(二)事故責任人員處理建議
1.林某官,中準公司廠長兼總工程師,不履行安全生產(chǎn)管理職責。制定的生產(chǎn)方案與經(jīng)依法批準的二叔丁基過氧化氫(DTBP)工藝流程不一致,且未經(jīng)反應熱安全風險評估,但仍然提交會議研究討論并提交審批;生產(chǎn)二叔丁基過氧化氫(DTBP)過程中,在未按照國家有關規(guī)定取得過氧化工藝特種作業(yè)操作證的情況下違規(guī)頂崗操作;在具體進行操作時,在DCS系統(tǒng)手動往R1202反應釜夾套加冷卻水(目的是要降低反應釜內(nèi)物料溫度),將叔丁醇調(diào)節(jié)閥開度由44%增加到54%加快了叔丁醇投料速度,造成反應失控,導致事故發(fā)生,涉嫌刑事犯罪,建議司法機關依法立案偵查。
2.林某成,中準公司法定代表人林有成作為公司的安全生產(chǎn)第一責任人,不履行安全生產(chǎn)管理職責,組織召開會議研究通過的生產(chǎn)方案與經(jīng)依法批準的二叔丁基過氧化氫(DTBP)工藝流程不一致;同意生產(chǎn)未經(jīng)反應熱安全風險評估的二叔丁基過氧化氫(DTBP)生產(chǎn)方案;未制止擅自改變工藝嚴重違法違規(guī)行為的發(fā)生,導致事故發(fā)生,涉嫌刑事犯罪,建議司法機關依法立案偵查。
3.朱某,中準公司總經(jīng)理,不履行安全生產(chǎn)管理職責,未按規(guī)定組織從業(yè)人員對二叔丁基過氧化氫(DTBP)的操作規(guī)程、生產(chǎn)方案、工藝流程等安全教育培訓;審核同意的生產(chǎn)方案與經(jīng)依法批準的二叔丁基過氧化氫(DTBP)工藝流程不一致,且未經(jīng)反應熱安全風險評估;未制止擅自改變工藝嚴重違法違規(guī)行為的發(fā)生,導致事故發(fā)生,涉嫌刑事犯罪,建議司法機關依法立案偵查。
4.鄭某,中準公司安環(huán)部部長兼注冊安全工程師,審批同意的生產(chǎn)方案與經(jīng)依法批準的二叔丁基過氧化氫(DTBP)工藝流程不一致,且未經(jīng)反應熱安全風險評估;未制止擅自改變工藝嚴重違法違規(guī)行為的發(fā)生,導致事故發(fā)生,涉嫌刑事犯罪,建議司法機關依法立案偵查。
◆六、事故整改防范措施建議◆
(一)深刻吸取事故教訓,嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。各級應急管理部門應加強督促轄區(qū)內(nèi)危險化學品試生產(chǎn)企業(yè)落實企業(yè)主體責任,嚴禁在生產(chǎn)危險化學品前未按規(guī)定進行反應風險評估,嚴禁為了謀取更大利益而隨意更改生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程,嚴禁違章指揮,忽視員工的生命安全。按國家法律法規(guī)要求制定安全生產(chǎn)責任制,按照“一崗一責”的原則,明確主要負責人、法定代表人等企業(yè)人員的職責,充分建立起一級對一級負責的層級負責制和本崗對本崗負責的崗位責任制,通過安全目標責任的落實和考核以及責任追究,加強各層各級崗位人員責任心。加強對全體員工安全生產(chǎn)的教育和培訓,包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、生產(chǎn)工藝原理、操作規(guī)程、應急處置措施等,嚴格落實到位,確??己撕细窈蠓娇沙肿C上崗。
(二)強化危險化學品試生產(chǎn)階段的監(jiān)管工作。全市各級應急管理部門要牢記并吸取事故教訓,引以為戒,舉一反三,改進監(jiān)管工作方法、措施,加大對試生產(chǎn)企業(yè)負責人及安全生產(chǎn)管理機構依法履職情況檢查指導力度,規(guī)范檢查內(nèi)容,明確檢查標準,提高執(zhí)法檢查的專業(yè)性、精準性和有效性,落實發(fā)現(xiàn)、糾正、整改、復查和跟蹤等執(zhí)法閉環(huán)管理措施;依法采取嚴厲執(zhí)法手段,對試生產(chǎn)企業(yè)違法違規(guī)行為責令整改依法嚴肅處理;對存在失信行為和嚴重違法違規(guī)的試生產(chǎn)企業(yè)及其主要負責人依法納入安全生產(chǎn)領域聯(lián)合懲戒“黑名單”,進一步加強對我市危險化學品試生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督管理工作。
