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上海華誼丙烯酸有限公司“6·23”反應(yīng)器爆燃事故調(diào)查報告

 2013年6月23日10時45分左右,位于浦東新區(qū)浦東北路2031號的上海華誼丙烯酸有限公司(以下簡稱“丙烯酸公司”)丙二車間U3100單元的R3102氧化反應(yīng)器(以下簡稱“反應(yīng)器”)發(fā)生爆燃并引發(fā)火災(zāi)。

  根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號)和《上海市實施?生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例?的若干規(guī)定》(滬府發(fā)〔2009〕12號),市安全監(jiān)管局會同浦東新區(qū)相關(guān)部門,并邀請浦東新區(qū)檢察院組成事故調(diào)查組開展事故調(diào)查。調(diào)查組通過現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、專家鑒定、綜合分析等,查明了事故發(fā)生的原因,認定了事故的性質(zhì),提出了對事故相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人的處理建議和事故防范與整改措施建議?,F(xiàn)將調(diào)查情況報告如下:

  一、基本情況

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  丙烯酸公司,成立于1993年9月2日,住所浦東新區(qū)浦東北路2031號,為上海華誼(集團)公司下屬國有有限責(zé)任公司,法定代表人王霞,經(jīng)營范圍:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列產(chǎn)品及深加工產(chǎn)品、化工原料、輔料、化工催化劑、助劑的加工制造及其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),化工機械常壓設(shè)備制造、安裝及配件產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓,勞務(wù),冷凍服務(wù),塑料制品的生產(chǎn)和銷售,經(jīng)營按上海市外經(jīng)貿(mào)委核準的進出口業(yè)務(wù),經(jīng)營本企業(yè)進料加工及“三來一補”業(yè)務(wù)(企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營)。屬于危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),安全生產(chǎn)許可證編號:(滬)WH安許證字〔00009〕。

 ?。ǘ┰O(shè)備情況

  發(fā)生事故的裝置為丙二車間U3100單元。2004年6月,事故裝置投入使用。2013年6月5日,丙烯酸公司按計劃對事故裝置停車大修。檢修主要工作是更換R3101反應(yīng)器催化劑以及機泵、設(shè)備的年度計劃檢修,共計項目207項,6月21日完成所有項目檢修并驗收合格交付生產(chǎn)。R3102反應(yīng)器催化劑未安排更換,也未安排檢(測)修。

  二、事故發(fā)生經(jīng)過和事故救援情況

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  6月21日8時45分始,丙二車間按開車方案,逐步完成了系統(tǒng)氣密測試、原輔物料準備等開車前準備工作;22時,開始注入熱空氣升溫。

  6月22日16時,熱媒鹽開始升溫;18時,完成各項熱緊工作。6月23日9時5分,完成《U3100單元開車確認表》全部18項開車條件確認;9時8分,投料開車。按照《U3100一反催化劑升負荷方案》逐步提升負荷;10時30分,負荷升至30%。

  10時35分,操作工發(fā)現(xiàn)R3102反應(yīng)器TI31058測溫點溫度異常上升,操作工按照操作要求進行調(diào)整操作,將R3102反應(yīng)器溫度下調(diào)。10時45分,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)R3102反應(yīng)器上部冒黃煙。

  10時47分,操作工采取主動手動聯(lián)鎖,將U3100單元緊急停車,切斷進料,保安氮氣進入反應(yīng)器置換。R3102反應(yīng)器熔鹽溫度得以控制,但10時52分開始快速上升,10時56分,監(jiān)控到熔鹽溫度升至440℃,超過儀表量程。

  11時左右,R3102反應(yīng)器發(fā)生第一次閃爆,隨后的10分鐘內(nèi)又發(fā)生了2次閃爆。爆燃產(chǎn)生的明火引燃了R3102反應(yīng)器下方的2個裝有阻聚劑的儲罐,引發(fā)大火。

  (二)事故救援情況

  消防部門接報后先后出動50余輛消防車前往現(xiàn)場撲救,火勢于12時45分得到有效控制,13時50分被全部撲滅。

  滅火產(chǎn)生的廢水全部收集處理,未對周邊水域造成污染;燃燒造成廠邊區(qū)域產(chǎn)生微量的VOC。

  三、事故造成的直接經(jīng)濟損失

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 ?。ǘ┲苯咏?jīng)濟損失:物料直接損失6.7萬元,燒毀電纜損失13.3萬元,鋼結(jié)構(gòu)事故損壞約2.0萬元。

