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一起脫硝氨水在分解爐內(nèi)爆炸事故的分析及預防

2015年5月22日6:37:50,某公司3號窯發(fā)生爆炸事故,爆炸持續(xù)時間約2s。事故造成重約6t的兩扇窯門平直飛出,其中一扇門飛出20余米,另一扇門飛出卡在余熱發(fā)電AQC爐與噴煤管之間;噴煤管后退約5m,送煤管道折斷移位;分解爐鵝頸管頂部部分澆注料迸出;3號生產(chǎn)線從窯系統(tǒng)至生料制備和廢氣處理系統(tǒng)全部出現(xiàn)正壓冒塵。事故引發(fā)次生事故,噴煤管送煤管道折斷引起煤粉大量外泄,受窯頭高溫氣體噴出影響,煤粉被引爆,但爆炸威力有限,現(xiàn)場沒有受到破壞,據(jù)目擊者反映,窯頭出現(xiàn)類似蘑菇狀煙塵。由于事發(fā)現(xiàn)場沒有人員,所幸無人員受傷。

1生產(chǎn)線基本情況

該生產(chǎn)線于2008年開工建設(shè),2009年3月建成投產(chǎn)?;剞D(zhuǎn)窯Φ4.8m×74m,雙系列5級預熱器+TDF分解爐,設(shè)計產(chǎn)能5000t/d,投產(chǎn)后日產(chǎn)量約5800~6200t/d,生產(chǎn)線脫硝工程采用SNCR脫硝技術(shù),2014年6月投入使用,NOx排放濃度<400mg/Nm3。

2爆炸物的確定

2.1原燃材料的化學分析

這起事故在回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生,由于沒有可靠的監(jiān)測儀器和監(jiān)測手段,所以我們采用排除法進行分析?;剞D(zhuǎn)窯系統(tǒng)正常生產(chǎn)使用的原燃材料為石灰石、石英砂選礦污泥、頁巖和鐵尾渣。燃料使用的是煙煤,脫硝還原使用的是魯南化肥廠生產(chǎn)的濃度為20%的氨水。生料、熟料及窯灰化學分析見表1,煤的工業(yè)分析見表2,可見生料、熟料以及窯灰不是爆炸物,最有可能的爆炸物是煤粉、CO和氨水。

2.2假定爆炸物為煤粉

查看事發(fā)時頭尾煤風壓趨勢圖,爆炸時間為6:17:50左右,窯頭窯尾用煤量非常穩(wěn)定,爆炸前頭煤用量為10.80t/h,尾煤用量為14.80t/h,給定和反饋非常穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)失控現(xiàn)象,同時結(jié)合窯電流、分解爐出口溫度以及二次風溫等參數(shù),爆炸前窯系統(tǒng)一切正常,沒有任何跡象表明煤粉噴入過量,因此煤粉爆炸的可能性可以排除。

2.3假定爆炸物為CO

CO爆炸和煤粉爆炸一樣,需要達到一定的爆炸濃度。CO濃度的增加,必須符合兩個條件,一是氧含量降低,二是煤粉噴入過量。查看事發(fā)時窯頭窯尾用煤給定及反饋、預熱器壓力趨勢圖,預熱器負壓趨勢比較平穩(wěn),說明窯系統(tǒng)內(nèi)部用風比較穩(wěn)定,所以供應煤粉燃燒的氧氣含量可以認為沒有發(fā)生變化,同時煤粉用量也比較平穩(wěn),所以可以認為沒有增加。因此CO爆炸的可能性可以排除。

2.4假定爆炸物為氨水

由于3號線脫硝運行時間短,儀表數(shù)據(jù)“三對應”不到位現(xiàn)象時有發(fā)生,設(shè)計氨水流量范圍是0~800L/h,正常生產(chǎn)時,中控室操作畫面流量反饋的數(shù)值一般在300~500L/h,而此時現(xiàn)場儀表反饋的數(shù)值是600~800L/h。所以為統(tǒng)計實際氨水用量,我們采用了進廠氨水容量除以使用天數(shù)的方法計算得出氨水流量約為630L/h。

2015年5月21日13:00開始,3號線中控脫硝氨水用量從500L/h逐步上升,22日2:00~4:00,中控員已經(jīng)調(diào)整為900L/h,4:00至爆炸時刻止,氨水流量接近1400L/h。

根據(jù)脫硝原理,在保證脫硝效率前提下應該是多排多噴、少排少噴,但是從2015年5月22日3:00~5:00時,NOx排放濃度都>400mg/Nm3,在窯況比較穩(wěn)定的情況下,NOx含量不會增加太多,所以增加的氨水實際上沒有和NOx結(jié)合,這就意味著脫硝效率大大降低。經(jīng)過現(xiàn)場檢查,氨水噴槍噴頭事故前有兩個被燒毀,導致氨水不霧化,其他正常噴槍由于氨水壓力不足,也霧化不好,因此造成氨逃逸,這是NOx排放濃度不能降低的主要原因。氨水和空氣混合物濃度達到15%~25%時會發(fā)生爆炸,由于爆炸時刻氨水用量激增,我們認定氨水就是爆炸物。

3結(jié)論及預防措施

經(jīng)過分析得出結(jié)論,當SNCR系統(tǒng)氨水噴入量過大,氨水和空氣混合物達到一定水平的時候,就可能會引起爆炸,同時爆炸的破壞力十分巨大。為避免此類事件再度發(fā)生,我們做出如下預防措施:

1)責成3號線脫硝工程承建單位強制設(shè)定氨水噴量上限并建立氨水用量和窯系統(tǒng)參數(shù)之間的連鎖關(guān)系。

2)當氨水用量每增加200L/h時,要求有關(guān)人員必須對噴氨系統(tǒng)全面檢查。

3)當氨水用量增加至設(shè)定上限時,立即停止噴氨,對氨水噴槍噴頭進行檢查。

4)保運人員進行窯系統(tǒng)設(shè)備巡檢、工藝巡檢以及處理故障時,應降低脫硝系統(tǒng)噴氨流量或短時停止噴氨。

4結(jié)束語

水泥企業(yè)脫硝工程投入使用是最近幾年的事情,氨水在脫硝過程中的發(fā)生爆炸事故并不常見,負責脫硝項目建設(shè)和調(diào)試的單位在企業(yè)的安全培訓中沒有提及氨水爆炸的情形及預防措施,所以,上馬氨水脫硝項目的水泥企業(yè)應該對噴氨脫硝運行引起警覺,采取相應措施,避免爆炸事故的發(fā)生。