鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦導(dǎo)致爐膛爆炸
【案例簡(jiǎn)述】
3月10日14時(shí)07分24秒,某發(fā)電廠1號(hào)鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故(按《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)定》界定),人員傷亡嚴(yán)重,死23人,傷24人(重傷8人),直接經(jīng)濟(jì)損失778萬元,機(jī)組停運(yùn)132天,少發(fā)電近14億度。
該發(fā)電廠1號(hào)鍋爐是美國(guó)ABB-CE公司(美國(guó)燃燒公司)生產(chǎn)的亞臨界一次再熱強(qiáng)制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3MPa,主蒸汽溫度540℃,再熱蒸汽溫度540℃,主蒸汽流量2008t/h。
1993年3月6日起該鍋爐運(yùn)行情況出現(xiàn)異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運(yùn)行工況逐漸惡化。3月10日事故前一小時(shí)內(nèi)無較大操作,14時(shí),機(jī)組負(fù)荷400MW,主蒸汽壓力15.22MPa,主蒸汽溫度513℃,再熱蒸汽溫度512℃,主蒸汽流量1154.6t/h,爐膛壓力維持負(fù)10mm水柱,排煙溫度A側(cè)110℃,B側(cè)158℃,磨煤機(jī)A、C、D、E運(yùn)行,各臺(tái)磨煤機(jī)出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F(xiàn)磨備用。主要CCS調(diào)節(jié)項(xiàng)目除風(fēng)量在“手動(dòng)”調(diào)節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動(dòng)”,吹灰器需進(jìn)行消缺,故13時(shí)后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時(shí),集中控制值班人員聽到一聲悶響,集中控制室備用控制盤上發(fā)出聲光報(bào)警:“爐膛壓力‘高高’”、“MFT”、“汽機(jī)跳閘”、“旁路快開”等光字牌亮。FSSS盤顯示MFT的原因是“爐膛壓力‘高高’”引起,逆功率保護(hù)使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳開,廠用電備用電源自投成功,電動(dòng)給水泵自啟動(dòng)成功。由于汽包水位急劇下降,運(yùn)行人員手動(dòng)緊急停運(yùn)爐水循環(huán)B、C(此時(shí)A泵已自動(dòng)跳閘)。就地檢查,發(fā)現(xiàn)整個(gè)鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進(jìn)入,同時(shí)發(fā)現(xiàn)主汽壓急驟下降,即手動(dòng)停運(yùn)電動(dòng)給水泵,由于鍋爐部分PLC柜通信中斷,引起CRT畫面鍋爐側(cè)所有輔助設(shè)備的狀態(tài)失去,無法控制操作,運(yùn)行人員立即就地緊急停運(yùn)兩組送風(fēng)機(jī)。經(jīng)戴防毒面具人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)附近,發(fā)現(xiàn)爐底冷灰斗嚴(yán)重?fù)p壞,呈開放性破口。
該起事故死亡23人,其中電廠職工6人(女1人),民工17人,受傷24人,其中電廠職工5人,民工19人。
事故后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備損壞情況檢查后發(fā)現(xiàn),21m層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴(yán)重,冷灰斗向爐后側(cè)裂成開放性破口,側(cè)墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根,立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂,水冷壁管嚴(yán)重?fù)p壞,66根開斷,爐右側(cè)21m層以下剛性梁嚴(yán)重變形,零米層爐后側(cè)基本被熱焦堵至冷灰斗,3臺(tái)碎渣機(jī)及噴射水泵等全部埋沒在內(nèi)。爐前側(cè)設(shè)備情況尚好,磨煤機(jī),風(fēng)機(jī),煙道基本無損壞。事故后,清除的灰渣934m3。