  有關(guān)設(shè)備及催化劑損失費用需要進一步分析評估。

  四、現(xiàn)場勘查及鑒定情況

 ?。ㄒ唬┈F(xiàn)場勘查情況

  1.丙二車間事發(fā)現(xiàn)場R3102反應(yīng)器頂部(封頭)全部掀翻,側(cè)向一邊,與反應(yīng)器筒體完全脫離連接。

  2.R3102反應(yīng)器筒體基本保持完整;筒體四周(側(cè)壁)有多處孔洞,成韌窩型突破,孔洞邊口向外翻卷,成塑性變形;孔洞分布于筒體(縱向)中部偏上部位。

  3.R3102反應(yīng)器頂層管板(分布板)已經(jīng)破裂;列管碎裂成微小管段或開裂成碎片。

  4.催化劑幾乎全部因爆炸而噴出,散落于地面。

  5.此次波及、引發(fā)火災(zāi)的2個阻聚劑罐與R3102反應(yīng)器距離較近。

  6.爆炸對R3102反應(yīng)器周邊未產(chǎn)生明顯的沖擊影響。

  (二)鑒定情況

  事故發(fā)生后,事故調(diào)查組聘請專家對事故發(fā)生的原因進行分析,2013年7月8日,專家組提交《上海華誼丙烯酸有限公司“6·23”反應(yīng)器爆燃原因分析》,分析認為:

  本次爆燃的原因是R3102反應(yīng)器反應(yīng)列管中上部或與上管板連接處破裂,熔鹽從破裂處流入列管,在上管板處鋪開,進而浸潤了周圍的列管和管內(nèi)的催化劑,投料時泄漏的熔鹽與反應(yīng)物料接觸,引發(fā)劇烈的氧化還原反應(yīng),放出大量熱(反應(yīng)初期因列管內(nèi)有泄漏的熔鹽同時向下流動,帶走了部分熱量,導(dǎo)致列管內(nèi)測溫點測得的與熔鹽溫度基本相同,沒有異常反映),當(dāng)熔鹽與物料反應(yīng)一段時間后造成局部熱量積聚,進而引發(fā)熔鹽劇烈的、不可控的自分解反應(yīng)(此時,測溫點開始測得溫度異常,但已無法阻止自分解反應(yīng)),從而導(dǎo)致爆燃直至反應(yīng)器內(nèi)部熔融坍塌。

  爆燃產(chǎn)生的氣流在將上管板和封頭炸出的同時,產(chǎn)生了鏡像反射——爆炸性物質(zhì)在將管板和封頭掀翻的同時,改變了泄壓的方向,“反彈”飛向阻聚劑罐方向,導(dǎo)致阻聚劑罐持續(xù)受熱,引發(fā)燃燒。

  五、事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)

  (一)直接原因

  泄漏的熱熔鹽浸潤列管和管內(nèi)的催化劑,與進入反應(yīng)器的物料產(chǎn)生劇烈的氧化還原反應(yīng),并引發(fā)熔鹽自分解,引發(fā)爆燃。

  (二)間接原因

  1.反應(yīng)器工藝設(shè)計的條件要求較低。

  受國內(nèi)第一次設(shè)計制造丙烯酸反應(yīng)器的技術(shù)認識局限,設(shè)計時的工藝條件要求設(shè)定較低,反應(yīng)管設(shè)計與制造檢驗標準要求較低,制造質(zhì)量要求不高,造成反應(yīng)器的本質(zhì)安全度不高。

  2.未能準確辨識反應(yīng)器存在的事故隱患和風(fēng)險。

  由于對反應(yīng)器的設(shè)備老化、使用壽命等關(guān)鍵要素方面缺乏技術(shù)數(shù)據(jù)積累,丙烯酸公司對反應(yīng)器列管破裂、熔鹽發(fā)生泄漏后與有機物發(fā)生劇烈的氧化還原反應(yīng)的化工工藝認識不足,對可能會產(chǎn)生的嚴重后果缺少科學(xué)的預(yù)判,未能在事前辨識到反應(yīng)器存在事故隱患和風(fēng)險。

  3.安全檢查和設(shè)備維護等存在管理漏洞。

  丙烯酸公司對反應(yīng)器等風(fēng)險高的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防檢測和評估不夠,對長期運行的設(shè)備檢查和維護等不到位,缺少有效的監(jiān)測和檢查措施,存在管理漏洞。

