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細(xì)粉分離器積粉導(dǎo)致制粉系統(tǒng)放炮

【案例簡述】
2001年6月13日,某廠2號機(jī)運(yùn)行,3號、4號爐運(yùn)行,2號機(jī)負(fù)荷160MW,3號爐負(fù)荷310t/h,B側(cè)制粉系統(tǒng)運(yùn)行。
根據(jù)制粉系統(tǒng)防爆制度,前夜要執(zhí)行倒磨規(guī)定,21時04分,啟動3號爐A排,入口擋板開40%,排粉機(jī)入口負(fù)壓-4000Pa,溫風(fēng)擋板開40%,進(jìn)行暖磨,熱風(fēng)擋板未開。21時15分,A磨入口溫度57℃,出口溫度45℃,值班人員聽到門外一聲響動,發(fā)現(xiàn)3號爐A磨入口負(fù)壓正至300Pa,排粉機(jī)電流由42A升至65A,立即關(guān)閉溫風(fēng)門,停止排粉機(jī),同時通知值長,聯(lián)系絞龍值班員密閉A側(cè)制粉系統(tǒng),通知消防隊。A磨放炮后,到就地位檢查發(fā)現(xiàn),細(xì)粉分離器爆開兩塊防爆皮,排粉機(jī)入口爆開一塊防爆皮,磨煤機(jī)入口輕微爆開一塊防爆皮。
【案例評析】
就地在細(xì)粉分離器處發(fā)現(xiàn),在爆開的防爆皮內(nèi)部,有積粉陰燃,并從防爆皮處向外冒火星,在細(xì)粉分離器出口段,存在一段管茬,存有積粉,細(xì)粉分離器在出入口段,各有一平直管段,大約有1米多,也存在積粉,分析本次爆炸的起因為細(xì)粉分離器積粉所致。
【案例警示】
1.將發(fā)現(xiàn)的積粉予以消除,并檢查其他磨是否也存在同樣問題,一并消除。
2.加裝粗細(xì)粉分離器及回粉管溫度測點。
3.將磨出口木塊分離器拆除,消除該積粉點。
4.適當(dāng)延長停磨時抽粉時間。
5.制定操作措施,給運(yùn)行人員以指導(dǎo)。
6.《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》的條目7.1.11明確要求,制粉系統(tǒng)煤粉爆炸事故后,要找到積粉著火點,采取針對性措施消除積粉。積粉是制粉系統(tǒng)爆破的根源,只有消除了積粉現(xiàn)象,才能保證制粉系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
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