該起事故最終核算直接經(jīng)濟(jì)損失778萬元人民幣,修復(fù)時(shí)間132天,少發(fā)電近14億度。因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時(shí)間內(nèi)該地區(qū)的企業(yè)實(shí)行停三開四,附近地區(qū)停二開五,工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重的影響,間接損失嚴(yán)重。
【案例評(píng)析】
該起鍋爐特大事故極為罕見,事故最初的突發(fā)性過程是多種因素造成的。
運(yùn)行記錄中無鍋爐滅火和大負(fù)壓記錄,事故現(xiàn)場(chǎng)無殘焦,可以認(rèn)定,并非煤粉爆炸。
清渣過程中未發(fā)現(xiàn)鐵異物,渣成分分析未發(fā)現(xiàn)析鐵,零米地坪完整無損,可以認(rèn)定,非析鐵氫爆炸。
鍋爐冷灰斗結(jié)構(gòu)薄弱,彈性計(jì)算確認(rèn),事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會(huì)造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數(shù)量的集中載荷或者施加一定數(shù)量的壓力,有可能造成灰斗失穩(wěn)破壞。
事故發(fā)生后的檢驗(yàn)結(jié)果表明:鍋爐所用的水冷壁管材符合技術(shù)規(guī)范要求,對(duì)水冷壁管斷口樣品的失效分析證實(shí),包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導(dǎo)致包角管受過大拉伸力而造成的。
對(duì)于事故的觸發(fā)原因,兩種意見如下:
一種意見認(rèn)為,“3?10”事故的主要原因是鍋爐嚴(yán)重掉渣。事故的主要過程是:嚴(yán)重結(jié)積渣造成的靜載加上隨機(jī)落渣造成的動(dòng)載,致使冷灰斗局部失穩(wěn);落渣入水產(chǎn)生的水汽,進(jìn)入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨脹、使?fàn)t膛壓力上升,落渣振動(dòng)造成繼續(xù)落渣使冷灰斗失穩(wěn)擴(kuò)大,冷灰斗局部塌陷,側(cè)墻與冷灰斗連接處的水冷壁撕裂,裂口向爐內(nèi)噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使?fàn)t膛壓力大增,造成MFT動(dòng)作,并使冷灰斗塌陷擴(kuò)展,三只角角隅包角管先后斷裂,噴出的工質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動(dòng)載和工質(zhì)閃蒸擴(kuò)容壓力的共同作用下,造成鍋爐21m以下嚴(yán)重破壞和現(xiàn)場(chǎng)人員重大傷亡。因此,這是一起鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣而由落渣誘發(fā)的機(jī)械一熱力破壞事故。
另一種意見認(rèn)為,3月6日~3月10日爐內(nèi)結(jié)渣嚴(yán)重,由于燃燒器長(zhǎng)時(shí)間下擺運(yùn)行,加劇了灰斗結(jié)渣,這為煤裂解氣和煤氣的動(dòng)態(tài)產(chǎn)生和積聚創(chuàng)造了條件,灰渣落入渣斗產(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)入冷灰斗,形成的振動(dòng)加速了可燃?xì)怏w的生成,經(jīng)分析計(jì)算,在0.75s內(nèi)局部動(dòng)態(tài)產(chǎn)生了2.7kg以上混合可燃?xì)怏w,逐步沿灰斗上升。在上升過程中,由于下二次風(fēng)與可燃?xì)饣旌希旌蠝囟仍?70℃左右(未達(dá)著火溫度)。突遇熾熱碎渣的進(jìn)入或火炬(燃燒器噴焰)隨機(jī)飄入,引起可燃?xì)怏w爆炸,爐膛壓力急劇升高,爐膛出口壓力達(dá)2.72MPa以上,觸發(fā)MFT動(dòng)作。爆炸時(shí),兩側(cè)墻鼓出,在爆炸和爐底結(jié)渣的聯(lián)合作用下,灰斗與兩側(cè)墻連接處被撕裂,灰斗失穩(wěn)下塌,包角管和聯(lián)箱水平相繼破裂,大量水汽泄出,爐內(nèi)壓力猛然升高,使事故擴(kuò)大。
鍋爐投入運(yùn)行后,在燃用設(shè)計(jì)煤種及其允許的變動(dòng)范圍內(nèi)煤質(zhì)時(shí)出現(xiàn)前述的嚴(yán)重結(jié)渣和再熱汽溫低,局部管段管壁超溫問題,與制造廠鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和布置等不完善有直接關(guān)系,它是造成這次事故的根本原因。
有關(guān)單位在管理上存在的一些問題,也是導(dǎo)致這起事故發(fā)生的原因。