  (三)其他需要說明的情況

  1.調(diào)查中未發(fā)現(xiàn)丙烯酸公司相關(guān)管理人員和操作人員存在違反公司檢修、開車規(guī)章制度和程序規(guī)定的行為。

  2.丙烯酸公司制定的檢修方案、開車規(guī)章制度未發(fā)現(xiàn)違反現(xiàn)有法律法規(guī)規(guī)范和標準的內(nèi)容。

  (四)事故性質(zhì)

  事故調(diào)查組認定,上海華誼丙烯酸有限公司“6·23”反應(yīng)器爆燃事故是一起產(chǎn)生較大社會影響的一般生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

  六、事故責(zé)任的認定以及對事故責(zé)任者的處理建議

 ?。ㄒ唬κ鹿守?zé)任人員的責(zé)任認定及處理建議

  1.丙烯酸公司法定代表人王霞,作為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對事故負有管理責(zé)任,建議給予警告處分。

  2.建議上海華誼(集團)公司對丙烯酸公司總經(jīng)理褚小東、黨委書記季金華等對事故負有責(zé)任的人員,依據(jù)企業(yè)規(guī)章制度給予相應(yīng)處理。

  上述人員的處理結(jié)果報市安全監(jiān)管部門備案。

 ?。ǘ┦鹿蕟挝坏呢?zé)任認定及處理建議

  丙烯酸公司對反應(yīng)器等風(fēng)險極高的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防檢測和評估不夠,對長期運行的設(shè)備檢查和維護等不到位,對反應(yīng)器列管破裂后可能會產(chǎn)生的嚴重后果缺少科學(xué)的預(yù)判,未能在事前辨識到反應(yīng)器存在事故隱患和風(fēng)險,存在管理漏洞,對事故的發(fā)生負有責(zé)任。依據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》的有關(guān)規(guī)定,建議浦東新區(qū)安全監(jiān)管局給予行政處罰。

  七、事故防范和整改措施

  “6·23”爆燃事故的發(fā)生,暴露出丙烯酸公司對反應(yīng)器工藝安全的分析認識不全面、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防檢測和評估不夠、設(shè)備檢查和維護不到位等安全管理問題,為吸取教訓(xùn),切實做好安全生產(chǎn)工作,提出以下事故防范和整改措施:

 ?。ㄒ唬┻M一步落實安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任

  丙烯酸公司要進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任,要按照“誰主管,誰負責(zé)”的安全生產(chǎn)原則和“一崗雙責(zé)”的要求,層層落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制。要按照全面開展安全生產(chǎn)大檢查的要求,全面深入、細致徹底的對本單位安全生產(chǎn)工作進行大檢查,認真開展安全風(fēng)險辨識和隱患排查治理工作。

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  丙烯酸公司要進一步加強公司生產(chǎn)工藝的安全分析、評估,運用科學(xué)方法對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝開展系統(tǒng)的、全面的安全分析、測試和檢驗,對關(guān)鍵的工藝設(shè)備進行有計劃的測試和檢驗,及早識別工藝設(shè)備存在的缺陷,及時進行修復(fù)或替換。針對本次事故中發(fā)現(xiàn)的反應(yīng)器工藝缺陷,研究制定可行方案,對現(xiàn)有的工藝、操作規(guī)程規(guī)范和安全連鎖裝置等進行針對性的改進、變更。變更設(shè)備、工藝后,要重新組織風(fēng)險辨識,排查安全隱患,確保本質(zhì)安全。

 ?。ㄈ┘訌娚a(chǎn)設(shè)備的維護檢修管理

  丙烯酸公司要進一步加強生產(chǎn)設(shè)備的維護和檢修管理工作,建立并實施預(yù)防性檢維修程序,對長周期運行的關(guān)鍵設(shè)備加強管理,完善設(shè)備檔案和檢修規(guī)范,制定合理的檢修周期,確保關(guān)鍵設(shè)備的安全可靠。進一步加強自制催化劑的科學(xué)使用管理,對催化劑加大定期檢查頻次,及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的安全事故隱患。

  (四)加強停開車的安全管理

  丙烯酸公司要進一步抓好裝置開停車等安全生產(chǎn)關(guān)鍵工作。制訂完善的開停車方案和開停車應(yīng)急處置預(yù)案,生產(chǎn)裝置檢修后首次開車生產(chǎn),主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)親自到場指揮,組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行開車條件確認,嚴格落實開停車各項安全管理措施,及時處理開停車過程中的各種異常情況,確保生產(chǎn)安全。