泵蓋泵體分離傷人事故
1)事故經(jīng)過
2001年11月5日,某石化分公司聚酯廠化工二部PTA裝置精制乙班中班接班后,根據(jù)安排,該班進(jìn)行隔離G1—1221泵的作業(yè)。班長簽發(fā)了工作票,設(shè)備人員更換G1—1221泵。21時(shí)32分,對(duì)該泵送電、打通工藝流程,同時(shí)控制室安排現(xiàn)場崗位人員啟動(dòng)G1—1221泵?,F(xiàn)場人員先點(diǎn)動(dòng)一下G1—1221泵,試試該泵的正反轉(zhuǎn)后停止。21時(shí)42分,第二次啟動(dòng)該泵后,伴隨著“轟”的響聲,泵蓋與泵體連接處突然崩開,3.15 MPa、242℃的高溫水噴出。班長等人立即從控制室趕到現(xiàn)場,看到1名現(xiàn)場操作人員臉上流血,從現(xiàn)場搖晃著走來。班長等人將G1—1221泵的出、入口閥關(guān)閉后,現(xiàn)場蒸汽逐漸散去,發(fā)現(xiàn)另一名現(xiàn)場操作人員躺在地上,處于昏迷狀態(tài)?,F(xiàn)場人員迅速將2人送到醫(yī)院。經(jīng)醫(yī)院診斷:1人顱骨多處骨折,1人右額部挫裂傷(縫合3針)。雖經(jīng)醫(yī)院全力搶救,其中1人終因傷勢過重,于11月7日22時(shí)20分許死亡。
2)事故原因
(1)發(fā)生事故的G1—1221泵是由某檢修分公司自10月8日到10月18日檢修完的備用泵。該泵的泵蓋是由某化纖機(jī)械廠按原進(jìn)口件測繪制造的國產(chǎn)新泵蓋。由于在泵蓋與泵體安裝時(shí),作業(yè)人員使用連接螺栓的規(guī)格錯(cuò)誤,即泵蓋螺孔(共16個(gè))為7/16″英制螺紋,應(yīng)采用7/16″英制螺栓,而安裝時(shí)誤用M10的公制螺栓,造成螺栓脫扣,連接強(qiáng)度大大降低。泵蓋與泵體在壓力下瞬間崩開,釀成了事故,這是事故發(fā)生的直接和主要原因。
(2)檢修作業(yè)人員在組裝泵蓋與泵體過程中,發(fā)現(xiàn)螺栓有疑慮時(shí)沒有對(duì)螺栓的規(guī)格進(jìn)行檢查、確認(rèn),設(shè)備管理人員也沒有認(rèn)真核對(duì),安裝了規(guī)格不符的螺栓。
(3)聚酯廠設(shè)備管理人員沒有及時(shí)向備件公司索要檢修、組裝G1—1221泵新泵的圖紙,在布置檢修、組裝G1—1221泵的工作時(shí)也沒有針對(duì)新泵蓋零部件尺寸設(shè)計(jì)上的細(xì)節(jié)變化進(jìn)行交底,加上新泵蓋制造上有偏差,造成了檢修作業(yè)人員誤判斷。
(4)檢修分公司檢修作業(yè)人員在檢修、組裝G1—1221泵時(shí),檢修記錄不認(rèn)真、填寫缺項(xiàng);檢修作業(yè)結(jié)束,驗(yàn)收程序不完善,缺乏嚴(yán)格的驗(yàn)收組織和機(jī)制。
(5)聚酯廠、檢修分公司貫徹、落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針不力,設(shè)備管理有漏洞,特別對(duì)員工的安全生產(chǎn)意識(shí)、責(zé)任心教育不夠,現(xiàn)場檢修作業(yè)人員的技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力滿足不了實(shí)際的需要,這也是事故發(fā)生的一個(gè)原因。
3)防范措施
(1)加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育,開展查“安全第一”思想、查規(guī)章制度落實(shí)、查安全隱患整改、查“三違”現(xiàn)象是否存在的安全大檢查。
(2)嚴(yán)格設(shè)備的檢維修管理,特別要加強(qiáng)檢維修人員的技術(shù)培訓(xùn)和檢維修質(zhì)量管理,確保設(shè)備的備件處于完好的狀態(tài)。
(3)強(qiáng)化管理,組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握、明確、落實(shí)自己的安全職責(zé),確保全廠安全生產(chǎn)。