(三)加強生產(chǎn)安全事故警示教育。全市各地應積極采取多種形式,充分發(fā)揮報紙、電視、網(wǎng)絡等媒體的作用,以此次事故和其他典型安全事故為案例,加強對有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳,加強對有關人員安全生產(chǎn)業(yè)務培訓,集中組織開展事故警示教育,增強全社會的安全生產(chǎn)意識。
來源:茂名市人民政府網(wǎng)站
重要提醒 《中華人民共和國刑法修正案(十一)》 2021年3月1日起已正式生效 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須高度重視安全生產(chǎn),生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人若存在以下列舉的違法行為受到刑事責任追究,自刑罰執(zhí)行完畢之日起,五年內(nèi)不得擔任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人。有嚴重違法行為、明知存在重大隱患而不排除、組織他人違章冒險作業(yè)將被追究刑事責任。 組織他人作業(yè)的一般為業(yè)務、生產(chǎn)、經(jīng)營、工程等直線管理人員,如:分管領導、部門經(jīng)理、車間主任、班組長等,隨著這一法律規(guī)定的出臺,更進一步明確在刑事追責的主體,將對直線管理人員在安全違法行為將起到很大的遏制作用。 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 2021年9月1日起已正式生效
新安法的發(fā)布標志著:“全員安全生產(chǎn)責任制”時代來臨,安全不再只是安全管理部門的事!
新《安全生產(chǎn)法》將第四條修改為“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人是本單位安全生產(chǎn)第一責任人,對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責。其他負責人對職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責。
將第十九條中的“安全生產(chǎn)責任制”修改為“全員安全生產(chǎn)責任制”。
新《安全生產(chǎn)法》對于安全生產(chǎn)責任劃分更加明確,增加“三個必須”原則:管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全,管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全!
班組長、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理入刑案例
案例一:2020年12月9日11:40左右,厚成科技(南通)有限公司六氟磷酸鋰生產(chǎn)車間內(nèi)在更換過濾器濾芯過程中,濾芯內(nèi)殘留的無水氟化氫潑濺到作業(yè)人員身上,導致氟化氫中毒,造成1人死亡。
入刑人員:
于亮亮,班組長。
違反檢維修制度,默認秦進鋒違規(guī)代簽維修工單,未到檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全交接、確認和檢查;未嚴格執(zhí)行過濾器濾芯操作規(guī)程,未督促作業(yè)人員落實防護措施,對事故的發(fā)生負有主要責任。
處理建議:因涉嫌刑事犯罪,建議由司法機關追究其刑事責任。
劉林,生產(chǎn)經(jīng)理。安全生產(chǎn)法定職責履行不到位,安全檢查不到位,對有毒氣體長期報警的隱患未及時整改;對濾芯更換操作規(guī)程的制定審核把關不嚴,未按規(guī)定組織開展濾芯更換操作規(guī)程培訓,對事故的發(fā)生負有主要責任。
處理建議:因涉嫌刑事犯罪,建議由司法機關追究其刑事責任。
案例二:2018年3月1日12時20分,遷安市天良建筑機電安裝工程有限公司在其承包的唐山華熠實業(yè)股份有限公司苯加氫車間酸性污水暫存罐管道改造作業(yè)過程中發(fā)生爆燃引發(fā)火災事故,造成4人死亡,1人受傷,直接經(jīng)濟損失約537.25萬元。
入刑人員:
魏某佳,唐山華熠公司苯加氫車間副主任。作為施工現(xiàn)場具體負責人,作業(yè)現(xiàn)場安全交底不到位、不規(guī)范;未對遷安天良公司的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查;未對作業(yè)過程進行全過程監(jiān)督,對事故發(fā)生負有主要責任,涉嫌重大責任事故罪,建議移交司法機關追究刑事責任。
