某公司氧氣管道燃爆事故
1 事故經(jīng)過
2003年7月17日0:30,因管網(wǎng)壓力高,調(diào)度 指令停兩臺1500m3/h氧壓機。0:40操作工發(fā)現(xiàn) “一萬”制氧機恒壓裝置壓力偏高,管網(wǎng)壓力上漲較快,此時管網(wǎng)壓力為2.4MPa,申請停5000m3/h 氧壓機。0:56正當操作工準備停5000m3/h氧壓機時,聽見一聲巨響,隨后只見1500m3/h氧壓機房后天空一片火紅,并持續(xù)了幾秒鐘。事后發(fā)現(xiàn),一條新增的連接新建16000m3/h制氧機與老空分系統(tǒng)的膨脹節(jié)被炸裂,被炸裂的膨脹節(jié)后面的20多米的氧氣管道被燒黑并部分燒熔,同時周圍的樹及草被燒燃。操作人員趕緊關(guān)閉相應(yīng)的閥門,組織撲火,才末使事態(tài)進一步擴大。
2 事故原因分析
事故發(fā)生后,公司立即組織國內(nèi)制氧專家對現(xiàn)場進行查看和對事故管道、焊接處取樣分析。
現(xiàn)場查看及取樣分析情況:①管內(nèi)存在氧化鐵 皮、焊渣及閥門加工的殘渣等雜質(zhì);②管內(nèi)有銹 渣、水漬;③管道附件彎頭、變徑不符合規(guī)范要 求;④管托、管座設(shè)計不合理,使膨脹節(jié)產(chǎn)生徑向 振動而損壞;⑤施工單位無施工資質(zhì)。
引起氧氣管道燃爆的原因有如下幾個方面:
(1)施工質(zhì)量問題是造成氧氣管道燃爆的基本 原因。
①管內(nèi)有氧化鐵存在,熔融物剝落層內(nèi)有鐵 銹,說明管道酸洗不徹底;②管道有銹渣、水漬, 說明管道酸洗后沒有進行鈍化處理及安裝完后較長 時間內(nèi)未投運時沒有進行充氮保護;③焊渣及閥門 加工的殘渣存在,說明管道施工完后吹掃不干凈。進行吹掃時閥門末拆除,閥門存在的死角吹掃不到。閥門不應(yīng)參與吹掃,閥門應(yīng)在拆除后單獨處理,管道應(yīng)用短管連接進行吹掃。
施工質(zhì)量問題造成新安裝的氧氣管道內(nèi)存在氧 化鐵、銹渣、焊渣等殘留異物,在氧氣流動中成為 引火物。這些引火物的存在為本次氧氣管道燃爆事 故提供了基本條件。
(2)管托、管座及管路走向設(shè)計不合理,使膨 脹節(jié)產(chǎn)生徑向振動而損壞。
由于管托、管座及管路走向設(shè)計時沒有充分考慮管道運行中徑向振動或位移,當管內(nèi)壓力變化時,管道產(chǎn)生徑向振動或位移,使膨脹節(jié)也產(chǎn)生徑向振動而損壞。壓力升高以后膨脹節(jié)就被壓破,氧氣外泄,形成高速氣流。
當管網(wǎng)壓力升到2.4MPa時膨脹節(jié)被沖破,氧 氣外泄瞬時流速達到亞音速(約300m/s),管內(nèi)的 雜物在高速氣流帶動下與管道內(nèi)壁發(fā)生強烈摩擦、 碰撞,使管道局部過熱達到燃點而燃燒。有關(guān)資料 顯示:氧氣中混有氧化鐵皮或焊渣,在彎管中的氧 氣流速達到44m/s時,產(chǎn)生的高溫能將管壁燒紅; 雜質(zhì)為焦炭顆粒、氧氣流速為30m/s,雜質(zhì)為無煙 煤、氧氣流速為13m/s時,產(chǎn)生的高溫能將管壁燒 紅。因此當膨脹節(jié)破裂時,管道內(nèi)的氧氣流速大大 提高,致使施工中留在管道中的氧化鐵、焊渣在高 純氧中燃燒起來,鋼管在純氧中也燃熔。
(3)氧氣管道設(shè)計缺少安全保證措施。
管路設(shè)計時未考慮在恒壓調(diào)節(jié)閥前增加過濾器, 造成焊渣等雜物將調(diào)節(jié)閥卡死,不能及時調(diào)節(jié)恒壓 閥后管網(wǎng)壓力,使管網(wǎng)壓力超過正常工作壓力。