某電廠2號(hào)機(jī)組真空低停運(yùn)分析報(bào)告
(一)設(shè)備簡(jiǎn)況:
2×300MW 供熱機(jī)組#1、#2 鍋爐為亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊構(gòu)架П 型布置、汽包鍋爐,由哈爾濱鍋爐廠有限公司引進(jìn)美國(guó)燃燒工程公司(CE)技術(shù)設(shè)計(jì)制造,鍋爐型號(hào):HG-1025/17.5-YM11。
(二)事前工況:
#2機(jī)組負(fù)荷162MW, ABD磨運(yùn)行,四號(hào)循環(huán)泵變頻運(yùn)行,循環(huán)泵電流105A,頻率47Hz,三號(hào)循環(huán)泵工頻運(yùn)行(非變頻、非高低速)投入聯(lián)鎖備用正常,C真空泵運(yùn)行,A、B真空泵備用。
(三)事件經(jīng)過(guò):
14:36:57 四號(hào)循環(huán)泵頻率47Hz自動(dòng)降至43Hz,電流105A下降至82A,真空由-82.3KPa下降至-81.8KPa。
14:40:28 四號(hào)循環(huán)泵頻率由43Hz自動(dòng)降至25 Hz, 電流82A急劇下降至18A,循環(huán)泵電流下降、真空下降。循環(huán)泵出口壓力與母管壓力基本相同,母管壓力由0.17MPa降至0.14MPa.
14:41:14 A水環(huán)真空泵聯(lián)啟。
14:42:04 真空低報(bào)警(開(kāi)關(guān)量信號(hào),定值-74KPa)。
14:42:23 機(jī)組真空低保護(hù)動(dòng)作汽機(jī)跳閘(保護(hù)定值-69KPa, 汽機(jī)盤面真空顯示-76.67KPa),機(jī)爐電大聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作,各輔助設(shè)備聯(lián)鎖跳閘正常。
14:45分,鍋爐吹掃。
14:49分,啟動(dòng)三號(hào)循環(huán)泵。
14:50分,啟動(dòng)爐開(kāi)始點(diǎn)火,軸封供氣。
14:53分,鍋爐投入AB層四支油槍。
15:30分,投入CD層三支油槍,停運(yùn)AB層油槍。
15:39分,啟動(dòng)C磨,開(kāi)始升溫升壓。
15:43分,工頻啟動(dòng)四號(hào)循環(huán)泵正常。
17:10分,主汽壓力13.6MPa,主汽溫度490℃,再熱汽溫485℃,汽輪機(jī)沖車。
17:20分,汽輪機(jī)定速3000轉(zhuǎn)。
17:55分,#2機(jī)組并網(wǎng)。
累計(jì)停運(yùn)3小時(shí)13分,投油助燃9.5噸,損失電量50萬(wàn)KWh。
(四)原因分析:
根據(jù)DCS歷史曲線(見(jiàn)圖一),導(dǎo)致凝汽器真空下降的原因是循環(huán)水泵變頻器故障,變頻器運(yùn)行頻率自動(dòng)下降至初始頻率25Hz(電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行中14:36:57 至14:37:27區(qū)間,電源側(cè)電流先產(chǎn)生變化,由105.29A降至79.63A,同時(shí)發(fā)現(xiàn)變頻器電流顯示為一條直線,變頻器反饋頻率也無(wú)變化,14:37:27開(kāi)始頻率直線下降由47降至42Hz,變頻器電流由134.24A降到119A;14:40:28, 6KV開(kāi)關(guān)、變頻器電流、變頻器反饋、變頻器指令同時(shí)下降,直接鎖定最低頻率25Hz,電動(dòng)機(jī)已無(wú)出力。且變頻器全程未有任何故障報(bào)警,就地檢查電動(dòng)機(jī)低頻率轉(zhuǎn)動(dòng)。),#4循環(huán)水泵不出力,水泵出口壓力為0.13MPa未降至聯(lián)鎖定值(0.1MPa),同時(shí)變頻器無(wú)任何故障信號(hào)輸出,#3備用泵無(wú)聯(lián)啟條件,最終凝汽器真空低保護(hù)動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘。
(五)暴露問(wèn)題
1、設(shè)備管理不到位。該變頻器生產(chǎn)廠家:安川,型號(hào):CIMR-MVISDC 30C,2011年出廠,原為增壓風(fēng)機(jī)使用,2015年退役。2017年9月通過(guò)修舊利廢,將閑置2年的變頻器改造至循環(huán)泵使用,現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境溫度高,灰塵大,電子元件老化導(dǎo)致變頻器運(yùn)行異常;
2、熱工保護(hù)管理不到位。機(jī)組跳閘時(shí),凝汽器真空模擬量顯示值與開(kāi)關(guān)量保護(hù)動(dòng)作值偏差6KPa,未能準(zhǔn)確指導(dǎo)運(yùn)行人員的及時(shí)調(diào)整;
3、技術(shù)培訓(xùn)管理不到位。機(jī)組真空異常降低時(shí),值班員未能及時(shí)判斷故障原因并進(jìn)行調(diào)整,錯(cuò)失機(jī)會(huì);
4、設(shè)備檢修管理不到位。查閱變頻器檢修記錄,除定期更換變頻器濾棉外,利舊改造投運(yùn)后無(wú)檢修檢查記錄。
(六)防范措施:
1、#4循環(huán)泵工頻運(yùn)行,變頻器隔離,聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備的全面檢查評(píng)估,根據(jù)評(píng)估結(jié)果確認(rèn)是否繼續(xù)使用。
2、加強(qiáng)熱工保護(hù)管理。對(duì)變送器及保護(hù)開(kāi)關(guān)進(jìn)行校驗(yàn),確認(rèn)原件測(cè)量的準(zhǔn)確性,同時(shí)檢查確定凝汽器真空壓力變送器與壓力開(kāi)關(guān)取樣位置,找出測(cè)量存在差異的原因;在凝汽器保護(hù)真空開(kāi)關(guān)末端增加壓力變送器,確保保護(hù)與監(jiān)視原件同源取樣,采用三取中方式用于運(yùn)行監(jiān)視調(diào)整,開(kāi)關(guān)量三取二保護(hù)方式不變,同時(shí)排查其他相關(guān)保護(hù)項(xiàng)目,具備條件按此方案優(yōu)化;修訂循環(huán)泵壓力聯(lián)鎖定值,將定值由0.1MPa提升至0.13MPa(暫定)聯(lián)鎖啟動(dòng);結(jié)合春查重新梳理熱工保護(hù)定值、保護(hù)邏輯、報(bào)警信號(hào),確保邏輯合理、保護(hù)報(bào)警、定值準(zhǔn)確。
3、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)管理。加強(qiáng)全能值班員的技術(shù)培訓(xùn)管理,落實(shí)仿真機(jī)培訓(xùn),將本次非停事件作為典型案例納入仿真機(jī)案例庫(kù),舉一反三,開(kāi)展事故預(yù)想工作,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,進(jìn)行運(yùn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
4、加強(qiáng)設(shè)備檢修管理。合理策劃設(shè)備檢修項(xiàng)目,做到不漏項(xiàng),不缺項(xiàng),完善設(shè)備臺(tái)賬記錄,落實(shí)設(shè)備狀態(tài)檢修與設(shè)備評(píng)級(jí)等相關(guān)工作,強(qiáng)化技術(shù)監(jiān)督工作,提升設(shè)備檢修質(zhì)量。
附件1:事故過(guò)程主要參數(shù)DCS曲線