案例三:2020年3月30日22時10分,江陰市西城鋼鐵有限公司一煉鋼電爐碳粉罐發(fā)生中毒窒息事故,造成2人死亡。
入刑人員:
沈某,西城鋼鐵公司特種車輛調(diào)度室總調(diào)度,公司碳粉準備作業(yè)負責人,在采用氮氣新工藝進行充碳作業(yè)前,未按照規(guī)定組織編制新的安全操作規(guī)程,也未進行專門培訓和考核,仍然安排碳粉準備作業(yè)人員照常上崗作業(yè),對本起事故的發(fā)生負有直接責任。 由公安機關對其立案偵查,追究刑事責任。
案例四:2019年5月2日凌晨1時10分左右,神木市陜西恒源投資集團電化有限公司2#電石爐發(fā)生一起燒傷事故,造成多人不同程度燒傷。事發(fā)后傷員全部送往醫(yī)院救治。
入刑人員:
近日,榆林二三里從神木市人民法院一審判決了解到,該事故導致在場員工五人死亡,十五人不同程度受傷,車間主任孟某平被判處有期徒刑一年又六個月。神木市人民法院認為,孟某平在恒源電化有限公司生產(chǎn)、作業(yè)過程中,違反安全管理相關規(guī)定及安全生產(chǎn)管理事項,致使發(fā)生重大事故,造成五名被害人死亡及十五名被害人不同程度受傷的嚴重后果,其行為已構成重大責任事故罪。最終依照相關法律一審判決,孟某平犯重大責任事故罪,判處有期徒刑一年又六個月。
案例五:2019年5月10日9時許,在豐滿板紙公司污水處理車間,機修工張某1在加裝排水管上的閘板閥過程中,違章擅自進入封閉的污水池彩鋼房,后中毒墜入池內(nèi)引發(fā)事故,污水處理車間工人房自來、錢某在未采取任何防護措施的情況下,違規(guī)進入污水池盲目施救導致事故擴大。該事故造成張某1、房自來、錢某死亡。經(jīng)鑒定,張某1心血中檢出硫化氫及甲硫醚,房自來心血中檢出甲硫醚,錢立忠心血中檢出甲硫醚,分析三人生前有吸入硫化氫氣體的過程,死亡原因為溺死。
入刑人員:
被告人金俊安作為豐滿板紙公司污水處理車間主任,安全教育培訓不到位,致使員工對有限空間內(nèi)有毒有害氣體的危害性認識不足,在房自來、錢某進入有限空間內(nèi)救人前沒有及時告知配戴防毒面具,造成房自來、錢某二人因盲目施救而中毒后跌入污水池內(nèi)溺亡,對事故的發(fā)生和擴大負有主要責任。
被告人金俊安作為豐滿板紙公司污水處理車間主任,在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定,發(fā)生重大傷亡事故,致三人死亡,情節(jié)特別惡劣,其行為已構成重大責任事故罪根據(jù)本案的事實及情節(jié),依照《中華人民共和國刑法》第一百三十四條第一款,第六十七條第一款,第第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款的規(guī)定,判決如下:被告人金俊安犯重大責任事故罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年。(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。)
案例六:2019年7月23日晚,常熟市澤眾針織整理有限公司梳毛機生產(chǎn)線帶班覃某在該公司白坯燙光車間上班期間,在梳毛機操作作業(yè)時手臂被梳毛機輥輪卷入導致受傷,后經(jīng)送醫(yī)院搶救無效于當晚死亡。
入刑人員:
經(jīng)偵查,被告人趙學松作為常熟市澤眾針織整理有限公司廠長,負責公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動,未履行安全生產(chǎn)管理職責,疏于安全生產(chǎn)管理工作,未及時發(fā)現(xiàn)并消除梳毛機出布口輥輪處防護欄缺失的事故隱患,未按規(guī)定為職工發(fā)放符合要求的勞動防護用品,對職工安全教育培訓不到位,導致事故的發(fā)生。
被告人趙學松作為直接負責的主管人員,安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定,發(fā)生致1人死亡的重大事故,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十五條之規(guī)定,應當以重大勞動安全事故罪追究其刑事責任。判處有期徒刑八個月,緩刑一年。