遼陽石化“11.5”事故
1、事故經(jīng)過
2001年11月5日,中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化公司聚酯一廠化工二部PTA裝置精制乙班中班接班后,進行隔離G1-1221泵的作業(yè)。班長簽發(fā)了工作票,設備人員更換G1-1221泵。21時32分,對該泵送電、打通工藝流程,控制室安排現(xiàn)場崗位人員王月禮(男、44歲)、高某二人啟動G12-1221泵。二人到現(xiàn)場后,高先點動一下G1-1221泵,試試該泵的正反轉后停止。21時42分,高第二次啟動該泵后,伴隨著“轟”的響聲,泵蓋與泵體連接處突然崩開,3.15MPa、242℃的高溫水汽噴出。站在高身后、正對崩口的王被沖撞倒地,高從現(xiàn)場奔出。王送醫(yī)院搶救無效死亡,高輕傷。
2、事故原因:
發(fā)生事故的G1-1221泵是由中國石油天然氣集團公司遼陽石油化纖公司檢修分公司(承包商)一車間從10月8日到10月18日檢修完的備用泵。該泵的泵蓋是由旅順第二化纖機械廠按原進口件測繪制造的國產(chǎn)新泵蓋。由于在泵蓋與泵體安裝時,作業(yè)人員使用連接螺栓的規(guī)格錯誤,即泵蓋螺孔(共16個)為7/16”英制螺紋,應采用7/16”央制螺栓,而安裝時誤用M10的公制螺栓,造成螺栓脫扣,連接強度大大降低;泵蓋與泵體在壓力下瞬間突然崩開,釀成了事故,這是事故發(fā)生的直接和主要原因。
檢修作業(yè)人員在使用螺栓組裝泵蓋與泵體過程中,發(fā)現(xiàn)螺栓有疑慮時沒有對螺栓的規(guī)格進行檢查、確認;設備管理人員也盲目地予以提供螺栓,沒有認真核對,使錯誤的螺栓安裝在泵蓋與泵體上,這是事故發(fā)生的重要原因。
設備管理人員沒有及時向備件公司索要檢修、組裝G1-1221泵新泵的圖紙;在布置檢修、組裝G1-1221泵的工作時也沒有交待新泵蓋零部件尺寸設計上沒變化的細節(jié);加上新泵蓋制造上有偏差,造成了檢修作業(yè)人員誤判斷,這是事故發(fā)生的一個原因。
檢修分公司檢修作業(yè)人員在檢修、組裝G1-1221泵時,檢修記錄不認真、填寫缺項;檢修作業(yè)結束驗收程序不完善,缺乏嚴格的驗收組織和機制,這是事故發(fā)生的又一個原因。
聚酯一廠、檢修分公司貫徹、落實“安全第一、預防為主”的方針不力,設備管理有漏洞,特別在員工的安全生產(chǎn)意識、責任心教育不夠,現(xiàn)場檢修作業(yè)人員的技術水平、業(yè)務能力滿足不了實際的需要,這也是事故發(fā)生的一個原歷。
3、吸取事故教訓的要求。
各單位要組織學習“11.5”事故案例,特別是設備管理人員、安全監(jiān)督人員必須仔細學習研究該事故案例。同時,在承包商安全培訓時,要加入 “11.5”事故案例的學習。各單位要深刻吸取事故教訓,強化檢維修過程監(jiān)督控制,認真履行作業(yè)規(guī)程,嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,完善管理制度,明確各級、各單位、各人的安全職責,確保檢維修質量,保障人身安全。