一起煤礦重大運輸事故的原因分析
??? 1 礦井概況
??? 事故礦井是一處設計生產(chǎn)能力30萬t/a的國有煤礦,主井斜長521m、坡度25o,采用雙鉤串車提升;副井為平硐、斜井單鉤串車提升,猴車運送人員。主提升絞車型號為GTK2X3X1.5(185kW),提升用鋼絲繩型號為Φ24.5 MMNAT鋼絲繩,提升用礦車為MG1.1-6A型固定車箱式礦車,礦車連接裝置為三環(huán)鏈加半固定式插銷,敷設軌道為24kg/m的標準軌道。井巷設計最大斷面為9.11m2,除局部段巷道變形外,斷面基本符合設計要求。
??? 2 事故經(jīng)過
??? 2005年12月21日至31日,煤礦進行年末停產(chǎn)檢修。12月31日早班,礦井運輸隊對主斜井副繩道的檢修工作基本完成,便安排張××班組共9人回收清理檢修出的舊枕木并用礦車運送出井。在清理時的提升運輸信號裝置為KTL2B手持電臺,通信方式為電臺通話至上部車場信號工,后由信號工打點將信號傳至絞車房。13:00左右,張××等人到達主井井底,開始白下而上清理作業(yè)。途中,張××到井宛若車場了解存放空車情況,隨手將指揮通訊工具(手持電臺,型號為KTL2B)交給無信號把鉤工資格證的從業(yè)人員王××,由其代替指揮提升運輸。約14:55左右,在進行第5次提升時,因現(xiàn)場作業(yè)人員距離躲硐較遠(后勘察測量得知現(xiàn)場作業(yè)人員距離上一躲避硐為61m,距離下一躲避硐為29m),王××在作業(yè)人員未進入躲避硐前即發(fā)送提升信號。礦車在提升至上部車場甩車場岔機附近時(井口以上25.6m處),因三環(huán)鏈斷裂(斷裂三環(huán)鏈為第3輛車與第4輛車的連接鏈,此次1共提升5輛礦車)發(fā)生跑車,此時井口擋車欄呈開放狀態(tài),上部車場信號把鉤工未能及時將井口以下40m處的電動擋車欄關閉,斷鏈后下滑的2輛礦車直接沖往井下,將未進入躲避硐的4名維修人員沖擊至死。
??? 3 事故原因
??? 3.1 事故直接原因
??? (1)連接鏈斷裂分析。主斜井提升礦車連接為Φ32mm橢圓型三環(huán)鏈,斷裂位置為其中一邊環(huán),斷口位置在焊口,另一側斷口位置在圓環(huán)肩部偏向直邊的部位,其余兩環(huán)完好且沒有明顯的塑性變形。分別將2環(huán)完好的三環(huán)鏈和井下在用及該礦物物質(zhì)供應公司庫存的三環(huán)鏈隨機抽取6串,一同送云南省煤礦礦用安全產(chǎn)品檢驗中心檢驗。根據(jù)《煤礦窄軌車輛連接件連接鏈規(guī)范》(MT244.1-1997)的規(guī)定,通過檢查其外觀尺寸,并做機械強度及伸長率試驗,所送檢的三環(huán)鏈均鑒定為不合格產(chǎn)品。通過調(diào)查,該礦未按照《煤礦安全規(guī)程)第四百一十四條的規(guī)定對連接鏈(三環(huán)鏈)做任何檢測和拉斷試驗。
??? (2)跑車防護裝置失效分析。礦井未按照《煤礦安全規(guī)程》第三百七十條的規(guī)定,在主提升斜井井口位置安設阻車器,僅在變坡點處設置了一根工字鋼作為簡易擋車欄。該擋車欄不能自動關閉,人工開啟或關閉須跨越軌道,操作不方便。經(jīng)調(diào)查,此擋車欄上班時間處于開啟狀態(tài),下班后才關閉。在井口以下40米處設置一電動跑車防護裝置,其由信號工控制。據(jù)了解,該設施安裝后基本未使用過。
??? (3)現(xiàn)場作業(yè)人員狀態(tài)分析。通過事故幸存人員白××等在現(xiàn)場指認確定:事故發(fā)生時,白××等5人相隔站在主井口變坡點以下225m附近的巷道左幫的人行臺階上,施××等3人站在主副道之間等候礦車裝運更換的坑木。斷鏈后高速運行的礦車在白××等人員所在地點以上約9m處發(fā)生脫軌翻轉,沖向巷道左幫將王××等4人沖擊致死。
??? 綜上所述,事故的直接原因為:一是主斜井串車提升礦車連接鏈(三環(huán)鏈)為不合格產(chǎn)品,在提升過程中走行方向第3輛與第4輛礦車連接鏈(三環(huán)鏈)發(fā)生斷裂,造成跑車;二是主斜井缺少阻車器,且設置在井口的擋車欄及井口下方40m處的跑車防護裝置處于常開狀態(tài),未能阻止住運行中斷鏈的2輛礦車;三是主斜井提升運輸時,作業(yè)人員未按規(guī)定進入躲避硐。