安慶石化總廠化肥廠發(fā)生一段爐催化劑結炭事故
1991年6月l0日,安慶石化總廠化肥廠發(fā)生一段爐催化劑結炭事故,合計停工8天,更換催化劑34.7噸。直接經(jīng)濟損失110萬元。
5月31日,化肥廠年度大修后恢復生產(chǎn)。6月5日8時,出現(xiàn)終脫硫硫含量超標(指標≤0.2ppm,實際0.27ppm),經(jīng)調(diào)整工藝參數(shù)后恢復正常。6月9日8時,一段爐3m處溫度、爐管壓差和工藝氣中甲烷均呈上升趨勢,雖立即減了負荷但仍未見好轉(zhuǎn)。10日7時30分,終脫硫硫含量再次超際,且高達0.73ppm。10時30分,終脫硫硫含量上升至2.50ppm,嚴重超標。此時,一段爐出現(xiàn)19根爐管變紅,爐管壓差由0.22MPa急劇上升到0.249MPa。比肥廠緊急停工進行檢查,發(fā)現(xiàn)F1201一段轉(zhuǎn)化爐爐管上部3m呈不同程度結炭。
事故原因 提供原料的煉油廠常減壓裝置常二線和常頂之間的跨線上,沒有及時加設盲板,使常二線組分漏入石腦油中,引起石腦油質(zhì)量嚴重惡化。在正常石腦油加氫工藝條件下,鈷鉬催化劑對高沸點的硫化物是脫不掉的,這是導致終脫硫超標和一段爐轉(zhuǎn)化催化劑硫中毒以及產(chǎn)生高級烴熱裂解結炭的主要原因。
教訓 質(zhì)量管理制度執(zhí)行不嚴?;蕪S由于石腦油質(zhì)量引起一段爐結炭事故,已是第三次.這次事故發(fā)生前9天中,化把廠對石腦油進行分析,其干點時有超標。但由于對嚴格控制化肥用石腦油干點指標的重要性認識不足,未采取進一步的處理措施,導致事故發(fā)生。