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吉林遼源礦務(wù)局西安礦四區(qū)小井瓦斯爆炸事故


  2000年11月5日,吉林省遼源礦務(wù)局西安煤礦四區(qū)小井發(fā)生一起特大瓦斯爆炸事故,死亡31人,重傷2人,直接經(jīng)濟(jì)損失227.2萬元。

  一、礦井概況
  發(fā)生事故的礦井是隸屬于遼源礦務(wù)局西安煤礦的礦辦小井,是西安煤礦四區(qū)的生產(chǎn)區(qū)域。該小井生產(chǎn)系統(tǒng)獨(dú)立,1980年建設(shè),1981年建成投產(chǎn),年生產(chǎn)能力3萬噸。工業(yè)儲量90萬噸,可采儲量70萬噸,現(xiàn)已開采19年,剩余可采儲量7萬噸?,F(xiàn)有職工165人。1999年實(shí)際出煤3.3萬噸,2000年1~10月份實(shí)際出煤2.94萬噸。
  該小井位于遼源煤田東側(cè),其開采水平上限+150M,下限—42M,現(xiàn)開采到—12M水平。開拓方式為片盤斜井。通風(fēng)方式為中央并列式。礦井總?cè)腼L(fēng)量為532立方米/分,總排風(fēng)568立方米/分。礦井絕對瓦斯涌出量為0.5立方米/分,相對瓦斯涌出量為6.81立方米/噸,屬低沼氣礦井,煤塵爆炸指數(shù)為48.8%。
  該小井采用非正規(guī)巷道后退落垛式采煤方法,目前只有一個(gè)沿—12水平走向布置的巷道在落垛采煤,原走向長度230米,已回采50米,現(xiàn)剩180米,煤層傾角75~85度,煤層平均厚度5~7米。落垛工作面采用11KW局扇通風(fēng),風(fēng)筒直徑為385毫米,通風(fēng)距離220米。

  二、事故簡要經(jīng)過及搶險(xiǎn)救災(zāi)過程
  11月5日上午9時(shí)10分人井33人,有區(qū)長1人,生產(chǎn)區(qū)長1人,段干部1人。分兩組作業(yè),一組在—42水平巖石巷道掘進(jìn),另一組在—12水平工作面采煤。10時(shí)50分,井上翻車工郭昌、付利華聽到一聲響后,發(fā)現(xiàn)井口門往外冒煙,立即向副區(qū)長董克香匯報(bào)。區(qū)里馬上向局礦逐級匯報(bào)了該小井發(fā)生的這起瓦斯爆炸事故,遼源礦務(wù)局及西安礦領(lǐng)導(dǎo)立即趕到現(xiàn)場組織搶救。
  事故發(fā)生后,吉林省委書記王云坤,副書記常務(wù)副省長王國發(fā)對事故搶險(xiǎn)救災(zāi)處理工作做了重要指示。副省長李介車、副秘書長劉仰義親自帶領(lǐng)省直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo),國家煤礦安全監(jiān)察局安全監(jiān)察一司副司長付建華、省煤礦安全監(jiān)察局、省總工會、遼源市委、市政府的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志,迅速趕到現(xiàn)場,幫助指揮搶救工作。李介車副省長親自主持研究了事故搶救方案,對恢復(fù)災(zāi)區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)以及處理巷道冒頂提出了四條具體意見。按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,事故搶險(xiǎn)指揮部采取措施,于5日17時(shí)開始先后恢復(fù)了全井通風(fēng)系統(tǒng),供電系統(tǒng)和運(yùn)輸系統(tǒng),探險(xiǎn)救人,迅速搶救出災(zāi)區(qū)2名受傷人員和13名遇難者。后期集中力量恢復(fù)處理災(zāi)區(qū)冒落巷道110米,于22日16日40分將另外18名遇難者全部找到,搶救工作結(jié)束。