該事故機(jī)組自3月1日以來,運(yùn)行一直不正常,再熱器管壁溫連續(xù)超過報(bào)警溫度,雖經(jīng)采取調(diào)整火焰中心,加大吹灰和減輕負(fù)荷等措施,壁溫超限問題仍未解決。按ABB—CE公司鍋爐運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫的報(bào)警溫度為607℃。3月6日至3月10日,再熱器壁溫多在640℃和670℃之間,鍋爐負(fù)荷已從600MW減至500MW,再減至450MW,到3月10日減至400MW,再熱器壁溫仍嚴(yán)重超限。按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫嚴(yán)重超溫采取措施而無效時(shí),應(yīng)采取停爐措施。運(yùn)行值班長(zhǎng)曾多次向電管局總調(diào)度和省電管局調(diào)度請(qǐng)示,但上級(jí)部門非但不同意停爐,而且還要將鍋爐負(fù)荷再提高一些,要求鍋爐堅(jiān)持運(yùn)行到3月15日計(jì)劃?rùn)z修時(shí)再停爐,結(jié)果因結(jié)焦嚴(yán)重,大塊焦渣崩落,導(dǎo)致該起特大事故發(fā)生。
因此,該起事故原因的認(rèn)定結(jié)論為:制造廠鍋爐爐膛設(shè)計(jì)、布置不完善及運(yùn)行指揮失當(dāng),是一起鍋爐設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和人員群亡的責(zé)任事故。事故的直接原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。
【案例警示】
1.國(guó)內(nèi)大型電站爐結(jié)渣問題比較普遍,為接受事故教訓(xùn),舉一反三,電力工業(yè)部于1993年9月24日至28日召開了大型電站鍋爐燃燒技術(shù)研討會(huì),邀請(qǐng)科研、制造和大專院校的專家參加,提出技術(shù)改進(jìn)和加強(qiáng)管理的措施,提高電站鍋爐的安全運(yùn)行水平。
2.為預(yù)防事故再次發(fā)生,具體的防范措施如下。
(一)制造廠(ABB—CE)應(yīng)采取措施,解決投產(chǎn)以來一直存在的再熱器汽溫低和部分再熱器管壁溫度嚴(yán)重超限的問題。
(二)制造廠應(yīng)研究改進(jìn)現(xiàn)有噴燃器,防止鍋爐結(jié)焦和煙溫偏差過大的問題,在未改進(jìn)前,制造廠應(yīng)在保證鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)的前提下,提出允許噴燃器下擺運(yùn)行的角度和持續(xù)時(shí)間。
(三)鍋爐設(shè)計(jì)中吹灰器布置密度低,現(xiàn)在吹灰器制造質(zhì)量差,制造廠應(yīng)采取措施加以改進(jìn)。在未改進(jìn)前,電廠應(yīng)加強(qiáng)檢修、維護(hù)和管理,提高現(xiàn)有吹灰器的可用率,必要時(shí)換用符合要求的吹灰器。
(四)制造廠應(yīng)研究適當(dāng)加強(qiáng)冷灰斗支承的措施,以提高其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性又不致影響環(huán)形集箱的安全。
(五)制造廠應(yīng)采取措施加裝必要的監(jiān)視測(cè)點(diǎn),如尾部煙溫、煙壓測(cè)點(diǎn)、過熱器減溫器進(jìn)出口汽溫測(cè)點(diǎn)、輻射式再熱器出口汽溫測(cè)點(diǎn)等,并送入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。此外,還應(yīng)考慮裝設(shè)記錄型爐膛負(fù)壓表。
(六)制造廠應(yīng)對(duì)冷灰斗的積渣和出渣系統(tǒng)的出渣增加必要的監(jiān)測(cè)手段,包括增加必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結(jié)渣情況。
(七)制造廠應(yīng)對(duì)不符合安全要求的廠房結(jié)構(gòu)、安全設(shè)施、通道、門、走廊、平臺(tái)和扶梯等進(jìn)行改進(jìn),如大門不能采用卷簾門,看火孔附近要有平臺(tái)等。
(八)切實(shí)加強(qiáng)燃煤管理,電力部和其他上級(jí)有關(guān)部門應(yīng)共同解決鍋爐燃煤的定點(diǎn)供應(yīng)問題,電廠要加強(qiáng)對(duì)入廠煤,火爐煤的煤質(zhì)分析和管理,完善配煤管理技術(shù)。
(九)電廠應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,加強(qiáng)對(duì)鍋爐的運(yùn)行分析和管理工作。應(yīng)及時(shí)提出鍋爐運(yùn)行情況的分析意見和異常工況的應(yīng)急措施。
(十)對(duì)事故中波及的設(shè)備和部件進(jìn)行仔細(xì)的檢查?;謴?fù)運(yùn)行前必須進(jìn)行爐內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng)和燃燒調(diào)整試驗(yàn)。
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