關(guān)于一起發(fā)電機短路事故分析
關(guān)于一起發(fā)電機短路事故分析
1 事故經(jīng)過
某廠1號發(fā)電機為上海電機廠生產(chǎn)QFS-125-2型產(chǎn)品。2003-09-19夜班,1號機組并網(wǎng)后按啟動曲線帶負荷。05:00,1號發(fā)電機定子線圈溫度為62℃。05:30,發(fā)電機定子線圈溫度達85℃(負荷55.9MW),發(fā)出“發(fā)電機定子線圈溫度高”報警信號。05:33,汽機運行人員確認報警信號;由于運行人員誤認為是測溫系統(tǒng)的模塊問題,判斷裝置為誤發(fā)信號,沒有引起重視,繼續(xù)按中調(diào)負荷曲線運行。07:55,負荷102MW,主控室1號主變低壓側(cè)“95%接地”光字排閃亮,電氣運行人員立即切換發(fā)電機定子三相電壓,檢查正常,隨即到發(fā)電機本體及刀閘等處檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,即刻通知檢修繼保班。08:10,電氣運行人員會同繼保班人員檢查1號主變低壓側(cè)PT二次保險正常。08:23,交接班時,接班司機提出,檢查發(fā)現(xiàn)1號發(fā)電機定子冷卻水出水管溫度偏高(手感),交班司機隨即啟動另一臺水冷泵。08:24,主控室出現(xiàn)“1號發(fā)電機50%定子接地”信號牌閃亮,警鈴響,匯報值長,值長令將1號發(fā)電機有功、無功負荷降至零,做好停機準備。08:25,主控室又發(fā)生“1號發(fā)電機85%定子接地”信號牌閃亮,并警鈴響。08:26,集控室發(fā)出1號發(fā)電機漏水報警,且汽機運行告機頭冒煙,值長令緊急停機,電氣運行人員正欲手動拉開1號發(fā)電機出口開關(guān)。08:27,主控室事故警鈴響,出口開關(guān)跳閘,“1號發(fā)電機差動保護”動作光字牌亮,1號發(fā)電機組與系統(tǒng)解列。
2 事故原因分析
(1) 電氣檢修在停機對發(fā)電機定子線圈進行反沖洗后,甲側(cè)反沖洗閥門手動操作沒有完全恢復(fù)到位(事后檢查發(fā)現(xiàn),該閥門尚有15%的開度),致使發(fā)電機冷卻水部分被旁路。
(2) 汽機運行人員在開機前未認真檢查發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)運行狀態(tài)是否正常;機組并網(wǎng)運行后對出現(xiàn)的“發(fā)電機定子線圈溫度高”報警未引起高度重視,沒有作出正確的判斷和檢查處理。
(3) 熱工部分數(shù)據(jù)不準確,在一定程度上影響了運行人員的判斷思路。
(4) 由于進入發(fā)電機定子線圈冷卻水量減小,致使線圈溫度升高,最高到達146℃,絕緣引水管受熱膨脹,有一根縱向破裂,使線棒絕緣下降,發(fā)出接地信號,進而相間短路,“差動保護”動作跳機。
3 暴露問題
(1) 生產(chǎn)安全、技術(shù)管理不嚴格,各項考核沒落實,安全意識淡薄。
(2) 運行管理松懈,制度執(zhí)行不嚴,運行人員責(zé)任心不強,專業(yè)素質(zhì)差,開機前檢查不到位,對線圈溫度數(shù)據(jù)異常沒能正確對待,未及時采取相應(yīng)處理措施,也未及時上報。
(3) 檢修管理不嚴,人員素質(zhì)差,檢修時沒有規(guī)范履行工作聯(lián)系手續(xù),沒能嚴格執(zhí)行工作票制度。
(4) 熱工設(shè)備管理與監(jiān)督不到位,部分電測數(shù)據(jù)不準確給運行人員造成誤判斷。
4 防范措施
(1) 認真吸取這次事故教訓(xùn),不斷提高認識,加強職工思想政治方面的教育,強化職工工作責(zé)任心。
(2) 加強運行管理和檢修管理,落實各項管理制度,嚴格執(zhí)行兩票三制和運行規(guī)程。
(3) 出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時,首先要檢查設(shè)備運行是否正常,之后對數(shù)據(jù)異常要認真分析和慎重對待。
(4) 對所有熱工、電氣儀表和二次回路進行普,消除設(shè)備缺陷,使表計、保護準確可靠。
(5) 理順機、電運行在設(shè)備管理上的界限和責(zé)任。
樹立電力生產(chǎn)危險處處存在,事故可以預(yù)防的觀念,建立完善的安全生產(chǎn)監(jiān)督體系,對有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)程、制度的執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督,對危及設(shè)備和人身安全隱患的跟蹤檢查,按四不放過的原則加強事故管理。加強電廠運行、檢修人員專業(yè)素質(zhì)培養(yǎng),提高全體工作人員的高度責(zé)任心,杜絕類似事故的發(fā)生。
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