  三、事故直接原因:
  礦井通風(fēng)方式由抽出式改為壓人式,采空區(qū)瓦斯被壓出,工作面局部通風(fēng)風(fēng)量不足,造成瓦斯積聚,達(dá)到爆炸界限;工作面放炮引燃瓦斯,造成瓦斯爆炸。
  1.瓦斯積聚原因分析:調(diào)查認(rèn)定該小井雖為低沼氣礦井,但工作面采空區(qū)滯留大量瓦斯。11月1日將礦井通風(fēng)方式由抽出式改為壓人式,使采空區(qū)瓦斯被壓出,加之工作面局部通風(fēng)風(fēng)量不足,造成瓦斯積聚,達(dá)到爆炸界限。
  2.火源分析:經(jīng)勘察認(rèn)為這起事故是由于放炮產(chǎn)生火焰引起瓦斯爆炸。其理由是:經(jīng)勘察該工作面無自然發(fā)火,在遇難人員中未發(fā)現(xiàn)帶煙、帶火,電氣設(shè)備及礦燈均不失爆,可排除上述引爆火源;而在工作面作業(yè)的16名遇難人員全部集中躲避在距工作面36.5米的巷道拐彎處,靠工作面最前面的遇難者是放炮員,放炮器就在其身邊,處于起爆狀態(tài),放炮母線從工作面沿巷道懸掛,可認(rèn)定放炮時(shí)引發(fā)了瓦斯爆炸。

  四、事故間接原因:
  1.局、礦領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”方針存在差距,未能把安全擺在首位來抓,重視大井的安全,忽視了小井的安全,尤其是在生產(chǎn)旺季,制定獎(jiǎng)罰辦法,未與安全掛鉤,安全保證措施不到位,現(xiàn)場管理不到位。
  2.局、礦安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí),沒有做到分兵把口、各負(fù)其責(zé),不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決事故隱患。局、礦業(yè)務(wù)保安部門對礦辦小井安全抓得不緊不嚴(yán),不能完全盡到業(yè)務(wù)保安責(zé)任。
  3.采煤方法不合理,采用非正規(guī)采法且現(xiàn)場管理不力。在未掘上行風(fēng)道的情況下,對采空區(qū)瓦斯積聚和溢出未能采取針對性措施。采區(qū)設(shè)計(jì)階段高過高,回采時(shí)又隨意加大,增加了瓦斯管理的難度。
  4.礦井通風(fēng)瓦斯管理不到位。瓦斯檢查制度未認(rèn)真執(zhí)行,瓦檢員未能做到專人??讓B殞X?zé),保證不了正常瓦斯檢查。工作面局部通風(fēng)管理不善,出口風(fēng)量不足。該井無采暖設(shè)施,導(dǎo)致一年改兩次風(fēng),加大了通風(fēng)瓦斯管理的難度。
  5.有關(guān)人員規(guī)程措施觀念淡薄,貫徹執(zhí)行不認(rèn)真。改壓入式通風(fēng)措施未按規(guī)定及時(shí)審批。在局未批改風(fēng)措施的情況下,小井擅自改變通風(fēng)方式。改風(fēng)后未按局規(guī)定使用乳化炸藥。
  6.局、礦安全教育和培訓(xùn)不到位,職工素質(zhì)低,未能充分發(fā)揮職工代表和群安網(wǎng)員的安全監(jiān)督檢查作用。

  五、防范措施
  1.各級干部要切實(shí)強(qiáng)化安全意識,堅(jiān)持安全第一的方針,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),組織職工深入開展好安全思想整風(fēng)和安全生產(chǎn)整頓活動(dòng),認(rèn)真解決在安全生產(chǎn)上存在的問題,做好安全工作。
  2.把“一通三防”作為安全生產(chǎn)的重點(diǎn)來抓,嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,堅(jiān)持“以風(fēng)定產(chǎn)”原則。非正規(guī)巷道采煤必須沿頂板送上行風(fēng)道,構(gòu)成負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng),否則不許回采。
  3.各級領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭落實(shí)好安全生產(chǎn)責(zé)任制,分兵把口,各負(fù)其責(zé)。各業(yè)務(wù)保安部門的業(yè)務(wù)保安責(zé)任制必須體現(xiàn)在具體工作措施,幫助基層解決安全生產(chǎn)實(shí)際問題上。
  4.加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理,加大安全檢查和抽查力度。做到24小時(shí)有干部在井下現(xiàn)場真抓實(shí)干嚴(yán)管,認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)程措施,局、礦領(lǐng)導(dǎo)要堅(jiān)持深入井下,強(qiáng)化安全監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅查處“三違”,及時(shí)消除隱患,確保安全生產(chǎn)。
  5.強(qiáng)化安全教育和培訓(xùn),提高職工安全技術(shù)素質(zhì)。安全教育和安全培訓(xùn)要增強(qiáng)針對性和實(shí)效性,提高職工自主保安和相互保安能力。

      ——摘自《重特大事故案例選編》