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絞龍系統(tǒng)漏風(fēng)導(dǎo)致粉倉煤粉自燃

【案例簡述】
某電廠3號、4號爐煤粉倉分別于2000年12月26日至27日和2003年3月8日至9日發(fā)生煤粉自燃,溫度分別上升至460℃和402℃(溫度表量程400℃,)。
2000年12月26日12時10分3號爐甲粉倉溫度上部337℃,中部338℃,下部91℃,乙粉倉上部溫度275℃,中部288℃,下部87.7℃;13時05分甲倉上部溫度350℃,經(jīng)聯(lián)系加CO2粉倉溫度短時間下降,19時甲倉最高溫度364℃,乙倉最高溫度335℃,又經(jīng)反復(fù)加CO2等處理措施,甲、乙粉倉溫度多次波動。到27日18時20分甲粉倉溫度上升至420℃,18時55分達到最高值460℃。
2003年3月8日15時40分4號爐乙粉倉上部溫度300℃,中部298℃,經(jīng)聯(lián)系加CO2短時間下降,9日粉倉上部溫度逐漸上升至352℃、381℃、402℃(表計量程400℃),中部溫度逐漸上升至265℃、361℃、390℃,10日乙粉倉溫度逐漸下降。
【案例評析】
1.絞龍系統(tǒng)漏風(fēng)是造成3號、4號爐粉倉溫度高的主要原因。
2.由于機組長時間低負(fù)荷運行,3號、4號爐上排給粉機投運時間短,粉倉局部長時間積粉。
3.絞龍停運時,絞龍吸潮閥常開,大氣通過絞龍、絞龍粉倉閘板及絞龍溢粉管進入煤粉倉。
4.粉倉定期降粉位工作執(zhí)行不力。
5.3號、4號爐上排1號、3號給粉機投運后對爐膛燃燒影響大(指火焰監(jiān)視),司爐為保證燃燒穩(wěn)定,很少投用。
【案例警示】
1.在絞龍溢粉管上加裝擋板,絞龍運行時擋板開啟,停運時及時關(guān)閉。
2.絞龍停運后,絞龍吸潮閥應(yīng)及時關(guān)閉,同時應(yīng)保持絞龍下粉閘板及絞龍、粉倉切向擋板關(guān)閉嚴(yán)密。
3.嚴(yán)格考核,確保定期降粉位工作落到實處。
4.上排給粉機在許可的情況下應(yīng)盡可能輪流投運,防止粉倉局部煤粉積存時間過長,溫度升高。
5.停爐過程中,應(yīng)及時關(guān)閉制粉系統(tǒng)吸潮閥及各風(fēng)門擋板,給粉機停運后,應(yīng)及時關(guān)閉粉閘板及熱風(fēng)擋板。
6.根據(jù)煤質(zhì)情況合理控制磨煤機出口溫度,運行中發(fā)現(xiàn)粉倉部分煤粉自燃,應(yīng)停止向粉倉送粉,關(guān)閉吸潮管降粉,降粉后迅速提高粉位壓粉。
7.檢修及運行應(yīng)加強對粉倉、絞龍吸潮閥、絞龍下粉閘板、粉倉切向擋板的定期檢修,確保開關(guān)靈活,封閉嚴(yán)密。
8.《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》的條目7.1.1和7.1.3中明確要求,要堅持執(zhí)行定期降粉制度和停爐前煤粉倉空倉制度,煤粉倉投運前應(yīng)做嚴(yán)密性試驗,凡基建投產(chǎn)時未做過嚴(yán)密性試驗的要補做漏風(fēng)試驗,如發(fā)現(xiàn)有漏風(fēng)、漏粉現(xiàn)象要及時消除。認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定,才能有效避免此類事故的發(fā)生。
9.根據(jù)煤種控制磨煤機的出口溫度。制粉系統(tǒng)停止運行后,對輸粉管道要充分進行抽粉。有條件的,停用時宜對煤粉倉實行充氮或二氧化碳保護。
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