廣東某電廠7號鍋爐水冷壁泄漏事件報(bào)告
一、事件經(jīng)過
2020年2月29日8:40,#7機(jī)組負(fù)荷390MW,運(yùn)行人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐冷灰斗西南側(cè)有蒸汽外漏,主蒸汽流量為1080t/h,給水流量為1100t/h,偏差不大,爐膛負(fù)壓穩(wěn)定,引風(fēng)機(jī)電流也無明顯增大。
18:30,經(jīng)查找圖紙,根據(jù)現(xiàn)場泄漏點(diǎn)位置情況,初步判斷#7爐水冷壁前墻中部下集箱至冷灰斗水冷壁引出管位置焊縫裂,為安全起見,向中調(diào)申請啟動#5機(jī),停#7機(jī)處理漏點(diǎn)。
2020年3月1日8:29,#7機(jī)組解列。
3月6日8:40,消缺工作結(jié)束,#7機(jī)組恢復(fù)備用。
二、檢查及處理情況
1、宏觀檢查及形貌分析
停爐檢查發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)位于前墻冷灰斗螺旋水冷壁(規(guī)格φ38.1×7,材質(zhì)15CrMoG)入口水平段,標(biāo)高約7.5m,如圖1所示。
圖1 冷灰斗螺旋水冷壁示意圖
泄漏點(diǎn)具體位于水封槽插板與擋灰板之間,如圖2a所示。冷灰斗螺旋水冷壁管由東往西數(shù)第59根出現(xiàn)裂紋,沿著西側(cè)鰭片角焊縫靠水冷壁管側(cè)熔合線擴(kuò)展,長約13cm,裂紋最大張口處約為1mm,管外壁裂紋張口略大于內(nèi)壁,角焊縫成型差,焊腳尺寸差較大,如圖2b所示。第60、61、62根水冷壁管也存在不同程度的吹損減薄,其中第60根水冷壁管東側(cè)鰭片角焊縫靠管側(cè)熔合線存在開裂現(xiàn)象,未發(fā)生泄漏。
圖2 泄漏點(diǎn)位置及泄漏情況
2、材質(zhì)分析
對泄漏水冷壁管段及鰭片作光譜半定量分析,結(jié)果如表1所示。
表1 半定量光譜 Wt%
名稱 | Cr | Mn | Mo |
水冷壁管 | 0.96 | 0.62 | 0.47 |
鰭片 | 1.10 | 0.70 | 0.52 |
檢測結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求(冷灰斗螺旋水冷壁管材質(zhì)要求為15CrMoG,鰭片材質(zhì)要求為15CrMo)。
3、處理情況
更換泄漏及吹損減薄的水冷壁管段,共4根,長度分別為550mm、490mm、450mm、440mm,將鰭片端部角焊縫圓弧過渡,同時(shí)在鰭片上開應(yīng)力釋放槽。
對更換管段焊縫以及附近的鰭片角焊縫進(jìn)行無損探傷檢測。
三、原因分析
1、初步分析認(rèn)為:焊接工藝不當(dāng)導(dǎo)致鰭片角焊縫的性能下降,同時(shí)焊縫成型不良,加劇焊縫熔合線處的應(yīng)力集中,疊加運(yùn)行中膨脹應(yīng)力的影響,造成裂紋在角焊縫性能薄弱的熔合線處形成并擴(kuò)展,最終導(dǎo)致泄漏。
2、泄漏機(jī)理及原因待送檢管段進(jìn)行綜合分析后最終確定。
四、改進(jìn)/預(yù)防措施
1、將泄漏管段外委進(jìn)行檢測,綜合分析此次水冷壁管泄漏的機(jī)理和原因。
2、利用機(jī)組檢修機(jī)會對類似位置進(jìn)行全面檢查。
3、檢修時(shí)增加對冷灰斗螺旋水冷壁入口水平段角焊縫的無損探傷檢測,以杜絕類似缺陷的發(fā)生。